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脱硫系统浆液循环泵运行电流波动原因探析与处理

脱硫系统浆液循环泵运行电流波动原因分析与处理   摘 要:浆液循环泵是燃煤电厂湿法石灰石-石膏法脱硫系统的核心设备之一,随着国家环保要求越来越严格,浆液循环泵的安全稳定运行至关重要。本文针对电厂超低排放改造后,浆液循环泵运行电流发生异常波动原因进行了分析,并提出了消除异常的对策和措施 关键词:浆液循环泵;电流;滤网;超低排放 中图分类号:X701 文献标识码:A 0.引言 大唐三门峡发电有限公司二期2×630MW发电机组烟气脱硫系统采用湿法石灰石-石膏脱硫(FGD)技术。两台机组FGD分别于2016年9月和11月通过168h试运行。两套FGD按照单元制设置,分别配置3台澳大利亚沃曼公司生产的800TY-GSL浆液循环泵,命名为#3炉A/B/C浆液循环泵和#4炉A/B/C浆液循环泵(以下简称为#3A/B/C、#4A/B/C),各浆液循环泵的设计参数见表1 随着国家环保标准越来越严格,2014年对两台脱硫系统进行了增容改造,吸收塔增加两台浆液循环泵,分别命名为#3炉D/E浆液循环泵和#4炉D/E浆液循环泵(以下简称为#3D/E、#4D/E),各浆液循环泵的设计参数见表2 为了实现烟气超低排放,2015年12月及2016年3月,电厂分别完成了两台脱硫系统的超低排放改造。期间将A/B/C层的喷淋层进行了改造,喷嘴形式由螺旋喷嘴改为空心锥高效喷嘴,并增加了一层托盘和一层均流器,除雾器改为屋脊式高效除雾器 1.存在的问题 1.1 浆液循环泵电流波动严重。#3、#4机组脱硫系统自2016年投产后,各台浆液循环泵运行稳定,未出现电流波动大的现象,如图1所示。2014年9月,#3、4机组进行增容改造后,增加两台浆液循环泵,5台浆液循环泵开始出现电流波动现象,当1台浆液循环泵启动后,相邻浆液循环泵的电流下降,停运后对泵进行反冲洗后,电流恢复正常,但运行不到两个小时,又会出现电流下降的现象,其中#3机组电流波动明显大于#4机组,如图2所示。2015年12月及2016年3月,分别对#4和#3机组进行了超低排放改造,对A/B/C 3层浆液循环泵喷淋层进行了改造,改造后各浆液循环泵依然存在电流波动现象,如图3所示 1.2 浆液循环泵进口滤网变形频繁。自从2014年脱硫系统进行了增容改造后,各浆液循环泵电流波动异常频繁,每天要多次对浆液循环泵进行停运反冲洗。当机组停运进行检修时,均能发现各浆液循环泵入口滤网出现不同程度的变形现象,变形的滤网没有出现结垢和堵塞的现象。由于进口滤网变形过于频繁,大大增大了机组检修的工作量 2.原因分析 2.1 浆液循环泵进口滤网通流面积小。#3、4A/B/C浆液循环泵入口管道与吸收塔接管内径为DN1200mm,对应滤网的有效通流面积为接管截面积的两倍。#3D/E浆液循环泵入口管道与吸收塔接管内径为DN1000mm,对应滤网的有效通流面积也为接管截面积的两倍。单台泵运行时,这种滤网的有效通流面积能够满足泵的运行,当各台浆液循环泵泵同时运行时,由于各泵的功率不同,会出现入口负压增大、吸入量不够,入口管道振动,电流波动的现象 2.2 泵的布置方式。增容改造前,#3机组浆液循环泵布置方式为,扬程由低到高的排列顺序为#3A-#3B-#3C,增容改造后的顺序为#3A-#3B-#3C-#3D-#3E;增容改造前,#4机组浆液循环泵布置方式为,扬程有低到高的排列顺序为#4C-#4B-#4A,增容改造后的顺序为#4C#4B-#4A-#4D-#4E;现场泵的安装顺序均为有北向南A-B-C-D-E。其中#3机组功率最大的C浆液循环泵处于最中间位置,#4机组功率最大的A泵处于最边缘位置,因此当各泵进行启停时,两台机组电流波动情况不同 3.解决措施与效果 3.1 进口滤网进行改造。为了解决泵进口滤网通流面积过小的问题,对两台机组滤网进行改造,将原来滤网有效通流面积为入口截面积的两倍,提高到4倍,滤网厚度有原来的4mm,改为6mm,网孔由原来的22mm,改为25mm。#4机组改造后,各台浆液循环泵电流波动情况明显出现变小的情况,基本趋于正常。#3机组进口滤网改造后较改造前电流波动幅度降低,但较#4机仍然存在波动现象,但在正常的范围内 3.2 各浆液循环泵进行组合试验。为了将#3机组浆液循环泵电流波动造成的影响降低到最小,分别将不同的泵进行组合运行,找出最佳的运行方式。通过多次不同工况的实验,得出了以下的实验结果:(1)#3C浆液循环泵(功率最大)的启停对其他各泵的电流影响最为明显,尽量避免#3C浆液循环泵的启停。(2)浆液循环泵的反冲洗时间要控制在CEMS自动标定期间,防止二氧化硫超标排放。(3)#3B/D/E浆液循环泵组合运行效果最好,不会出现电流波动的现象 结论 脱硫系

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