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催化裂化装置增压机振动原因分析及对策
检维修技术 石P油化T设备技术,2015,36(6)·50·
etro—ChemicalEquipm entTechnology
催化裂化装置增压机振动原因分析及对策
古通生,钟伟明,岑奇顺
(中国石油化5-股份有限公司广州1分公司,广州I)
摘 要 :某公 司催化裂化装置增压机 因振动增 大而安排检修 。检修后试 运行即 出现机组振 动 大幅波动
且伴有刺耳 的噪音 ,再次安排检修 ,前后共进行 3次检修 。经振动测试分析 ,找到 了机组振动大幅波动 的原
因:由于齿轮增速箱高速轴叶轮侧三油楔轴瓦巴氏舍金有局部崩缺 ,检修时对轴瓦进行的多次研刮改变 了原
轴瓦的结构,使得轴承油膜压力无法维持 ,轴承发生油膜振荡。通过更换损坏 的轴 瓦,对转子打砂 除垢 以及
进行低 速动平衡 ,解决 了增压机振 动波动大的问题 。
关键词 :催化裂化装置 增压机 振 动波动 原 因
催化裂化装置增压机的作用是将主风增压 , 速轴叶轮侧径向推力瓦损坏 ,下瓦有缺 口,因没有
为再生器外取热提供流化风 (使催化剂处于流化 备件 ,损坏不重 ,只能轴瓦研刮。清理叶轮积垢 ,
状态),一般为电机驱动齿轮增速单级悬臂结构。 对高 、低速转子进行低速动平衡校验 。测量高 、低
某公司催化裂化装置共有 3台增压机 ,均为沈阳 速齿轮啮合侧间隙。测量调整高 、低速轴平行度、
鼓风机厂产品。B1O2A/B型号为 DA90—12,1989 交叉度、中心距 。
年随装置开工投用 ;B102C型号为 D9O一11O,1999 这次的振动增大可以确定为电机联轴器侧轴
年随装置改造建成投用,进 口流量 (标准状态)为 头弯 曲产生的不对中引起的。此时齿轮箱高速轴
200m。。/min,进 口温 度 200 ℃,进 口压 力 0.25 叶轮侧 径 向推 力瓦 已 由于振 动 大 出现 了局部
MPa(表),出口压力0.36MPa(表),电机功率 350 脱落。
kW,低速轴转速 2965r/min,高速轴转速 8291 检修完成后增压机重新开机,振动烈度为5.3
r/min,齿轮增速 。B102C投用之初 因齿轮箱高 mm/s,随后几天,机组的振动烈度呈小幅上升并
速轴轴向串动大、推力瓦经常损坏,2005年对机 逐步稳定在 7.9~8.2mm/s。8月 24日21时 ,操
组进行了改造 ,改造后一直正常运行至今 。 作人员巡检时发现增压机振动 已上升并有波动 ,
增压机齿轮箱低速轴轴 瓦为圆筒 瓦,高速轴 峰值达 20mm/s,且伴 随有刺耳 的噪音,当即
轴瓦为三油楔固定式滑动轴瓦,高速轴叶轮侧轴 停机 。
瓦还在瓦两端侧面附有推力瓦。 2)机组第二次检修与运行情况。
1 运行与检修情况 因怀疑叶轮松动 、或叶轮刚度下降,计划拆卸
叶轮进行检查 ,但用加热及液压 的方法都未能拆
2014年 6月 8 日,主风机组 因仪表原 因跳
停 ,造成增压机停机。装置重新进料初期 因后路 下叶轮。根据 图纸,叶轮 与轴装配过盈 0.15~
催化剂堆积、B102C增压机实 际流量很小 、背压 0.18mm,综合分析 叶轮没有松动迹象 。检查高
高,增压机进入 了喘振状态运行。装置正常生产 速轴两端轴瓦 ,非叶轮侧轴承上瓦因振动大有巴
金脱落 ,对其进行了更换 ;高速轴叶轮侧推力轴瓦
后,增压机 B102C运行 中振动逐渐增 大,振动烈
度从 5
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