首钢公司炼厂.doc

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首钢公司炼厂

1. 石景山区首钢第三炼钢厂系统除尘改造工程完成,抑尘、净化效果明显] 该工程作为石景山区2005年环保实事项目之一,总投资1160万元,其中企业自筹1110万元,环补资金50万元。 主要除尘改造的内容是: 1.新增1台除尘风量达75万m3/h的布袋除尘系统。 2.分别在转炉顶部和后部安装抑尘罩。 3.密封炉体。 该项目目前已全面完成并通过一个阶段的运行,改造后的粉尘排放浓度低于国家标准,项目抑尘效果明显,并基本解决了厂房粉尘外溢问题,促进了区域大气环境质量的改革。 2。首钢第三炼钢厂创新创优创业走品种开发之路 作为首钢品种钢生产基地的第三炼钢厂,进入2007年以来,深入学习贯彻首钢党委扩大会和职代会精神,紧紧抓住品种钢生产的龙头,不断创新,带动全厂经营生产全面提升。2007年1至2月份,第三炼钢厂品种钢产量完成36.94万吨,品种钢比率达到72.86%,拳头产品比率86 %,均创出历史同期最好水平。截止到目前,第三炼钢厂品种钢达到 148个。转变观念,树立品种意识 2007年,是首钢搬迁调整、实现产业结构优化升级的关键之年。为了适应总公司“抓结构、保质量、打品种、提效益、创品牌”工作方针的要求,第三炼钢厂把打品种作为主线,确定“双高”和拳头产品比率实现“双80%”以上的目标。为此,第三炼钢厂以“两会”精神为指导,进一步转变观念,大胆创新生产组织形式,树立品种意识。对不同的钢种,他们实行不同的生产模式、不同的生产周期和不同的工艺要求。并不断摸索新的生产组织方法,对不同品种钢生产提前进行所需原燃料、设备、合金等的准备;提前让厂调度人员熟悉掌握不同钢种结构、工艺过程要求。同时,调度人员靠前指挥,密切和各工序专业联系,协调工作,遇有特殊情况调度人员现场指挥,有效地保证了生产的顺行。 今年以来,他们还进一步拓展对外沟通信息渠道,加强对外部环境的了解,随时掌握总公司整体安排。对内详细了解主体设备运行情况,科学合理安排设备强化,增加了设备检修的计划性,减少了设备突发事故。今年以来,设备故障率仅为0.09%,较好地解决了生产组织和设备强化的矛盾。技术创新,打造精品 2007年,第三炼钢厂适应高产量、多品种、多规格生产组织要求,坚持以品种、质量、效益为中心,以2号和4号品种铸机为龙头,以科技创新为支撑,加大品种钢生产开发力度。经过不断技术创新,他们完善了炼钢终点控制、精炼造白渣、脱氧工艺优化、连铸保护浇铸、连铸电磁搅拌工艺优化等多项技术工艺措施,收到较好效果。目前,轴承钢氧含量平均由去年试验初期的20ppm,达到目前的10ppm以下。通过采取在铁水脱硫时加入固硫剂及低温脱磷的方法,钢帘线的磷、硫含量之和降至0.015%以下,解决了转炉回硫及生产低磷钢的技术难题,满足了用户的需要。 轴承钢是新近开发的拳头产品,针对2号铸机在生产过程中出现的铸坯角部裂纹问题,他们进行分析研究,更换部件、控制炉数,使这一问题得到了彻底解决。并通过不断实践,调整2号机振动参数、开发新型保护渣,将传统的黑渣操作改为暗红渣操作、严格温度系统控制、稳定拉速等措施,杜绝了断流、漏钢、缩孔及钢坯表面划痕等现象的发生。今年前2个月,共生产轴承钢1.62万吨。 进一步提高自主创新能力,满足产能转移和产品换代的新要求。第三炼钢厂按照“优、精、特”的核心思路,发挥优势,加强转炉高拉碳试验的组织,最大限度地发挥VD炉和缓冷工艺,优化铸机电磁搅拌工艺的作用,抓好纯净钢的生产与氧含量控制,做好轴承钢、齿轮钢、冷镦钢、合金焊线和钢帘线等主打品种的开发、生产和储备,提升产品档次水平。目前,由第三炼钢厂生产的铬钼钢、82B产品占全国销量的三分之一,居全国第一,铁路货车制动梁产品占国内市场份额的90%以上,齿轮钢也位居国内第二。 最大限度地发挥生产潜能,提高产能。他们从压缩生产准备时间入手,严格控制生产准备、待浇和浇铸准备时间,提高开浇成功率。同时,将过去的单车烤包改为双车烤包和提前烤包,并采取离线的作业方法,使2号机大大缩短了更换断面时间。今年以来,将每个浇次的准备时间严格控制在2个半小时之内,开浇成功率达到100%。2号机平均连浇炉数达16.54炉/次,钢产量累计完成12.39万吨,同比增长2.39万吨;4号机平均连浇炉数达24.83炉/次,钢产量累计完成15.21万吨,同比增长1.67万吨。 质量是品种钢的生命线,三炼钢对此狠抓不放。今年以来,他们进一步强化了质量管理。连铸二作业区将过去由班组管理的质量员,经过筛选后,成立了四班专职质量员,由车间管理,对厂及车间的制度执行和岗位职工的操作进行指导、监督、检查、纠偏等,起到了良好的效果。在钢帘线、弹簧钢等品种的开发过程中,四班质量员对水口对中情况、拉速稳

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