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烧结配料对于烧结烟尘排放的影响研究
烧结配料对于烧结烟尘排放的影响研究
刘颖昊, 沙高原, 华风青
摘要:叙述了不同的烧结配料对于烧结除尘灰成分和烟尘排放浓度的影响。在烧
结配料中,碱金属 K 、Na 对于电除尘效率有着显著不良影响。提高电除尘效率的有
效方法就是降低粉尘中的碱金属含量。
关键词:电除尘;烧结;烧结配料
1 前言
影响烧结机头烟尘排放的一个重要因素是烧结配料。由于资源再利用,几种新的组分加
入到烧结配料中。在烧结配料的化学成分中,K 、Na 等碱金属显著降低电除尘效率。本课
题主要研究了烧结配料变化后,相对应的除尘灰成分以及烧结烟尘排放的变化。
2 宝钢烧结机头电除尘现状
宝钢有 3 台450m2 的烧结机,年产烧结矿 1492.5万 t。每台烧结机都有两台机头电除尘
器(脱硫系──二氧化硫浓度高和非脱硫系──二氧化硫浓度低),其中一台用于将来的烟
气脱硫。表 1 是一、二、三期机头电除尘参数表。
表 1 宝钢烧结机头电除尘参数表
项目 一、二、三期
3 -1
设计烟气量/m .h 1260000×3
烟气温度/℃ 150
-3
入口含尘浓度(标态)/g.m 0.5~3.0
除尘器内负压/Pa 19110
电场数 3
阴阳极距/mm 300
电场高度/m 10.5
电场长度/m 4.69
高压电源额定电压/kV 90/100/100
高压电源额定电流/mA 一电场 1100,二、三电场 1500
近几年烧结工艺变化较大,回收粉尘的再利用,烧结原料中添加了一定比例的褐铁矿与
精矿粉,并加入一定量的煤粉、泥饼和烧结电除尘回收粉尘,烧结料层厚度也提高到目前的
620mm 左右,现在烧结矿返矿率已达 23%左右。这些变化带来碱金属含量的增加、比电阻
升高、入口温度降低、粉尘粒径变细(设计时的粉尘平均粒径范围在 25~85µm,而目前粉
尘平均粒径范围在 3.8~12.6µm,与设计值相差甚远)等不利因素,以致现在的机头电除尘
除尘效率基本在 87 %左右,出口浓度时有超标。目前宝钢正在进行烧结扩容改造,完成后
预计产量会增加 10%,相应电除尘负荷也会增加。为了提高烧结电除尘效率,宝钢开展了
对除尘器本体结构(该研究结果将在今后的设备改造中得以实现)以及烧结配料对除尘效果
的影响研究。
3 试验方案
为不影响正常生产,将不进行褐铁矿与精矿粉的研究,只针对烧结配料中添加的新组分
如:石灰泥饼、CDQ 粉、无烟煤、烧结电除尘灰共 4 种配料进行试验研究。试验方案设计
如下:在保证机速等其他工况基本一致的前提下,共测试 5 种配料下的电除尘灰样成分以及
除尘效率。5 种配料分别为正常配料(4 种组分都有),配料中不含无烟煤,配料中不含 CDQ
粉,配料中不含石灰泥饼,配料中不含烧结电除尘灰。
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每次测试时在烧结电除尘进、出口的烟道内沿直径方向各取 10 点,各用 1 台自动烟尘
测试仪在进、出口各监测一个平面。最后合并这 10 个点数据作为一次采样数据,3 次采样
数据平均成为一组数据。每种工况测试 2 组数据,并加以平均得
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