烧嘴故障-PPt宝藏.ppt

  1. 1、本文档共24页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
烧嘴故障-PPt宝藏

小组根据波特图统计: 问题点“烧嘴故障”是导致烧嘴点火失败的A类因素,也是我们这次课题解决的主要问题。 现状调查 2011年6月-12月份焙烧炉设备异常月均7.3次, 其中A类因素火焰探测器故障为月均4.4次。 目标定为解决75%的A类因素,则总的设备故障降到7.3次-(75%X4.4次)=4次/月。 7.3次/月 目标 4次/月 目标制定 烧嘴故障 点火电极无电压 阀门生锈卡死 火焰检测电极污垢 检测电极无接收信号 小烧嘴煤气电磁阀打不开 生产操作流程不规范 操作漏项频繁失误 生产人员技能水平低 火焰探测器无法点火 探测器安装位置不合理 设备人员技能水平低 探测器放大信号不好 控制箱继电器无动作 温控仪表信号不稳定 烧嘴控制器无信号 大烧嘴故障 小烧嘴故障 继电器触点接触不好 点火极位置不合理 原因分析 末端因素1:探测器放大板信号不好 确认方法:探测器专业检测 标准要求:保证输出信号的稳定,信号 放大判别。 确认内容:委托上海示成电气公司检测 火焰距离与安装角度恒定时 的信号, 输出电流为 4-20MA 的监测。 确认分析 : 检测信号有偏差 确认人 : 纪雪华 确认日期:2012.3.5-3.13 确认结论: 要因 信号放大判别电量监测 11月1日上海示成电气现场监测脉冲信号, 波动较大,电流值变化差异,信号不稳定。 要因确认 确认方法 :等级职称调查 标准要求:机械,电气设备维护人员必须经过岗位应 知、应会考试,取得等级证书方可上岗 确认内容:针对每位设备人员等级工进行考核, 现场故障处理能力进行评估。 确认结果:设备人员技能均符合岗位要求 确认人:王平 确认日期:2014.10.31-11.1 确认结论:非要因 末端因素2:设备人员技能水平低 等级证书 要因确认 末端因素6:火焰检测电极污垢 确认方法: 现场调试确认 标准要求: 检测电极可将火焰信号传至 控制器 确认内容: 检测电极表面污染情况 确认结果: 现场发现受到高温及氯化氢 气体的吸附,凝结固状物过 多。火焰检测电极积炭过多 无法将火焰信号放大,传至 执行继电器。 确认人: 李丹 确认日期: 2012.5.9-6.20 确认结论: 要因 长时间受酸雾影响腐蚀严重 要因确认 故障 时间 5.5 5.13 5.23 5.26 6.06 6.15 积炭 程度 轻 重 重 重 轻 重 点火失败情况 5次 点燃 无法 点燃 无法 点燃 无法 点燃 3次 点燃 无法 点燃 由图分析: 点火极积炭污垢,电子点火频数过多,导致点火极使用寿命过短。无法点燃增加了检修难度。造成生产停机,影响产品质量。 5月1日-5月27日间 故障时点火极积炭程度及影响点火情况调查 要因确认 对策实施 2 火焰检测电极污垢 目标:清灰到位,保证检测信号输出的稳定 实施内容:1、每两周对火焰检测电极积炭进行清洗烘 干,并且对检测极绝缘套管距离进行适当调整 2、定制清灰作业标准 效果检验: 火焰温度信号通过监测器将信号放大, 准确传入执行继电器。效果好。 效果检查 方案实施后,在2012年7-12月份我们进行故障跟踪,故障次数与活动前相比分别有了很大的改善并且达到预期目标。 项目 烧嘴点火故障月均次数 活动前 7.3次 目标值 4次 活动后 1.5次 月份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 月均故障 2 2 1 2 1 1 1.5次 目标实现 经济效益 . 节约备件费用效益计算: (进口价格2.08万元*费率1.14*压价率1/使用寿命1-国内价格1.05万元*费率1.03/使用寿命1)*国产化数量10*国产化项目综合贡献系数1-原库存结余备件损失0-开发费用0=13.11万元 生产原料效益计算: 市场浓盐酸价格1.1万一吨。生产方统计2011年半年故障统计为51次,一年为102次。每次处理故障约半个小时,全年为102*30=3060分钟,统计为51小时。实施后6个月为9次,一年18次,每次半个小时18*30=540分钟,统计为9个小时。实施后对比减少51-9=42小时。 改造后一年多42个小时生产浓盐酸能力,减少新酸使用量为1.8吨(生产方估算)。1.8*1.1万元=1.98万元 原料创造效益:1.98万吨

您可能关注的文档

文档评论(0)

2105194781 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档