3.高炉炼铁工艺2010.pptVIP

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3 高炉炼铁工艺 3.1 高炉炼铁生产的原则 3.2 高炉操作制度 3.3 高炉炼铁过程的强化(精料、高压、高风温、喷吹燃料、富氧和综合鼓风、加湿与脱湿鼓风) 3.1 高炉炼铁生产的原则 当对钢铁的需求大于供给时,经济上最合算的产量,并不是生铁成本最低时的产量,而是略高于生铁成本最低时的产量 3.2 高炉操作制度 高炉装料系统 3.2.2 送风制度 3.2.3造渣制度 造渣制度包括造渣过程和对终渣性能的控制。 造渣制度选择的依据:冶炼条件、生铁品种。 要点: 造渣过程应控制炉渣化学成分,以控制对应的熔 化性温度和粘度,表面张力,脱硫、脱碱能力(物料 平衡确定) 终渣性能的控制是使炉渣具有良好的热稳定性和化学稳定性,保证良好的炉缸热状态和合理的渣铁温度,以及控制好生铁成分,主要是[Si]和[S] 3.2.4 热制度 概念 3.3.2高压操作 (1)概念 概念:高压操作就是通过净煤气管道上的高压阀组提高炉顶 压力,从而使整个高炉内的煤气处于高压状态。 分类:炉顶压力30kpa- 常压 炉顶压力30kpa- 高压 高的可达300kpa。 效果:70kPa时,产量提高12.3%,焦比降低2.7%,炉尘量大幅 度降低。 (2)发展历史 高压操作是1871年法国冶金学家贝斯麦提出的。20世纪50 年代以后得到采用迅速推行。 美国1944~1946年,克里夫兰厂,炉顶压力提高到70kPa; 苏联于1940年开始试验; 我国从50年代后期开始,70年代后炉顶压力逐步提高到100- 150kPa。宝钢1号高炉(4063m3)的炉顶压力已达到250kPa,进入 世界先进行列 3.3.2高压操作 (1)高压操作系统的开发 苏联最早试验时,曾将这一阀组设置在煤气导出管上,它 很快被煤气所带炉尘所磨坏,因而试验末获成功。后来改进 阀组结构并将其安装在洗涤塔之后,才取得成功 4.3.2高压操作对高炉冶炼效果的影响 (1)对燃烧带的影响 PV=nRT T一定,P↑V↓风速↓。 1)鼓风体积变小,从而引起气流速度下降,鼓风动能减小。 2)炉缸煤气压力的升高,煤气中O2和CO2的分压将升高,将促 使燃烧速度加快。 鼓风动能降低和燃烧速度加快导致高压操作后的燃烧带缩小(可相应增加风量,进一步提高冶炼强度,增加产量)。 (2)对还原的影响 1)还原热力学: FeO+C=Fe+CO FeO+CO=Fe+CO2 CO2十C=2CO 压力增加,直接还原和碳的溶蚀反应受到抑制,对降燃 耗有利。或者说将直接还原推向更高的温度区域,有利于CO 还原铁氧化物,改善煤气化学能的利用 4.3.2高压操作对高炉冶炼效果的影响 P↑,CA↑,气体扩散速度加快,使化学反应也加快,从动力学角度分析,高压操作对焦比没有影响。 (3)高压操作对Si的还原不利,表明高压操作对 低Si生铁的冶炼有利。 (4)对碳酸盐分解反应的影响 CaCO3→CaO+CO2 P↑,向左移动,使开始分解和沸腾分解温度升高。 好在目前已广泛采用自熔性或高碱度烧结矿,取消石灰 石入炉。因此,这种影响已消除了 4.3.2高压操作对高炉冶炼效果的影响 高压高炉高度上的煤气压力变化 4.3.2高压操作对高炉冶炼效果的影响 (6)对炉顶布料的影响 高压操作降低了离开料柱和炉顶的煤气的动压头: 4.4高风温操作 1)应用实践及效果 自180年前采用鼓风加热的技术以来,风温已由 最初的149℃提高到1350℃,它给高炉带来了大幅 度降低焦比和

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