煤气发生炉的改造及炉箅应用总结.pdf

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煤气发生炉的改造及炉箅应用总结

第3期 中 氮 月巴 No.3 2008年5月 M-SizedNitrogenousFertilizerProgress May2008 煤气发生护的改造及护算应用总结 陈 静 (安徽淮化集团有限公司,安徽淮南 232038) [中图分类号]TQ545 [文献标识码]B [文章编号]1004-9932(2008)03-0043-03 第1台03000mm炉炉算采用由清华大学化工系 0 引 言 研制、湘东化工机械厂生产的I-Z-3型专用炉算。 安徽淮化集团有限公司老合成氨系统通过改 因炉膛截面积扩大,夹套锅炉传热面积增加,夹 扩建,已实现醇氨生产能力180kt/a。造气系统 套锅炉蒸汽出口管由DN150管改为DN200管; 除1台恩德粉煤气化炉外,还有8台UGI煤气发 考虑到灰斗排灰口炉渣对U型锅底的磨损,排灰 生炉,其中:4#一8炉夹套内径由叻2745mm改 口处的U型锅底加厚度为20mm的钢板保护条; 为必3000mm,炉算为专用炉算,原料主要为焦 内胆破渣筋改为长条并加高。炉膛直径扩大后, 炭、型煤、中块白煤,用于间歇、富氧两用生产 夹套内壁下沿到出灰口的距离变短,灰渣延流距 制气;I#一3#炉仍为02745mm炉,炉算为宝塔 离变小,造成流炭塌炉,因此,根据不同的煤 型炉算,重点烧小籽焦和小块白煤,用于富氧连 质,选用了80一120mm的防流板固定在灰盘与 续生产制气。来自空分的氧气除了供硝酸车间生 灰斗排灰口处,以有效防止煤炭下滑,降低下灰 产硝酸外,剩余的氧气基本都用于造气的富氧间 返焦率。 歇两用炉上。近几年来,由于煤炭价格涨幅较 1.2 炉底灰盘改造 大,特别是焦炭和优质块煤价格大幅上扬,使化 将原炉底镶圈去掉,改成钢球滚动下轨道镶 肥生产企业成本不断提高,为最大限度地降低企 在炉底上,油孔与炉底配钻,下轨道内外加密封 业的生产成本,公司加强了企业内部管理,严把 填料,上下轨道采用迷宫组合设计。轨道材料为 原料进厂验收关,对块煤原料进行分筛、分烧: 铸钢,滑道表面做淬火处理,钢球直径为75 分筛下来的粒径为6一25mm的小籽煤用于3台 mm,共%个。上轨道镶于灰盘内,内外刮灰板 叻2745mm富氧煤气发生炉;粒径6mm以下的 与灰盘设计为一体,灰盘材料采用耐热、耐磨的 粉煤加工成型煤,供7,8炉 (目前只是试烧, 铸钢。 待型煤质量提高后,I一8#炉将全部改烧型煤)。 1998年8月7’煤气发生炉第一次试改:炉 另外,公司加大了对煤气炉的改造力度。下面就 底与灰盘之间由滑动摩擦改为滚动摩擦。改后摩 公司最近几年来煤气炉的改造及炉算使用情况作 擦阻力明显下降,系统传动机构负荷下降,电机 一总结。 电流由11一14A下降为9一12A,蜗轮使用寿命 1煤气发生炉改造 延长,一般可提高到2个大修周期,铜蜗杆使用 了10个月 (原来平均3个多月更换1次),经济 1.1 煤气发生炉炉体改造 效益明显得到了提高。配合无级变频调速电机, 1993年12月一1997年8月对4一8#煤气发 操作调整非常方便。 生炉进行了改造:煤气炉夹套内径由2745

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