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φ650mm轧机孔型优化与实践
莱钢科技 2013年8月
0650mm轧机孔型优化与实践
郭志元,王宗斌,张雪亮
(特钢事业部)
摘 要:分析了0650粗轧机孔型系统存在的问题,对0650粗轧机孔型系统进行了优化,通过
孔型优化设计,调整孔型 “压力”配置,保证了钢材的表面质量和生产的稳定顺行,提高了钢材
的成材率和生产效率。
关键词: 50mm轧机 ;孔型系统;优化
能喂入,而且喂入后容易出现倒钢现象。第二道次
0 前言
轧制后,轧出的料型不正导致轧件无法正常经过翻
莱钢某优钢生产线在2003年 3月成功的进行 钢滑板自动翻钢横移落在下一孔入 口处,容易卡在
了半连轧改造,新上四架0550mm高刚度短应力线 翻钢滑板之间,导致轧件温度降低,继续轧制容易出
轧机,后来通过对后部冷床、锯机不断完善改进,基 现断辊事故,严重影响轧制节奏和生产顺行,并造成
本满足了生产的需要,主要轧制060~160nlln规格 了过多的低温废品。
优质圆钢,年生产能力约为 60万 t。但在生产中 3)第八道次因孔型 “压力”配置不合理,使轧件
50mm粗轧机孔型系统经常出现料型弯曲、扭转 在出口时向下弯曲形成弯头,弯头处在第九道轧制
等质量缺陷和断辊等工艺事故。因此,为提高生产 时对导卫冲击大,且易出现拉丝现象。这样不仅严
的稳定性和钢材的表面质量,车间对 50mm轧机 重影响了轧机机时产量,而且严重影响了产品的表
孑L型系统进行了优化。 面质量 。
1 存在的问题 2 解决方法
50mm轧机为三辊轧机,采用共轭孔型,轧 在原来孑L型设计的基础上,根据实际生产测得
机机后设有升降台,机前采用翻钢滑板。所用的原 的数据,通过反复计算得出实际生产中的宽展及延
料为260mm×300mm×3200mm连铸坯,在 50 伸系数,并通过技术资料的分析和收集,对孔型进行
mm轧机共轧制9个道次,但在轧制过程中出现了 了重新优化,调整 “压力”配置,很好地解决了问题。
以下问题 : 1)第一道次,孔型下槽底宽度由原来298nlln减
1)第一、二道次孑L型与坯料尺寸不匹配,槽底 小到258nlln,上槽底宽度 由原来 30omm减小到260
宽度远远大于来料宽度,轧件在孔型中容易产生倾 mm,槽 口宽度由原来的327nlln改为295mill,孔型高
斜和扭转,影响轧件在孔型中轧制稳定;另外,由于 度和内、外圆角半径保持不变。这样,使来料恰好与
第一、二道次孔型与坯料尺寸不匹配,进 口导卫对轧 孑L型槽底和两侧壁同时接触,以保证轧件在孔型中
件的夹持力增大,导致进 口导卫磨损较快,磨损后的 轧制稳定。优化前后的第一道次孔型图见图1。
进 口导卫降低了对轧件的夹持作用,而且很难在线
修复或快速更换,增大了倒钢和拉丝现象出现的几
率,降低了成材率,影响了钢材的表面质量。
2)升降台没有喂钢装置,因第一道次轧制后轧
出的料型不正,轧件很难喂人第二道,需借助人力方
一 一
作者简介:郭志元(1984一),女,2008年7月毕业于内蒙古科技大学 优化前第一道次孔型 优化后第一道次孔型
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