机器人自动上下料搬运项目设计探究.docVIP

机器人自动上下料搬运项目设计探究.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
机器人自动上下料搬运项目设计探究

机器人自动上下料搬运项目设计探究   摘 要:轮胎厂的钢丝压延生产线工艺要求都必须使用钢丝锭子。没有实现自动化之前,装卸钢丝锭子都是使用人工,或者人工辅助平衡吊来装卸。如果要实现锭子装卸工作的自动化,以机械代替人工,锭子的抓取过程必须实现自动化。根据以上情况及要求本文利用6轴机器人及机器人手臂前端安装夹具来实现的自动装卸过程,锭子的抓取及锭子箱的塑料隔板吸附都必须借助本装置来实现。如下内容将重点阐述,要实现锭子装卸工作的自动化,机械方面涉及相关主要元件的选用及设计思路 关键词:机器人;自动装卸;设计计算;夹具;吸附 前言:轮胎厂的钢丝压延生产线工艺要求都必须使用钢丝锭子。钢丝锭子必须安放到锭子架上使用,一卷钢丝锭子使用完毕之后必须更换。没有实现自动化之前,装卸钢丝锭子都是使用人工,或者人工辅助平衡吊来装卸。如果要实现锭子装卸工作的自动化,以机械代替人工,锭子的抓取过程必须实现自动化 根据以上情况及要求本文利用6轴机器人及机器人手臂前端安装夹具来实现的自动装卸过程,锭子的抓取及锭子箱的塑料隔板吸附都必须借助本装置来实现 具体流程为:1.机器人通过腕部夹具上的视觉系统识别锭子箱内满锭子的固定位置,同时将3件满锭子抓取,并按机器人示教路径放置于另一固定位置。2.机器人通过腕部夹具上的视觉系统识别锭子箱内塑料隔板的固定位置,并按机器人示教路径放置于另一固定位置 如下内容将重点阐述,要实现锭子装卸工作的自动化,机械方面涉及相关主要元件的选用及设计思路 1机器人选用 本项目选用安川MS165六轴机器人作为搬运主体。该机器人采用电气驱动,利用电动机产生力或力矩,直接或减速机机构驱动机器人,以获得所需的位移、速度、加速度。应用广泛,无污染、易控制、运动精度高,成本低、驱动效率高。详细说明:1.MS165机器人腕部负载重量为165kg,工件(钢丝锭子)重量约为20kg,夹具重量约为30kg,安全系数=机器人负载重量/(3x工件重量+夹具重量)≥1.83,满足使用条件;2.MS165机器人臂展范围R=2702mm,现场锭子架平面尺寸为3500mmX1900mm,在根据机器人仿真软件进行模拟测试,满足使用条件;3.MS165机器人重复定位精度为±0.2mm,根据视觉定位精度及夹具机械补偿精度调整,可满足使用条件;4.MS165机器人通过机器人仿真软件模拟,可满足上下工件节拍(用户提供时间≤30s/次),故得出最终选型合格 2搬运夹具设计 本项目夹具为自主研发设计,夹具底板固定在机器人腕部,夹持机构选用SMC品牌宽型气爪MHL2-40D-M9N(数量3件),气缸缸径为40mm,动作方式为双作用,最高使用压力为0.6MPa,重复精度为±0.1mm,气爪夹持力为396N,满足夹持工件应用。气爪执行端安装尼龙材质扣爪,用于保护工件钢丝在搬运过程中不受损伤。夹具顶端安装两处SMC微动开关VM1000-4NU-01(数量2件),用于检测高度方向锭子位置(平面方向依靠视觉系统检测),微动开关为串联信号,用于避免因为工件表面不平整导致单个工件接触到微动开关的情况,提高夹具夹持的可靠性。左右两处夹爪气缸安装在直线导轨(上银HIWIN)上,由小行程气缸控制,目的是为了补偿抓取和放置工件时,三个工件的相对位置不一致的情况 3吸附吸盘设计 本项目吸盘为自主研发设计,需要吸附的工件(塑料隔板)重量约1.5kg,吸附表面光洁度较高,但是由于图案花纹品种较多,凹凸不平位置较多。根据以上条件设计吸盘固定底板集成在夹具位置,成90°安装,目的方便机器人工作翻腕,进而提高生产效率或节拍。计算吸盘水平提升力=1.5kgX安全系数,选用安全系数=4,则吸盘水平提升力为60N, 选择吸盘?10直径,真空压力为--80kpa,真空吸力为6.28N,数量20个,但是上文提高塑料隔板图案花纹品种较多,凹凸不平位置较多,导致可能存在个别吸盘无法吸附的情况出现,吸盘无法吸附,会极大的破坏真空环境,会导致真空负压降低,使吸盘吸力降低,最终导致吸盘无法吸附工件(塑料隔板);选择吸盘?8直径,真空压力为--60kpa,真空吸力为3.01N,数量40个。原因是增加吸盘数量使实际使用28个吸盘就足够达到吸附要求,另外所有吸盘均安装真空逻辑阀,降低吸盘吸附不能情况下,真空度的损耗。真空度的建立采用SMC真空发生器ZH18DS-03-03-03,最大真空流量可达110L/min。最后吸盘中心位置可配置光电传感器,用于检测吸附后搬运过程中,塑料隔板掉落等特殊情况,可以通过光电传感器给PLC提供开关量信号,通过PLC使机器人报出故障停止,由人工干预复位即可 4视觉系统选用 本项目选用基恩士视觉系统搭载在夹具位置进行视觉检测应用。基恩士视觉设备及控制系

文档评论(0)

linsspace + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档