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压力机机身产生气孔尖角砂气孔机理分析
压力机机身产生气孔、尖角砂
气孔的机理分析
63吨压力机机身铸件重2140kg,材质为HT250,采用干模造型,成品率一直很高,但有时在机身轴孔外台阶处(如图一所示),有很多分散的空洞,孔洞的深浅大小不同,深度与直径约4×φ8mm。有的孔洞明显是气孔和铁豆气孔,但有部分孔洞形状特殊,孔洞内壁粗糙,没有明显发兰、光亮的气孔常见特征,大部分空洞上表皮周边,有非常细小的飞边毛刺。台阶根部B处有道狭长裂缝,像凝固收缩时的热裂。夹角根部B处孔洞较多,外部相对少,Φ195端部没有。在铸件内壁加厚的150mm处也有同样的孔洞。
图一
产生的原因
召开操作技工现场质量分析会,就这些缺陷产生的原因,意见较为统一:
黄甘土粘结剂用量多,砂劲大(干、湿强度高),铸型不易烘干,影响了铸型的透气性。
造型时舂箱太实,降低了铸型的透气性。
该处的气眼针孔扎的少,或者没有扎到位,排气不畅。
由于以上原因,铸型相对不易烘干。另外,据了解凡是出现这种缺陷时,也常因型(芯)烘烤温度低,烘烤时间及保温时间短,铸型没有烘干,也是产生这种气孔的一个主要原因。
涂料刷的不均匀或者刷的太薄。
浇铸温度偏高。
产生孔洞的机理分析
由于前四项原因的存在,致使铸型的含水量增大,透气性能降低,排气不畅,这是产生气孔缺陷的直接原因。
浇注时,因铸型没有烘干,铸型砂中的水分过热后体积急剧的膨胀。据资料介绍:水由液态转成1360℃的过热蒸汽时,体积膨胀达7000余倍,空气由常温到达浇注温度,体积就剧增加4-5倍。同时型腔内的气体也成倍的膨胀,由于型砂的透气性差,阻碍了气体的排出,气体往往反渗回来,从涂料层薄处进入型腔,侵入金属液,如果涂料层厚而均匀,由于石墨粉的耐火温度大于3000℃,涂料层就有可能阻碍气体的渗入,或者推迟气体进入型腔接触金属液的时间,当气体透过石墨涂料层接触到金属液时,金属液表面已凝固,气体就不易侵入。在生产实践中,我们经常发现,在厚大铸件表面,有兰色小点点,有的仅是兰色,而有的兰点处稍微凹陷,其形成的机理就是如此。
从孔洞上面周边有很多细微飞边毛刺的形状分析,当金属液呈结晶凝固状态时,气体侵入尚未完全凝固的金属液中。而接触铸型壁的金属液由于型壁的激冷作用,首先有微层厚度的凝固,气体在压力的作用下突破微层金属面,侵入尚未凝固的金属液中,这样在铸件产生气孔的同时,在孔洞的上表面(紧靠铸型壁处),就形成了细微的飞边毛刺。另外,由于浇注温度偏高,B处又接近壁厚达150mm的热节点处,所以B部的气孔相对就多、孔径相对就大,该处在金属液凝固收缩的牵拉应力作用下,形成了裂纹与气孔的重合缺陷,且内壁粗糙无光。
由尖角砂产生的气孔
由尖角砂产生的侵入气孔通常表面氧化,气孔有时延伸至铸件内部深20-30mm,这种气孔在铸件各类金属中均有发生。但金属熔点越高,尖角砂越接近浇口或热节处,可能出现这种气孔的几率越多。
对这种现象可作如下分析:金属液填充铸型向型(芯)砂的方向散热,如图二箭头所示,在尖角砂处必然出现箭头重叠的“热量集聚”现象而产生“热节”。由于砂型中出现“热节”,伴随着又产生两种现象:(1)型砂或芯砂的发气量因为温度越高而越多,尖角砂被金属液大面积的包围,其受热量相对最多,温度相对最高,因发气潜力施放充分。而所以发气量最大。(2)型砂或芯砂因温度升高而透气性降低。这是因为气体在温度升高后,体积膨胀密度降低,然而高温情况下的型(芯)砂(SiO2)也随着温度的升高而体积膨胀,型(芯)砂等物料都在受热体积膨胀下相对挤压,使砂粒间的孔隙更小,排气效率更低。型(芯)砂受热温度与透气性的关系如图三所示。型(芯)砂的透气性能与室温(平时检测型砂透气性既是在室温测试的)相比降低了,但发气量却剧增,在这种状态下,急剧膨胀的型腔气体与水蒸气必须利用扎设的气眼针孔,排气道冒口而溢出。否则它们只能进入金属液而形成气孔一条途径了。
由于B处型腔的型砂是凸出的砂块,其形如尖角砂,所以该处产生的气孔相对较多,该处的气孔被称作尖角砂侵入气孔。
综上分析,找出了气孔、尖角砂气孔产生的原因以及形成的机理,在以后的生产作业中,从工艺及操作上采取了具有针对性的措施,从而更加稳定了产品的质量,长期以来,从未再出现过类似的缺陷。
图二
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