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催化裂化装置再生器跑剂分析与对策.pdf

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!!!:!竺!:堂竺!塑 壁垦塑垦量!IIl坠 堕塑堕查皇三堡竺竖型:坠!竺型型翌!!二!:型!!!!兰竖!!!! 催化裂化装置再生器跑剂分析与对策 夏明川1,常培廷1,王建军2,徐书根2,程千里1,张苡源1,杨磊1 (1.中国石化青岛炼油化工有限责任公司,山东省青岛市266500; 2.中国石油大学(华东)化学工程学院,山东省青岛市266580) 摘要:中国石化青岛炼油化工有限责任公司催化裂化装置2014年6月起发生再生器跑剂事件,对再生器旋风 分离器差压、主风分布板压力降和大小分布环压力降等重要参数加强跟踪分析。在工艺上排除了反再系统未知蒸 汽进入再生器、外取热器换热管束泄漏和催化剂理化性质差异等可疑因素后,在设备检查过程中发现再生器跑剂 根本原因是7号和8号旋风分离器二级旋分两段料腿之间的锥体连接件的焊缝断裂,造成周围烟气夹带着催化剂 颗粒向低压区的料腿内部高速流动,旋风分离器正常工作状态被破坏,旋风分离器收集的催化剂在经过简体和锥 体进入灰斗时被反窜上行的气流大量带出,造成再生器大量跑剂。通过对旋风分离器焊缝断裂部位重新焊接以及 对11组旋风分离器的相同位置全部贴板采取加强的有效措施,彻底解决了再生器旋风分离器焊缝断裂这一影响 装置长周期运行的难题。 关键词:跑剂再生器旋风分离器焊缝料腿贴板加强 中国石化青岛炼油化工有限责任公司催化裂 1.1.3 大、小分布环压力降变化情况 化装置采用中国石油化工股份有限公司石油化工 随着再生器跑剂状况的逐渐恶化,大、小分布 科学研究院开发的增产丙烯、多产异构化烷烃的 环压力降波动范围逐渐增大,大分布环由正常生产 清洁汽油生产技术(即MIP-CGP技术),装置以经 时的2.0~3.5kPa变化为0~4.0kPa,小分布环由 脱硫精制后的高硫直馏蜡油和焦化蜡油为原料, kPa。 正常生产时的2.5~4.0kPa变为1.0~4.0 设计规模2.90Mt/a。装置反应沉降器采用 1.2原因分析 VQS+6组单级旋风分离器(简称旋分)分离技1.2.1新鲜催化剂性质对比 术,再生器采用11组两级旋分分离技术。 2014年进公司各批次新鲜催化剂灼烧减量、 孔体积、磨损指数、比表面积、表观松密度、微活指 1 再生器跑剂事故与分析 数和粒度分布等重要参数显示,其理化性质基本 1.1再生器跑剂事故描述 一致,排除了不同批次催化剂之间理化性质差异 2014年6月以来,催化裂化装置再生器催化 大这一影响因素。 剂跑损量呈现持续上升趋势,进入10月份装置催 1.2.2 外购平衡剂加注情况 化剂跑损量达到20t/d以上。随着催化剂跑损 由于系统藏量下降,装置因平衡剂存量有限, 量增加,三旋卸剂频率由2014年6月前正常生产 再生器分多次补充外购平衡剂。由于外购平衡剂 时约半月一次逐步缩短为一天一次。 的加入是在系统明显跑剂之后,且外购平衡剂样 1.1.1 再生器旋分差压变化情况 品经检验合格,因此外购平衡剂的加入不是催化 再生器跑剂前后旋分差压的波动趋势变化非

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