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KD521接转站掺水泵的节能技术改造

■Equpiment&Product KD521接转站掺水泵的节能技术改造 朱益飞 戴剑飞 张士杰 杨梅 朱海 (1.胜利油田分公司孤东采油厂 ;2.胜利油 田分公司技术检测 中心) 摘要 目前胜利油田孤 东采油厂掺水泵由于油井产出液 中含盐、含硫 、矿化度 高,以及废 水中含有细菌等,导致泵站掺水泵腐蚀严重,掺水泵排量下降,漏失量增大,泵效降低。油田 掺水泵的机组效率普遍不高,平均仅为2O%左右 。经分析排量变小、节流损失、泵效降低和水 质合格率低是造成掺水泵机组效率低的主要原因。通过改善掺水泵防腐蚀能力,实施变频节能 技术改造 ,选用优质高效泵,改善污水水质的酸碱度 ,优化生产运行参数和强化掺水表管理等 技术措施 ,掺水泵机组综合节电率达到 10.8%,节能技术改造效果 良好。 关键词 掺水泵 腐蚀 节能改造 效果 D0l:10.3969/i.issn.2095-1493.2012.02 008 胜利油田稠油储量非常丰富 ,随着油 田稠油开 10%。为此 ,提出了KD521油气接转站掺水泵节能 采工艺技术的不断完善 ,稠油开发规模逐年扩大 , 技术改造方案 ,通过掺水泵能源利用效率分析 ,提 稠油产量 目前已占油 田总产量的25%左右 。由于稠 出了有针对性的治理措施 ,收到了良好的节能技术 油的黏度大 ,流动性能差 ,造成抽油机负荷大 ,地 改造效果 。 而管线 回压高 ,产液量低 ,能耗高 ,开采和集输难 1 掺水泵使用现状 度大…。为解夹7这一问题,油田普遍采用掺水开采 的办法 ,即利用油井产 出液 中的水 ,经油水分离 KD521站掺水泵于2003年6月投产 ,共有 3台 后 ,再用掺水泵将含油污水打 回采油井 的油管内, 掺水泵 (离心泵),每台离心泵额定排量 160m /h, 根据油井供液情况和稠油黏度的不 同,掺水工艺分 额定功率 130kW 。2007年 因掺水泵叶轮和中段腐 为油井井筒 内掺水和地面管线掺水两种 ,以降低稠 蚀损坏严重实施大修维护 ,采用 ZG45改用 1Crl8Ni 油井产 出液的黏度 ,从而达到降低能耗和开采成 的合金钢材料 ,使掺水泵腐蚀状况得到一定改善 。 本 ,提高油田采收率和油井产量 的目的 。目前胜 2008年随着采油厂掺水量的不断增加 ,掺水泵因泵 利油 田孤东采油厂有各种型号 的掺水泵31台,从 体腐蚀损坏现象加剧 ,其连续运行3~4个月 ,就需 现场使用情况来看 ,一方面由于油井产 出液 中含 要大修 1次 ,造成掺水泵排量快速下降,漏失量增 盐 、含硫 、矿化度高 ,以及废水 中含有细菌等物 大,泵效降低 ,经采油厂节能监测部门多次现场能 质 ,导致泵站掺水泵腐蚀严重 ,掺水泵排量下降, 耗监测 ,掺水泵机组效率最低时仅为8.7%,能耗浪 漏失量增大 ,泵效 降低 ,能耗浪费严重 ;另一方 费严重,严重影响采油厂稠油井的正常生产 。 面 ,由于存在掺水泵腐蚀问题 ,掺水泵维修频繁 , 2 掺水泵低能效原因分析 平均运行 时间达不到3000h就需要大修 ,仅为普 通离心泵正常大修时间的四分之一 ,造成掺水泵泵 经分析 ,造成掺水泵机组能效下降的主要原 因 效降低。另外 ,由于掺水流量调节的需要 ,存在流 有以下几个方面。 量节能损失。据统计 ,油田掺水泵的机组效率普遍 2.1 排量变小 不高 ,平均仅为20%左右 ,最低 的机组效率不到 造成掺水泵机组能效下降的首要原因是掺水 的 泵叶轮整体腐蚀 ,造成掺水泵的排量变

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