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单机架冷轧机组乳化液系统震动的处理

总第 155期 山西冶金 Total155 2015年第3期 SHANXIMETALLURGY No.3,2015 DOI:10.16525~.cnki.cnl4—1167/tf.2015.03.35 单机架冷轧机组乳化液系统震动的处理 查 凯 (山东钢铁济南分公司薄板厂, 山东 济南 250100) 摘 要:结合现场生产实践,针对单机架冷轧机组出现的管路系统振动大的问题 ,提出降低管道压力、加固部分 管道、更改管道连接方式等一系列工艺技术措施。经过改造后,彻底解决了乳化液系统震动问题,大幅降低了 相应的故障处理时间和轧制油耗。 关键词 :冷轧 乳化液 震动 中国分类号:TG333.72 文献标识码:B 文章编号:1672—1152(2015)03—0098—02 山东钢铁济南分公司薄板厂的1450mm六辊 可逆式冷轧单机架机组是由中冶京城工程技术有限 公司设计生产的,其传动、液压和测厚系统均为进 口 成套设备。建成投产之后,单机架机组有效作业率 偏低 (经过麦肯锡诊断为35%),单机架乳化液系统 故障频发 (每月发生故障平均在26次左右),严重影 响正常生产 ,可见单机架乳化液系统故障成为制约 提升有效作业率的瓶颈,其中乳化液系统管道震动 导致的乳化液泄露问题尤为突出。 图1 乳化液系统示意图 1 乳化液系统简介 表 1 乳化液系统主要技术参数 乳化液工艺润滑是一个独立的系统 ,系统流 乳化液 系统流量, 系统压力,MPa油箱容gy 状态 (L m 电机功~-k/W 程为:槽管回流一回流箱 (设置粗过滤网)一循环返 ·min) 回泵组一真空过滤器一乳化液油箱 (污液腔)一立式 供液 7O00 l_O 120 132(1用 1备) 回液 7200 O.3 25 55(1用 1备) 磁过滤器—撇油机—乳化液油箱(净液腔 、搅拌)一 供液泵一板式冷却器一供液管道一轧机。 震动,但是在乳化液循环过程中乳化液管道震动较大, 回液泵将回流的乳化液输送到平床过滤器过 其中乳化液喷射与循环切换瞬时管道震动特别大。 滤,经过过滤的乳化液进人乳化液油箱(污液腔),污 震动导致乳化液系统出现的问题主要有:管道 液腔的乳化液经磁过滤器和撇油机后 ,从乳化液箱 法兰连接螺栓松动,甚至脱落;管道法兰连接处垫片 中间隔板溢流进人乳化液油箱 (净液腔),由供液泵 损坏;管道焊接处开焊;压力表松动;喷射阀架控制 (一用一备,单台:4000L/min,0.9MPa)输送净液箱 气动阀门开关的仪表松动。 内的乳化液,乳化液经过喷射阀架被喷射到轧机 (停 2.1 循环过程中乳化液管道震动 机时乳化液通过轧机的配油盘进行 自循环)。原设 循环过程与轧制过程比较 ,区别主要在于乳化 计中的乳化液系统示意图如图l所示,原设计中的乳 液主管道压力不同。轧制过程乳化液主管道压力为 化液系统的主要设备配置和主要技术参数见表 1。 0.35~0.40MPa,而循环过程主管道压力高达0.80MPa。 2 乳化液系统管道震动问题调查与分析

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