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- 2017-05-28 发布于浙江
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转炉出钢温降探讨.
转炉出钢温降探讨 ;1 前言
三钢炼钢厂自1999年6月进行1#连铸机高效化改造以来,转炉出钢温度大幅度下降。由数据统计知道,平均出钢温度(不包括补吹后出钢的实际温度),由1998年1706℃、1999年的1683℃、2000年的1676℃,降至2001年的1667℃,并且一直稳定在1666℃保持在现在。出钢温度降低,带来了钢铁料耗和合金消耗的下降,以及炉龄、钢包龄、中间包龄、钢水质量和铸坯质量大幅度的提高。本次调查从目前工艺条件出发,对钢水从出钢到吹氩5min后,以及钢包管理等方面的因素对钢水温降的影响进行探讨。 ;2 研究钢种
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三钢炼钢厂目前常浇的主要钢种是普碳钢(Q235系列)和低合金钢(HRB335系列)。由于HRB335加入的合金用量远比Q235多,因此,本文主要研究HRB335出钢至吹氩5min结束后的钢水温降。 ;3 出钢过程HRB335钢水温降规律的研究
?
3.1 出钢温度、钢水温降的分布
3.1.1 出钢温度分布
这里出钢温度是指补吹后,炉内熔池的实际温度。温度分布如图1所示,出钢温度处于1668℃~1711℃之间。
N=50炉,Tmax=1711℃,Tmin=1668℃,R=43℃,T平均=1685.24℃,S=9.61℃;图1 出钢温度分布直方图 ;从图1可知,出钢温度大部分处于1668℃~1687℃,占统计炉数的64%。
3.1.2 钢水温降的分布
出钢温降分布如图2所示,出钢温降处于81℃~125℃之间。
N=50炉,△Tmax=125℃,△Tmin=81℃,R=44℃,△T平均=93.06℃,S=9.33℃。 ;图2 钢水温降分布直方图
从图2可知,出钢钢水温降大部分处于81℃~100℃之间,占统计炉数的82%。 ;3.2 影响钢水出钢过程温降因素的分析
有关的测试研究指出[1],钢水在钢包内的热损失比例大概是:包衬蓄热(包衬接受钢水后包衬升温而所需热量)占钢水在包中总热损失的45%~50%;包壁的散热占20%;钢水表面辐射散热占20%~30%。有关测定数据指出[1]:钢包包衬蓄热引起钢水降温主要在最初的6min内,在一个小时内基本饱和。钢水表面的散热,如果钢包内钢水表面加覆盖剂保温,浇铸过程中钢包加盖,将使钢水热损失减少35%~40%,比仅有钢渣覆盖的热损失减少13.3%,对钢水终点的温降减少约11~12℃[1]。 ; 由以上分析可以看出,影响钢水出钢温降的主要因素是出钢温度、出钢时间、钢包包壁内衬温度等。
3.2.1 出钢温度的影响
将50炉HRB335钢的实测数据进行一元回归分析得出,出钢过程钢水温降△T(℃)与出钢温度T出(℃)的关系式(1)与图3。
△T=-764.727+0.509T出┄(1)
r=0.5238 s=1196.2782 ;图3 钢水温降与出钢温度的关系
由式(1)看出,出钢过程钢水温降△T随出钢温度T出的升高而增大。如将出钢温度控制在1670℃以下,则出钢过程温降可降低至85℃。 ;3.2.2 出钢时间的影响
将50炉HRB335钢的实测数据进行一元回归分析得出,出钢过程温降△T(℃)与出钢时间t出(s)的关系式(2)与图4。
△T=79.736+0.0947t出┄┄(2)
r=0.443 s=855.022 ;图4 钢水温降与出钢时间的关系
由(2)式可知,出钢时间延长,出钢过程钢水温降增大。因此,为减少出钢过程钢水温降,应尽可能地缩短出钢时间。 ;3.2.3 钢包内衬温度的影响
对HRB335钢的实测数据进行一元回归分析,得出出钢过程钢水温降△T(℃)与出钢前钢包内衬温度T包(℃)的关系式为(3)与图5。
△T=94.184-0.0024T包┄(3)
r=-0.024 s=1.384 ;图5 钢水温降与钢包内衬温度的关系 ; 由式(3)可知,出钢过程钢水温降△T随钢包内衬温度T包的升高而降低。但是降低的幅度不是很大,主要是钢包内衬的厚度变化,钢包壁与内衬无绝热纤维层影响钢包壁的散热,钢包保温效果不好,钢水温降就大。如6月26日,甲2#炉第二炉,出钢时间109秒,而出钢温降125℃。通过分析是,此炉钢包无烘烤,钢包为“黑”包,且钢包龄已经达到80炉以上,钢包内衬的耐材比较薄,钢包壁与内衬之间又无绝热纤维层,钢包保温性能就差,钢包壁散热大,钢水温降也就大。这次统计钢包内衬温度700℃~850℃之间占统计炉数的70%,占绝大多数。有关的测试研究指出[1],对90t钢包,包衬温度由400℃提高到1200℃,钢水总温降可减少25℃。所以说钢包的烘烤、烘烤温度、烘烤时间以及减少出钢前的等待时间,对减少钢水降温起主要作用。 ;4
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