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循环流化床锅炉冷渣系统改造实例
姚延康
摘要:作为锅炉重要辅机之一的热渣冷却设备冷渣机冷,其合理配置、高效运行,是锅炉安全稳定的重要保证,更对降低锅炉煤耗,保证锅炉经济性具有十分重要的意义。为优化冷渣机冷却系统及其运行方式,本公司以实际运行经验为基础,以现场试验数据为依据,先后两次对冷渣机冷却系统进行改造,节约了投资,节省了人力物力,大大减少了除盐水需求量,取得了良好的效果。本文将对此两次改造方法、改造效果以及试验过程进行总结和介绍。
关键词:锅炉;冷渣机;冷却水;改造
随着循环流化床锅炉的普及,作为其重要辅机之一的热渣冷却设备冷渣机,在锅炉稳定运行、环保节能方面,日益显示出其重要性。循环流化床锅炉的底渣温度约900℃左右,其从炉膛下部排出后需进行冷却并加以利用,这样既可保证人身安全,又可回收灰渣所含大量热量,因此必须保证冷渣机的稳定、高效运行,而冷渣机系统的合理配置及运行是实现这一目标的重要保证。
为优化冷渣机冷却系统及其运行方式,中国铝业重庆分公司动力厂以实际运行经验为基础,以现场试验数据为依据,先后两次对冷渣机冷却系统进行改造,节约了投资,节省了人力物力,大大减少了除盐水需求量,取得了良好的效果。现对此两次改造方法、改造效果以及试验过程进行总结和介绍。
系统概述
中国铝业重庆分公司动力厂锅炉系统配置HG130-3.82/450型循环流化床锅炉三台,每台锅炉配置GTL-C型滚筒冷渣机两台,水平布置,具体参数如下:
额定出力:0~30吨
入口渣温:≤1000℃
出口渣温:≤100℃(最高不超过150℃)
冷却水进口温度:<40℃
冷却水出口温度:<70℃
冷却水进口压力: 0.15~0.6MPa
机体水阻:<0.15MPa
本冷渣系统由除盐水载热回路和工业水冷却回路两个循环回路构成。其中除盐水载热回路由一个循环水箱、两台循环水泵、六台冷渣机、三台冷却器组成;工业水冷却回路则接入工业水系统。具体系统如下图所示:
简化循环系统,提高整体效率
2.1 原系统分析
从以上介绍可以看出,原系统中冷渣机使用除盐水冷却,被加热的除盐水进入冷却器冷却后回到水箱,冷却器则使用工业水进行冷却此系统主要存在以下几点缺陷:
(1)需经两次换热,换热效率低;
(2)冷渣机的大量余热最终被工业水带走,造成很大的浪费;
(3)管道、设备数量多,增加了建设投资;
(4)两台循环泵的电耗量大,故障率相对较高;
(5)操作量大。
2.2 改造方案
鉴于以上情况,本厂对原设计方案进行了修改,将两次换热减为一次换热,去掉冷却器,由冷渣器直接加热除盐水,并加热后的除盐水接至除氧器,即将冷渣机作为一级除盐水加热器使用,将此部分余热进行回收,提高余热利用率,同时减少耗电量,减少工业水用水量,最终提高机组热效率。改进后系统如下图:
2.3 改造效果
通过本次改造,节省了各类管道一百多米、阀门二十多个,节约了三台板式换热器、两台循环水泵及其相关附属设备的投资,减少前期建设投资约10万元;取消原循环水泵(37KW×2)后,每天可减少厂用电890度,每月节约电费约2万元;高温炉渣余热回收利用,降低了锅炉排渣热损失,提高了锅炉总效率,降低了锅炉煤耗率,每月亦有数万元的经济效益产生;另外,系统简化后,岗位人员巡检、监视、操作的工作量大大减少,同时设备故障率降低,减少了检修费用及停车损失等,其间接效益也不容忽视。
3 串联改并联,减少除盐水耗量
本厂为氧化铝企业自备电厂,锅炉蒸汽主要用于供热,送出的蒸汽做功后,其中一部分冷凝后以生产返回水的形式,返回除氧器水箱。而该冷渣系统采用除盐水冷却后,也送入除氧器水箱,因此在实际运行中,生产返回水水量较大时,容易出现除氧器溢流的现象。本厂采用多种途径减少除盐水消耗量,其中通过对冷渣系统进行第二次改造,减少冷渣系统除盐水需求量,是其中一项重要措施。
可行性试验
前期的运行过程中,岗位人员通过关小冷却水出口门,控制冷渣机耗水量,取得一定成效。锅炉中负荷时,冷却水出口门可关小约一半,但随着锅炉负荷提高,渣温升高、渣量增大,冷却水阀门控制难度明显增大,稍有不慎就可能造成超温跳闸或低水压跳闸等问题,对系统稳定性产生较大影响。同时,阀门调整操作量大且难以量化、制度化,尤其是启停炉过程中,往往由于工作繁多而忽视,最终造成跳停或水量过大。因此,要想彻底解决问题,还需从系统流程的改造着手。改造思路是将并联的两台冷渣机改为串联运行,从而使冷却水量减至一半。这其中要考虑两方面的问题:
第一是冷却水经第一台冷渣机换热后,能否保证第二台冷渣机正常冷却。通过之前对冷却水阀门的调整可以看出,水量减半基本可以正常运行,那么理论上水量不变,负荷加倍也是可以保证冷却效果的。
第二是串联后系统水阻增加,出口压力势必大幅降低,残压是否足够送入标高20m的除氧器水箱。本冷渣机机
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