浅谈湿法石灰石—石膏脱硫系统运行管理.docVIP

浅谈湿法石灰石—石膏脱硫系统运行管理.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
浅谈湿法石灰石—石膏脱硫系统运行管理

浅谈湿法石灰石—石膏脱硫系统运行管理 摘要:火力发电厂脱硫问题已经到了刻不容缓的地步,如何做好脱硫系统的运行维护工作,确保脱硫投运行率和脱硫效果达到设计值,是各电厂应该不断思考和总结的问题。但由于国内脱硫系统运行经验、技术资料缺乏,部分电厂的脱硫系统经过长时间运行后,故障率高、设备不可靠的问题。本文分析了某电厂湿法石灰石—石膏脱硫系统投运8年来的运行管理经验及部分故障的原因、处理措施,为脱硫系统运行管理提供了很好的借鉴意义。 关键词:湿法脱硫;运行管理 1、脱硫系统简介: 湿法石灰石—石膏脱硫工艺是世界上广泛使用、技术成熟的脱硫工艺,具有运行费用低、运行可靠等优点。 某厂#1、2号锅炉设计燃用无烟煤的煤粉炉,共用一套烟气湿法脱硫系统,烟气在公共烟道混合后分两路流动:一路是FGD烟气主路,有进口、出口两个烟气挡板;另一路是FGD旁路烟道,设有进口、出口两个烟气旁路挡板。烟气脱硫系统于2000年12月投产,系统主要设备由奥地利能源公司(Austrian Energy)提供。 2、工作原理: 烟气通过主路进入吸收塔后向上流动,吸收塔内的石灰石浆液则通过循环泵向上输送到吸收塔的喷淋层,经喷嘴雾化后向下喷射与烟气以逆流方式进行洗涤、反应,除去烟气中的SO2、SO3、HCl (盐酸)、HF (氢氟酸),并同时生成石膏(CaSO4-2H2O)。 在洗涤、反应过程中,烟气中的二氧化硫(SO2)与石灰石浆液(CaCO3+ H2O)反应生成亚硫酸钙CaSO3(1/2H2O),即CaCO3+SO2+H2O = CaSO3(1/2H2O)+1/2H2O+CO2。亚硫酸钙(CaSO3(1/2H2O))与由氧化风机(或上粉风机)供给的氧气(O2)反应生成石膏CaSO4(2H2O),即CaSO3(1/2H2O)+1/2O2+H2O = CaSO4(2H2O)+1/2H2O。 吸收塔底部的浆液连续被石膏浆液泵打至水力旋流分离器后,进行浆液分离,密度小的浆液(大约含3%的固态物)经过溢流管回到吸收塔再循环利用,密度大的浆液经旋流器底部回流至石膏浆液罐。 脱硫净化处理后的烟气,经两层卧式除雾器进行清洗后,再通过蒸汽加热器加热到80℃以上,最后从烟囱排放出去。 3、存在问题: 3、1脱硫效率达不到设计值。主要原因(1)石灰石品质达不到设计要求,主要是由于CaCO3含量达不到设计值。(2)烟气含尘量过大,飞灰中的F-、CI-在一定程度上组碍了石灰石的消溶,降低石灰石的消溶速率,如果浆液中飞灰含量过大,产生石灰石的屏蔽效应,脱硫效率明显下降。(3)燃煤的硫份超过设计值。 3.2喷淋管、喷嘴严重堵塞,主要原因(1)脱硫系统的停运操作不规范,原规程要求“吸收塔的浆液密度降到1050Kg/m3时,停止循环泵运行”,由于喷淋层没有设计冲洗水系统,在浆液密度较高的情况下,停运循环泵,容易导致喷淋层的喷嘴堵塞。(2)喷淋管穿孔后,流过该分支管的浆液更少,浆液流速低,进一步造成喷嘴堵塞。 3.3喷淋管磨损穿孔、塔内防腐层穿孔,主要原因(1)由于喷淋层部分喷嘴堵塞,形成水柱,直接冲刷下层喷淋管,造成下层喷淋管穿孔,如果水柱对着塔壁冲刷,造成塔壁保护层穿孔。(2)塔内石灰石浆液颗粒度的影响,如果浆液中的石灰石颗粒度过大,对喷淋管的磨损明显加剧。(3)锅炉电除尘除尘效率低导致原烟气含尘率高,烟气粉尘与石膏结合构成大颗粒成份浆液。 3.4加热器、除雾器堵塞,加热器、除雾器堵塞造成引风机出力明显增加,造成锅炉大幅度降负荷运行,甚至造成除雾器坍塌。主要原因(1)喷淋管穿孔后,特别是部分浆液直接向上喷射,浆液与烟气流向一致,烟气携带的浆液量明显增加,如果喷淋管多处穿孔,除雾器、加热器很快就会堵塞。(2)烟气粉尘含量超标。(3)冲洗水不正常,包括滤网堵塞或冲洗水压过低;塔内冲洗水管穿孔造成水压过低等。(4)进入吸收塔内的烟气含尘量超标,设计吸收塔进口烟气粉尘含量<300mg/Nm3,某厂曾经出现由于电除尘高压柜故障,没有及时退出脱硫系统运行,烟气含尘量超标,造成除雾器堵塞现象。 4、解决措施 4.1经过多次试验、分析总结,最终确定吸收塔密度降至1030 Kg/m3时,才允许停运循环泵,解决了喷淋管、喷嘴堵塞问题。如果吸收塔内浆液密度降至较低水平,则需要循环泵运行时间较长,浪费大量的厂用电,密度过高则容易造成喷淋管堵塞。 4.2严格控制石灰石颗粒度以及石灰石品质在设计范围,否则会造成石灰石用量明显增加,同时也会造成循环喷淋层、喷淋管磨损加剧。 4.3建立定期开启吸收塔底部排水管,定期进行部分浆液置换制度,将塔内较大的颗粒排出,如果吸收塔内浆液固体颗粒度过多或过大,必将造成循环泵、喷淋管容易磨损。 4.4建立喷嘴、喷林管定期检查制度,参照锅炉四管进行管理,每次停运脱硫系统时,停循环泵前必须打开喷淋层人

文档评论(0)

jgx3536 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6111134150000003

1亿VIP精品文档

相关文档