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抽油机井皮带和盘根松紧度与能耗影响关系

l前言 2.1 在日常管理中调整盘根松紧度,以光杆不发热、 不带油为易。但现场大多数操作人员为了能够确保 据统计,2009年大庆油田第六采油厂总年耗电量 光杆光洁不带油,所以在紧盘根时自然要紧些,但是 约1 1.5x10 kW·h,其中机采系统耗电占厂总能耗的1/3 这样就加剧了盘根和光杆之问的磨损,增加了抽油机 左右。因此提高抽油机系统效率,降低能耗是目前油 的耗电量。 田的重要课题研究。 2.2 对于皮带松紧调整,大部分现场丁人上翻皮带 国内外的研究表明,影响有杆抽油系统效率的因 后松手能恢复原状,或手按皮带弯曲在2指左右,启 素较多,不仅受到抽油设备和抽汲参数的影响,而且 动不打滑为准。但由于皮带长短、宽窄以及人的经验 还受到油井管理水平的影响。 不同,导致皮带松紧不一,耗电增多 一 为了进一步提高和优化抽油机系统效率,先后进 行了“抽油机井皮带、盘根松紧度与能耗关系试验研 3盘根松紧度与能耗的关系现场试验 究”,总结出不同类型皮带、盘根松紧度与能耗变化规 3.1 试验测试方案与测试结果 律,找到最合理的松紧度调整实施界限,便于指导现场 现场选取抽油机泵况正常、盘根完好的抽油机井 实际操作,降低抽油机井能耗,达到节能降耗的目的。 进行现场试验。并充分考虑了对各种盘根组合(0 型、皮带、组合盘根等),光杆光洁度等因素的影响。 2现场实际操作存在问题 分别对现场四口井进行了现场试验。 抽油机井口盘根和皮带是传输动力的重要环节, 为了直观的研究和分析盘根松紧度对能耗影响 其松紧度直接影响系统效率和耗电量。盘根过松会 的变化规律。分别对其中两口井进行测试,以盘根较 导致井口漏油,盘根过紧引起电流上升,耗电量增加; 松处起点,在拧紧的过程中每隔1圈为一个测试点. 皮带过松导致发生丢转,传输效率降低,而过紧导致 选取6个点进行测量,测得能耗变化曲线见网1。 皮带和电机轴承磨损加速,耗电量也上升。 2070午筇6期12; ■ 锄 钨 系统效率% 有功功率 赫 r。●●r r r●[5 5 5 4 2 8 6 4 2加 ¨ m%%0 ¨ ¨ ¨ 5 3 9 7 5 3 l 9 7 5 比较松 1圈 2圈 3圈 4圈 4.5圈 ·二6-2836(皮带)— 4-1917(组合) 图1 6-2836与4—1917盘根松紧度对能耗影响曲线 为了更加精确的认知盘根松紧度与耗电量的关 ON·s)为起点,逐渐拧紧盘根,在盘根最松拧到最紧 系,找到最佳节能操作合理区。在第一油矿6一F290 (光杆发烫,用手转不动盘根)过程中,每转相同圈数 (0型)加大了测试点的密度,并采用扭矩扳手为辅助 为一个测试点,记录这些点的有功功率(每点测试时 测量工具,进行量化测量。以抽油机盘根最松状态 间不得小于10 rain)。经现场实际测量,测得能耗变 (盘根发出轻微刺刺声响,但是不跑油,盘根盒扭矩为 化曲线见图2。 21.q8 ▲ 21.46 ▲ 21.42 ▲ 2 5口

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