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溜光工序 人机配置改善报告
溜光工序 人机配置改善报告
报告部门:** 部
报 告 人:******
制作日期:2014-7-21
报告提纲
一、背景介绍
1、977-溜光工序周期件数为2000pcs/次,溜光机有
4各溜光桶(不可拆卸);
2、目前溜光机的人机配比是1人1机。
二、现状描述—操作流程及时间
(1)现场员工操作流程可参见下表:
(2)员工各操作时间可参见下表:
溜光处各操作的标准工时(秒/四桶)
工作内容及性质
上料并启动
机器溜光
下料
放水清洗产品
两机台间人走路时间
机
--
1200.00
--
--
--
人
424.72
--
389.455
139.17
5.00
二、现状描述—人机操作
人机联合作业分析如下表:
说明:
机器停机时间不可避免(或者上料不可实现自动化),故机器利用率可达到100%
问题点:
1、人员利用率为44.27%,利用率低下
2、机器和人员都存在等待时间
人机操作分析(1人1机)
工作内容及时间
人
时间(秒)
机
下料
389.46
停
清洗
139.17
等待
上料并启动
424.72
停
等待
1200.00
运行
空闲时间(s)
1200.00
2153.35
139.17
工作时间(s)
953.35
2014.18
周期时间(s)
2153.35
2153.35
利用率
44.27%
93.54%
三、改善方向-确定改善目标
现行方法
改善方法
产能提升50%
35.9分/次
33.6分/次
现行方法
改善方法
溜光周期时间
时间缩短6.5%
时间
四、改善策略—人机分析
对策:改变人机配比,其人机联合分析如下图所示:
人机操作分析(1人2机)
工作内容及时间
人
时间(秒)
机
甲
乙
下甲机的料
389.46
停
运行
上甲机的料并启动
424.72
停
运行
清洗甲机料
139.17
运行
运行
走至乙机
5.00
运行
运行
等待
60.00
运行
运行
下乙机的料
389.46
运行
停
上乙机的料并启动
424.72
运行
停
清洗乙机料
139.17
运行
运行
走至甲机
5.00
运行
运行
等待
37.47
运行
运行
空闲时间(s)
97.47
2014.18
0
0
工作时间(s)
1916.70
2014.18
2014.18
周期时间(s)
2014.18
2014.18
2014.18
利用率
95.2%
100.0%
100.0%
四、改善策略—分析说明
说明:
1、机器停机时间不可避免(或者上料不可实现自动化),故机
器利用率可达到100%;
2、人员利用率由44.27%提升至95%,利用率明显提高;
3、消除了机器的等待时间
五、成效评估
说明:
(1)人机配置由 1人1机 改为 1人2 机,人员利用率明显提高;
(2)改善后周期缩短了 139.17 秒,产能增加 231pcs/h
对以上改善项目进行汇总,效果如下图所示:
情况
人机配比(机/人)
人员利用率
周期件数(pcs/次)
周期时间(s/次)
标准单粒工时(s/pcs)
标准产能(pcs/h)
现行方法
1
44.27%
2000
2153.35
1.077
3344
改善方法
2
95.16%
2000
2014.18
1.007
3575
差异
1
50.89%
0
-139.17
-0.07
231
THE END
THANKS
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