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石横特钢2^#高炉护炉操作实践.pdf
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2016年8月 Shandong Metallurgy
一一产生一一
石横特钢2#高炉护炉操作实践
~技一 高加明,智平达
一术一 (山东石横特钢集团有限责任公司,山东 肥城 271612)
摘 要:石横特钢2450ITI高炉在第二代炉役生产过程中,针对两个测温点温度升高、炉腰炉腹部位两侧炉皮频繁发红的
情况,通过含钛物料入炉、提高铁水钛含量的方法进行护炉操作 ,及时采取冷却壁栽棒和炉体灌浆等设备维护措施,优化调
整操作制度,加强安全生产,实现了高炉的安全稳定运行并取得了较好的技术经济指标。
关键词:高炉;护炉;操作制度;炉体灌浆
中图分类号:TF54 文献标识码 :B 文章编号:1004—4620(2016)04—0014—03
石横特钢2高炉(有效容积450ITI)第2代炉役 象。高炉炉缸使用模压小炭块进行砌筑 ,共计43
设有 l4个风 口;炉顶采用HYWZ—C型无钟顶布料 层。小炭块的整体导热效果和砌筑质量较大炭块
器 ;冷却壁采用板壁结合结构,炉腰炉腹部位采用 差,而且这两个测温点上方的渣 口组合砖进行过二
铸钢冷却壁,其他部位采用铸铁冷却壁;冷却方式 次砌筑。2014年底 ,2高炉大修在进行炉缸耐材拆
为敞开式丁业净循环水冷却;高炉炉底、炉缸采用 除时,发现3段冷却壁底部5~7风 口方 向,环炭厚
“半石墨质炭砖一陶瓷杯砌体”复合炉衬技术 。 度仅为650mm较其他方 向环炭薄了约450111111。证
石横特钢2高炉第2代炉役于2011年5月11日 明了该方向耐材确实存在严重的局部侵蚀现象。
开炉,2012年7月605—4测温点 自410 开始逐渐 2)6风 口小套在前期漏水次数较多,高炉休风
升 高 ,2012年 9月 和 11月 分 别达 到 509 和 率较高,对此部位炉缸耐材异常侵蚀和炉缸工作状
571 。2012年 l0月 ,604—3测温点 白310 开始 态造成较大影响。炉缸侧壁异常侵蚀 的根本原凶,
逐渐升高,2013年3月2413达到510℃。2013年11 还在于炉缸铁水环流强弱、死料堆状态和炉缸的活
月,炉腰炉腹部位西侧炉皮开始频繁发红。受以上 跃程度…。
因素影响,2高炉于2013年4月进入护炉阶段 ,l1月 3)根据多个风 口中套变形上翘及更换风 口时
进入炉役后期生产阶段 。通过优化高炉操作 、恢复 有银 白色碱金属流 出分析 ,高炉炉缸局部侵蚀有人
冷却壁的冷却功能 、加强安全生产管理等 ,于2014 炉碱金属循环富集的影响。
年 11月3031实现了安全停炉。 1.2 炉皮发红原因分析
1)6段冷却壁呈梯形,位于炉腹位置 ,下底较上
l 高炉温度异常原因分析
底长24em,耐材侵蚀后冷却壁裸露,渣皮脱落,易
1.1 测温点温度升高原因分析 造成陔部位热负荷过大,加之炉料下降对该部位的
炉缸605测温点标高7.303ITI,位于2、3段冷却 摩擦 ,此处冷却壁容易损坏。冷却壁较早地失去了
壁接缝问的炉皮折点处,第 l0层小炭块上表面,炉 冷却功能,导致炉皮发红。
底陶瓷杯垫位置。605—4测温点位于6号风 口方向, 2)布料器 中心较风 口中心偏东约2cm,西南部
插入炭砖 159mill。604—3测温点位于2段冷却壁,5 位料面低 ,造成西面边缘负荷较轻,此方向冷却壁
层小炭块处 ,6、7风 口之问,
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