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铅电解不停产掏槽的生产实践
T技 t墙学委套2000年学术年套论文集
铅电解不停产掏槽的生产实践
株洲冶炼厂翦莫军
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1前言
铅电解是借助直流电的作用,在盛装硅氟酸和硅氟酸铅的水溶液的电解檀内,使古杂质的阳极铅溶解
弱电■藏中.电解藏中的怡离子在明极片上析出,形成纯度较高的析出铅。
在电鲁生产过程中,为了防止铅阳极泥中杂质在阴极析出及铅阳极掉泥,严格控制阳极Sb(0.4%一
1.2%)成分。
另外,还要求阳极板犀薄均匀,重量标准。不带毛刺等。但由于在电解过程中莱些因素影响致使阳极板
掉投、掉泥,沉淀于电鼻槽底。长期以来,导致电解槽底阳极泥不断积犀,引起阴极片与阳极泥层结底,从而
影响析出舒产量、质量。所以要定期除去电解槽底阳极泥,即掏槽。
愿我厂铅电解实行的是年停产掏槽。其不仅给生产带来被动,不利于大规模连续生产,面且影响析出
铅质量。
2铅电解停产掏槽对生产的影响
悟电解停产掏槽就是对生产系统全部停电、停循环、拔槽、倒酸、掏槽,然后灌馥、装槽、开循环、通电生
产。量短耍8天时同.在停产掏槽过程中原电解循环系统内、外的电解藏与洗液打乱,且不停转置-致使电解
液中杂质吉量大■度升高,导致停产掏檀后生产的析出铅杂质含量(主要是Cu、Ag、Bi)数周期内大大超过国
家标准Pb99.994铅的要求,产出大量的净化铅。净化铅的长期积压.给生产带来被动并增加电铅加工成
本,削减了企业的经济效益。正常生产与停产掏槽后的电解藏成份及析出铅质量情况列表1一表3;国家标
准P嘲.994恪列表4。
衰1正常生产时电戽液成分 g/l
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襄3常生产与停产掏槽后析出钳主蔓杂质戚份对比裹 %
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话电解禾停产桷槽的生产宾毫——薯荚羊 ’鼹
襄4■采Pb99.9舛标准 %
3影响铅电解停产掏槽析出铅质量原因的分析
3.1胶体粒子的影响
据责科介绍,胶体粒子在其活化后能够吸附电解藏中三价的砷、锑。但从表l和表2对比来看,活化了的
藏傩还蕾嗳附二价的铜。当胶体粒子钝化时,在释放所吸附的砷、锑时,同时也释放吸附的铜。所以在停产
掏擅后,电■液中的●胃含量会升高。
3.2胃掇暹中素■的化学溶解
对停产掏槽前后取电舞液全分析。如表l和表2所示,停产掏擅后的电解液中古惘、健量比正常生产时
增加几十倍。说明在停产掏檀过程中陌极泥中的饲、铸经化学藩鼻
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