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- 2017-06-03 发布于河南
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发电机高压套管裂纹原因分析及防范措施
不安全事件分析
发电机高压套管裂纹事件分析报告
一、事件经过:
某公司#2发电机进行扩大性小修后气密性试验,充压缩空气至
0.49MPa(正常运行氢压0.4-0.45MPa)进行保压,保压5小时后发
现压力下降明显,测算气密性试验不合格,随进行查漏。
二、检查处理情况:
1、现场用肥皂水进行检漏,未发现漏点。充氟利昂用卤素检测
仪检测,发现#7密封瓦顶丝处漏气,其余未发现明显漏点。对#7密
封瓦顶丝处理合格后,保压仍不合格,对氢系统继续查漏。经过艰苦
的排查,最终发现发电机C相高压套管有裂纹,裂纹中部漏气量较大。
立即汇报相关领导,召开专业会研究方案,同时联系发电机厂,落实
备品、材料及人员,落实高压套管更换方案。对其余高压套管全部进
行检查未发现问题。
2、发电机厂答复发电机高压套裂纹必须更换,不能再使用,否
则会发生氢爆、定子绕组放电等严重事故。现场对C相高压套管上部
手包绝缘及铜套进行拆除,对损坏的高压套管及其外部CT全部拆除。
高压套管、胶等辅材专车运到现场,并安装就位,手包绝缘包扎完毕,
用碘钨灯进行烘烤。先充压缩空气及氟利昂进行检漏,检查高压套管
处无泄漏,保压试验数据合格后充CO。发电机C相交流耐压试验合
2
格,进行氢气置换,机组进行开机准备。
三、原因分析:
对拆除的高压套管进行检查,裂纹全长 58CM,高压套管固定法
兰下部瓷瓶裂纹长约50CM,法兰上部瓷瓶裂纹约2CM,因其外部有黑
色密封胶,导致该裂纹在发电机出线罩内无法发现。本次发电机大修
对高压套管无专门项目,只是进行卫生清理,因该套管周围空间十分
狭窄,两套管CT间必须很瘦的人方可通过,裂纹部位在CT内部,导
致未能提前发现。
3、对该高压套管裂纹原因进行分析,套管表面未发现撞击痕迹,
排除后期外物碰撞的可能性。该裂纹很长,且裂纹内部充满密封胶,
该胶为高压套管内部填充胶,判断该裂纹非短期能够形成,应该已经
存在很长时间。怀疑该套管内壁存在原始裂纹,在长期运行过程中,
由于振动、温度、压力变化等原因,裂纹向两侧延伸,最终裂纹穿过
套管法兰形成贯穿性裂纹,由于有密封胶的作用,在一定压力下氢气
未能在高压套管上部裂纹处泄漏出来。发电机修后气密试验比正常压
力高0.05MPa,导致在高压套管上部结合面密封胶薄弱处气体外泄,
在下部裂纹密封薄弱处溢出。
四、暴露的主要问题:
发电机大修中,对高压套管检查不仔细,未能及时发现套管裂纹
缺陷。
七、防范措施:
1、把发电机高压套管检查列入质检点,在每次大小修中进行重
点检查。
2、编制发电机检漏检查卡,对涉及的所有设备进行细化,节省
检漏时间,提高检查效果。
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