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2014064燃煤锅炉超清洁排放烟气治理工艺路线探讨(龙净)
燃煤锅炉超清洁排放烟气治理工艺路线探讨;主要内容;1、烟尘达标要求;2、影响烟囱出口烟尘达标的因素
;治霾利剑,龙净电袋;3、烟气治理工艺路线
(1)国标工艺:≤30(20)mg/Nm3排放;
(2)清洁工艺:10mg/Nm3排放,无石膏雨;
(3)超清洁工艺: ≤5mg/Nm3排放,无石膏雨;
;3、烟气治理工艺路线(各司其职)
(1)国标工艺:各司其职实现国标要求的30(20)mg/Nm3排放
;3、烟气治理工艺路线
(2)清洁工艺:各司其职,采用电袋高效除尘,
实现10mg/Nm3排放,工艺配套GGH,消除水汽长龙
;案例1、珠海电厂2×700MW改造电袋
1)除尘改造方案:
原日本三菱3电场电除尘器
改造后为1电2袋电袋
2)改造后投运日期:
#1炉:2013年6月
#2炉:2013年2月
;4)脱硫配置
同步升级,采用五层喷淋,除雾器采用两层管式+一层屋脊式
运行一年多GGH未堵塞,无需清洗,无水汽及石膏雨
5)烟尘排放情况
脱硫前后烟尘排放值如下:
;案例2:陕西府谷能源有限公司2×600MW机组改造电袋
1)除尘改造方案:
原4电场电除尘器
改造后为1电3袋电袋
2)改造后投运日期:
#1炉:2012年12月3日
#2炉:2013年7月22日;3)脱硫改造
喷淋层做相应改造
除雾器由屋脊式改造为格栅式
4)烟尘排放情况
2013年8月陕西电力科学研究院做#1、#2脱硫A级检修后性能测试
其中脱硫前后烟尘排放值如下:
;一、烟气治理工艺路线;各司其职工艺路线特点
把除尘器对下游设备的影响降低到最低
¤引风机(减缓磨损)
¤湿法脱硫(大幅度提高脱硫运行稳定性)
系统简单、可靠性高、综合经济性优;4、电除尘+湿式除尘(雾)工艺路线
;电除尘器加湿式除尘工艺技术方案的不足
电除尘无法适应煤种、工况变化,长期稳定≤30mg/m3难度极大
湿式除尘受前端影响而排放呈波动性
湿式除尘应用时间短,存在问题多:
——风速高、规格容量小、效率低(20-60%)
——易腐蚀、易结垢,稳定性差
——运行中耗水、耗碱、耗电运行费用高
——一次投资费用高
;5、实现烟尘低排放或超清洁排放各司其职工艺路线为首选;1、湿式除尘除雾技术分类
;2、燃煤电厂湿式除尘布置工艺;3、湿式电除尘器:
1)湿式电除尘器发展情况:19世纪70年代,电除尘末端设置湿式电场,以抑制二次扬尘。应用在干式烟气中存在问题:耗水量大、泥浆二次污染、水膜不均匀、结垢、积灰、酸腐蚀。被干式除尘取代达20多年。;2)干式烟气工况使用案例
上海宝钢首条轧机生产线采用日本三菱公司湿电产品,1985年投运。;宝钢轧机湿电出现的问题:
耗水量大,尘泥、浆液二次污染;
极板水膜不均匀,结垢、挂瘤、腐蚀;;3)燃煤电厂湿式电除尘器使用、设计条件分析;4)燃煤电厂湿式电除尘器使用、设计条件分析
同比其它工业烟气,烟温↘、湿度↗,烟尘粒径↘(PM5)
含有细小石膏浆液雾滴
烟气量大,缩小除尘规格、容量,提高电场电流密度;5)燃煤电厂湿式电除尘器应用评估
效率问题
潜在问题;4、我国燃煤电厂湿式除尘技术的应用实况
作为干式电除尘的补充设备
规格容量小(比集尘面积一般8-20m2/m3/s),实际效率(20-50%)与设计效率(70%以上) 偏差大
对SO2捕集效率极低,对NOx、COx、气态重金属无捕集效果,增加NO2量
受工况、干式电除尘、脱硫等影响终端烟尘排放波动
316不锈钢阴阳极易腐蚀,耗材大(300MW机组耗水量约720t/D,强碱用量1.5t/D)、电耗较高
有部分二次泥浆污染物;1)结构型式
A、PVC结构;B、玻璃钢结构;阳极管束、阴极系统、壳体、进出气口、冲洗装置、高压电源等;二、湿式除尘除雾技术;C、柔性阳极结构;2)硫酸厂电除雾器成功经验
烟气条件:
入口烟尘浓度≤100mg/Nm3,SO3酸雾浓度约1000mg/Nm3
烟温40-50 ℃
设计条件:除尘除雾效率90-99.5%
技术措施:
电场风速≤0.8m/s
SCA=100-140m2/m3/s
设计简易喷淋水装置(清理阴阳极) ;出口烟尘:5-10mg/Nm3,酸雾滴5mg/Nm3,
阳极无腐蚀
1-2次/周喷淋清理阴阳极,耗水量小
长期、稳定、可靠运行
易损件维护:定期更换铅合金阴极线;3)我国燃煤电厂电除雾器应用概况
A、使用效果不佳案例:
某铝业自备电厂,于2013年7月投运(氨法脱硫后)
某钢厂自备电厂,于2013年7月投运(塔顶布置);;B、使用效果较优良案例
华能某电厂300MW机组玻璃钢结构2013年年底投运,出口排放~10mg/Nm3;;6、湿式除尘(除雾)选择;
;布袋除尘;治霾利剑,龙净电袋;(一)电除尘技术:三项难题及解决方向;;;;4)、烟温降低
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