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含Al、Ca复合除氟剂在含氟硫酸锌溶液中的除氟性能

第26卷第5期 中国有色金属学报 2016年5月 Volume26Numb~ 5 TheChineseJournalofNonferrousM etals Mrdy2016 文章编号:1004—0609(2016).05—1151—07 含AI、Ca复合除氟剂在 含氟硫酸锌溶液中的除氟性能 刘争伟,于枭影,钟晓聪,杨 凡,蒋良兴,刘芳洋,赖延清 (中南大学 冶金与环境学院,长沙 410083) 摘 要:采用共沉淀法制备新型的含Al、ca复合除氟剂。结果表明:在含 100g/LZn2+、160gL/H2SO4和450mg/L F一的硫酸锌电解液中复合除氟剂除氟的最优条件为:pH=3,t=90min,w--4gL/,0=-25℃。此时,F~浓度可降低 至20mg/L以下,除氟率可达96%,除氟剂吸附容量达 108medg。结果表明:仅当C1一浓度大于800mgL/时,复 合除氟剂的除氟率降至 93%。S0 一和 zn2的浓度对复合除氟剂的除氟效果没有影响,除氟率一直保持在 96%左 右,除氟过程锌损失率小于5%。吸附平衡曲线结果表明:该型复合除氟剂的吸附过程符合Langmuir单层吸附模 型,最大理论吸附容量 143-3m g。 关键词:锌电积;硫酸锌;除氟;Langmuir单层吸附模型 中图分类号:TFS13 文献标志码:A 目前,80%的锌采用湿法冶金过程生产。在锌的 很好的结合性且具有廉价、储量大、易获取等优点, 电解沉积阶段,溶液中氟离子会破坏阴极铝板表面的 适于工业领域的大量应用。唐道文等[】和姜科等[】 氧化膜,电解液中的锌离子直接在Al表面放电沉积, 利用含钙材料将 F一以CaF2的沉淀形式除去虽取得了 与 Al生成固溶体,进而导致阴极锌不易从铝板剥 一 定的除氟效果,并研究了 Ca—F化合物的生成热力 离 1【】,造成剥锌劳动强度加大,铝板更换频率增加和 学,但CaFz属于胶状沉淀,其较差的过滤性能延长了 阴极电流效率降低。同时,过高的F一浓度也会增加阳 处理时间并有可能增大锌的残留损失[1。此外,谢维 极的腐蚀速率,从而缩短阳极的服役寿命并影响阴极 新等 【】3]也发现在电解液中加入石灰乳后 pH大大升 品 。因此,湿法炼锌厂一般要求将电解液中氟浓 高,zn2与F一生成ZnF配离子导致除氟效果不佳。研 度控制在50mg/L 以下。 究结果表明:氧化铝对F一具有一定的吸附性能,可以 为此,湿法炼锌厂中通常采用回转窑和多膛炉处 生成A1一F络合物,且氧化铝价格低廉易于大量生产。 理锌焙砂,在该工序中70%的氟将挥发除去,剩余的 因此,铝盐/镁盐混凝沉淀除氟在污水处理、饮用水净 氟则随焙烧产物一同进入浸出一电积工序L5J;此外,铅 化、电解锌等方面已得到大量的应用[。 】,但该方法 锌火法冶炼、镀锌废钢回收等过程产生的氧化锌烟尘 对 pH要求严苛,操作难度大,且其吸附速率较慢, 是重要的二次锌资源 ,这些氧化锌烟尘夹杂的大量含 除氟剂用量较大,吸附容量有待进一步提高;胡安生 氟物质也会随其一同进入锌电解液。由于电解液长期 等[2l1利用铝为基础原料生成的复合除氟剂,除氟效果 循环使用,氟在电解槽中不断积累也会导致溶液中氟 良好,但是其用量通常在20g/L以上导致生产成本过 浓度增加。因此,开发高效、低成本硫酸锌电解液除 高,生产难度加大。张元福等 J研究了利用针铁矿法 氟技术成为湿法炼锌厂的迫切需求。 去除硫酸锌电解液中的氟离子,并进行了工业小试。 诸多文献报道了湿法炼锌 电解液的除氟研究,包

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