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堆取料机PLC松紧轨电路的改进(论文一)
堆取料机PLC松紧轨电路的改进(论文一).txt爱,就大声说出来,因为你永远都不会知道,明天和意外,哪个会先来!石头记告诉我们:凡是真心爱的最后都散了,凡是混搭的最后都团圆了。你永远看不到我最寂寞的时候,因为在看不到你的时候就是我最寂寞的时候! 本文由甘泉水lqs贡献
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堆取料机 PLC 松紧轨电路的改进
摘要: 本文主要描述了电厂燃料运输公司煤场堆取料机大车行走松紧 摘要: 轨电路部分缺陷的分析、技术改造、和调试运行情况,简要阐述了对 PLC 控制电路改造运用的实例。 关键词: 关键词:PLC 控制电路 1 前言 华能南通电厂燃料运输公司码头煤场堆取料机是电厂百万机组燃 料 运 输 的 主 要 设 备 。 该 设 备 电 气 控 制 系 统 采 用 的 是 SIEMENS S7-300PLC 程序控制器。 煤场堆取料机电路共分大车、俯仰、旋转、斗轮、皮带五大系统。 大车电气控制部分是由松紧轨、制动、和行走驱动组成。其中,松紧 轨的主要功能是将安装在大车机构上的铁靴压紧轨道时摩擦力增大 防止设备滑动,从而起到防风、防止皮带惯性造成设备自然移动而发 生事故。当铁靴与铁轨放松时,大车处于准备行走状态。 我厂自堆取料机交付使用后,松紧轨电路经常发生故障,有时驱 动松紧轨的电机也会故障烧损。由于该设备电气控制是由 PLC 程序 控制, 一旦发生一级系统故障就会造成程序控制跳停, 全机作业停止, 整个输煤流程运行中断。 由于煤场堆取料机是电厂百万机组燃料运输 的主要设备,每当设备故障停机后,都会造成燃料运输受阻,严重影 响了电厂发电机组的安全运行。 2 故障原因分析 故障原因分析 2.1 故障症状 松紧轨机构驱动是由轨道两侧的松紧轨驱动电机连接两侧机械装 置带动轨道上的铁靴压紧或松开而产生作用。 原电路设计采用两台电 机(D1、D2)夹紧、放松动作,并合用一个程序控制电路。在正常 工作状态时,两电机启、停动作基本保持一致。但在实际使用中,由 于松紧轨装置安装现场工作环境非常恶劣, 轨道两侧散落的煤尘煤块 遍布,经常会造成煤尘、煤块堵塞铁靴联动轴,加之两侧机械装置传 动误差很难保证两套机械同步动作。一旦两套装置不能同步工作时,
1
改造
运用
先动作到位的电机却无法停止运转,致使机械位移超程损坏、卡死或 电机超载,设备故障频频发生。 2.2 电路原理分析 电路原理分析(因简画视图图中省略了输入模块的子程序)
图一、为改进前的电路,它分别由主回路 D1、D2、K50、K51; 中继回路 K’ 50、 51; K’ 程序控制器中的置复位触发器 M4.2、 M4.3、 M4.4;程序控制器输出线圈 Q37.1、Q37.3 和梯形图组成。 动作原理: (1)夹紧动作 此时夹轨器处在放松位置。 行程限位信号 I4.1(江松限)I4.5(陆松限)
2
闭合,置复位触发器 M4.4 因 R 端置“1”→M4.7 置“0” 。当选择开关 I6.5、夹紧按钮 I7.1 闭合→M4.2 因 S 端被置“1”→ M4.2Q 端置“1” → Q37.1 置“1”→K’50 吸合→K50 吸合,电机 D1、D2 同时正转夹 紧动作。当铁靴夹紧到位后,行程限位信号 I4.1(江侧松)I4.5(陆侧松) 断开,I6.2(江紧限)、I7.5(陆紧限)闭合,置复位触发器 M4.4 因 S 端 置“1”→M4.7 置“1”→M4.2R 端置“1”→Q37.1 置“0”→电机 D1、 D2 停止工作。 (2)放松动作 此时夹轨器处在紧轨位置。当选择开关 I6.5、放松按钮 I7.2 闭合 →M4.3S 端置“1”→Q37.3 置“1”→K’51 吸合→K51 吸合,电机 D1、 D2 同时反转,松轨动作。当铁靴放松后,行程限位信号 I4.1(江松 限)I4.5(陆限松)闭合, 置复位触发器 M4.4 因 R 端置 “1”→M4.7 置 “0” →M4.3R 端置“1”→ Q37.3 置“0”→江陆侧电机 D1、D2 停止工作。 2.3 故障原因 通过电路原理分析可看出,原电路设计存在缺陷,即松紧轨江陆 两侧电机动作被同一个指令控制, 依靠同一个置复位触发器输出指令 接通相应的主回路才能使电机工作或停止。两台电机工作时间的长 短、能否正常停机都得依靠置复位触发器 M4.4 的置位状态。而决定 触发器 M4.4 的置位状态由两侧限位开关输入的“与”逻辑关系信号 来决定触发器状态反转与否。一旦程序指令电机工作后,江陆两侧铁 靴必须同时到位方能使电机工作停止,期间,只要有一套铁靴位置不 能到位,电机长转不息直至故障发
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