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【2017年整理】3-数控诊修
3.3数控车床主轴的具体电路控制 2)主轴控制回路控制电路的连接 电动机转动方向控制:变频器FWD正转控制端通过继电器 KA1的常开触点连接到COM公共端,REV反转控制端通过继电器 KA2的常开触点连接到 COM公共端。继电器KA1、KA2的线圈连接到数控系统的SX39接口的第7、第8脚,通过继电器KA1、KA2控制主轴的正转与反转。 电动机速度控制:变频器VC1速度控制脚连接到数控系统 XS37接口的第5脚,变频器 GND0V脚连接到数控系统 XS37接口的第 4脚。通过 XS37接口VC1、GND两脚产生的0~10V直流电压控制主轴电动机的转速。 上一页 返回 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3.4主轴不能启动故障诊断与维修实例分析 3.4.1典型故障分析 例3-1 故障现象:主轴不能转动 故障分析与处理:操作数控系统,发现主轴电动机无论正转反转都不能转动,打开控制柜观察发现变频器已上电处于待机状态,继电器KA1、KA2均能按照数控系统的功能实现闭合,用万用表测量变频器的 VC1、GND两脚发现没有电压,断电测试VC1、GND与XS37接口的连接线,发现VC1已开路,恢复连接线上电测试功能正常,故障排除。 下一页 返回 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3.4主轴不能启动故障诊断与维修实例分析 例3-2 故障现象:主轴电动机只能正转不能反转 故障分析与处理:操作数控系统,发现主轴电动机只能正转不能反转,打开控制柜观察发现变频器已上电处于待机状态,继电器KA1、KA2均能按照数控系统的功能实现闭合,用万用表测量REV对COM之间的电压,发现无论KA2闭合以否REV对COM之间的电压都没有变化,拆开继电器 KA2观察发现 KA2的触点已经损坏,更换KA2上电测试,功能正常,故障排除。 上一页 下一页 返回 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3.4主轴不能启动故障诊断与维修实例分析 例3-3 故障现象:主轴不能转动 故障分析与处理:操作数控系统,发现主轴电动机无论正转反转都不能转动,打开控制柜观察发现变频器有E008号报警,查阅变频器说明书得知E008号报警是电源缺相报警,用万用表测试变频器电源输入端发现缺少一相电源,测试空气开关QF1输入端电压正常,测试输出端发现电源缺相,拆下空气开关 QF1检查发现已损坏,更换QF1上电测试功能正常,故障排除。 上一页 下一页 返回 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3.4主轴不能启动故障诊断与维修实例分析 例3-4 故障现象:主轴不能转动 故障分析与处理:操作数控系统,发现主轴电动机无论正转反转都不能转动,打开控制柜观察发现变频器已上电处于待机状态,继电器KA1、KA2均能按照数控系统的功能实现闭合,用万用表测量变频器的 VC1、GND两脚已经有电压,用万用表测量 FWK、REV对 COM之间已有电压变化,打开变频器参数查看,发现变频器F0.00号参数 (频率给定通道选择)已由原来的 VC1模拟给定改为数字给定1面板操作,把参数恢复上电测试,功能正常故障排除。 上一页 下一页 返回 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3.4主轴不能启动故障诊断与维修实例分析 3.4.2其他故障分析 1带变频器的主轴不转 带变频器的主轴不转故障分析与处理如表3-2所示。 2主轴转速不受控制 主轴转速不受控制的故障分析与处理如表3-3所示。 3主轴启动后立即停止 主轴启动后立即停止的故障分析与处理如表3-4所示。 上一页 返回 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for
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