宽厚板连铸机设备探究与优化.docVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
宽厚板连铸机设备探究与优化

宽厚板连铸机设备研究与优化   摘 要:针对宽厚板连铸机的扇形段、出坯系统、铸坯去毛刺机及铸坯标识设备存在的问题,通过分析、研究和优化,解决了制约连铸机正常生产的诸多因素 关键词:母材;工艺布置;去毛刺;控制优化 【分类号】:TU992.3 1.存在问题 莱钢银山型钢炼钢厂4#板坯连铸机采用奥钢联技术,在实际生产应用中,弯曲段、扇形段、出坯系统布置、铸坯去毛刺及铸坯标识等设备存在诸多缺陷,不能满足生产要求,主要表现在以下几个方面: 1.1 弯曲段辊子存在压痕。弯曲段辊子在线累计使用5~7天后与铸坯接触角部就出现3~5mm的压痕,造成弯曲段在线使用寿命短,维修费用高 1.2 扇形段在线使用一段时间后辊缝变化,制约产品质量的提升,被迫更换扇形段。扇形段维修过程中,辊缝值是按照标准值±0.3mm进行控制,但上线使用一段时间后,辊缝值经常发生变化超出标准值,造成铸坯经常出现角部和中心线裂纹等质量问题,对铸坯质量造成严重影响 1.3 出坯系统工艺设计不合理,二切距离去毛刺机、打号机距离近,8m左右距离,生产大于8m三倍定尺时,三只子坯不能一次移出二切区域进入去毛刺机、打号区域,使出坯系统整个运行过程时间长,造成出坯能力远小于生产能力,只能满足1m/min时以下的拉速要求。当拉速超过1m/min时,造成母坯在一切位置等待时间长时,发生顶坯现象,甚至出现事故停浇,远小于1.9m/min的设计拉速。严重制约了连铸机生产拉速的提高,成为制约炼钢生产组织、控制产能提升的瓶颈 1.4 铸坯去毛刺效果差,多数毛刺去不掉,影响下道工序轧制质量,造成部分轧制成材的钢板出现报废 1.5铸坯打号标识系统打字周期长,故障多、坯号生成连锁多,容易出现错误,设备出现故障时造成整个出坯系统无法自动,影响MES系统传输。而MES系统要求每一只子坯都有唯一固定的板坯号,否则,MES计划合同要求生产的子坯将无法进行跟踪,出现质量问题无法追溯,仓库管理板坯将无法安排,板坯质量无法查询等问题 1.6铸坯定尺要求误差±30mm,但是由于在线切割坯子成分和温度不同,收缩率差别比较大,因而定尺合格率低于50%,造成长短尺,影响下道工序轧制和成材率 2.原因分析 2.1针对弯曲段辊子存在压痕现象,通过对出现压痕辊子的表面硬度进行检查,结果都符合使用技术要求,均在HRC42左右,同时堆焊层也没有脱落现象,因此排除辊子堆焊质量原因 另外,由于4#机扇形段辊子母材原材质为Q345,而其它类型连铸机扇形段辊子母材均选用42CrMo。表1是42CrMo 和Q345两种材料的力学性能比较 通过以上比较可以看出,4#机弯曲段辊子母材选用材质不合理,屈服强度低,不能满足铸坯挤压力,是造成压痕的直接原因 2.2针对扇形段辊缝经常发生变化问题,通过对4#机扇形段上线后辊缝动态监测,以及下线后辊子装配游隙的检测发现,造成辊缝整体变化的主要原因是离线维修调整扇形段辊缝是在无负荷情况下测量调整,与线上实际工作状态差别较大,轴承径向游隙、轴承外圈与轴承座间隙未得到有效消除,造成扇形段上线后标准值与实际值存在0.2~0.3mm偏差 2.3奥钢联原设计4#机拉速可以达到1.9m/min,根据现在工艺布置,一切切割完毕的母坯进入二切,在二切切割完三只子坯进入去毛刺机、打号机区域进行铸坯去毛刺、打号。原设计二切位置与去毛刺机之间有8m左右距离,生产过程中只能满足7.5m定尺时三支子坯全部一次移出二切区域。而生产12.3m定尺时,由于定尺长度超过二切位置与去毛刺机之间距离,三只子坯不能一次全部移出二切区域进入去毛刺、打号区域,需要单独分支运行,造成运行过程时间长。另外,如果二切区域有子坯,下一只母坯将不能进入二切区域,造成下一只母坯在一切位置等待。根据现场实际测量和计算,现在的工艺布置,只能满足1m/min的拉速 2.4通过对连铸机去毛刺机设计运行参数研究与跟踪,去毛刺机毛刺辊存在转速过低,每分钟30Hz,造成打击力量小,毛刺打不下来;两侧升降液压缸升降不同步,毛刺辊抬起后有的位置不能与铸坯接触打不着铸坯毛刺;动作控制程序不合理,打击铸坯时间短,有时会造成铸坯还没有完全运行到位,毛刺辊已落下回位不能打击铸坯毛刺 2.5现在使用的铸坯标识系统为打号形式,使用过程中由于机械设备动作频繁故障多,出现故障后铸坯不能打号,并且由于坯号生成连锁多,容易出现错误,造成整个出坯系统无法自动运行,影响MES系统传输,铸坯质量不能进行跟踪 3.改造方案 3.1针对弯曲段辊子出现压痕的问题,通过对弯曲段辊子母材机械性能进行研究分析,原设计使用的辊子母材硬度低,不能克服铸坯挤压力。需要提高辊子母材抵抗变形能力,材质由Q345改用42CrMo,同时表面进行

文档评论(0)

linsspace + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档