溜光工序 人机配置改善报告.pptx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
溜光工序 人机配置改善报告

溜光工序 人机配置改善报告 报告部门:** 部 报 告 人:****** 制作日期:2014-7-21 报告提纲 一、背景介绍 1、977-溜光工序周期件数为2000pcs/次,溜光机有 4各溜光桶(不可拆卸); 2、目前溜光机的人机配比是1人1机。 二、现状描述—操作流程及时间 (1)现场员工操作流程可参见下表: (2)员工各操作时间可参见下表: 溜光处各操作的标准工时(秒/四桶) 工作内容 及性质 上料并启动 机器溜光 下料 放水清洗产品 两机台间人走路时间 机 -- 1200.00 -- -- -- 人 424.72 -- 389.455 139.17 5.00 二、现状描述—人机操作 人机联合作业分析如下表: 说明: 机器停机时间不可避免(或者上料不可实现自动化),故机器利用率可达到100% 问题点: 1、人员利用率为44.27%,利用率低下 2、机器和人员都存在等待时间 人机操作分析(1人1机) 工作内容 及时间 人 时间(秒) 机 下料 389.46 停 清洗 139.17 等待 上料并启动 424.72 停 等待 1200.00 运行 空闲时间(s) 1200.00 2153.35 139.17 工作时间(s) 953.35 2014.18 周期时间(s) 2153.35 2153.35 利用率 44.27% 93.54% 三、改善方向-确定改善目标 现行方法 改善方法 产能提升50% 35.9分/次 33.6分/次 现行方法 改善方法 溜光周期时间 时间缩短6.5% 时间 四、改善策略—人机分析 对策:改变人机配比,其人机联合分析如下图所示: 人机操作分析(1人2机) 工作内容 及时间 人 时间(秒) 机 甲 乙 下甲机的料 389.46 停 运行 上甲机的料并启动 424.72 停 运行 清洗甲机料 139.17 运行 运行 走至乙机 5.00 运行 运行 等待 60.00 运行 运行 下乙机的料 389.46 运行 停 上乙机的料并启动 424.72 运行 停 清洗乙机料 139.17 运行 运行 走至甲机 5.00 运行 运行 等待 37.47 运行 运行 空闲时间(s) 97.47 2014.18 0 0 工作时间(s) 1916.70 2014.18 2014.18 周期时间(s) 2014.18 2014.18 2014.18 利用率 95.2% 100.0% 100.0% 四、改善策略—分析说明 说明: 1、机器停机时间不可避免(或者上料不可实现自动化),故机 器利用率可达到100%; 2、人员利用率由44.27%提升至95%,利用率明显提高; 3、消除了机器的等待时间 五、成效评估 说明: (1)人机配置由 1人1机 改为 1人2 机,人员利用率明显提高; (2)改善后周期缩短了 139.17 秒,产能增加 231pcs/h 对以上改善项目进行汇总,效果如下图所示: 情况 人机配比 (机/人) 人员利用率 周期件数 (pcs/次) 周期时间 (s/次) 标准单粒工时(s/pcs) 标准产能(pcs/h) 现行方法 1 44.27% 2000 2153.35 1.077 3344 改善方法 2 95.16% 2000 2014.18 1.007 3575 差异 1 50.89% 0 -139.17 -0.07 231 THE END THANKS

文档评论(0)

shuwkb + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档