富余转炉煤气充入高炉煤气管道的实践.pdfVIP

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富余转炉煤气充入高炉煤气管道的实践

■ 富余转炉煤气充入高炉煤气管道的实践 1 前 言 常使用。连通管正式投运前 ,测试连通管的输 送量 ,即将输送流量从零逐步上升至最大,观 柳钢拥有 3座80000m 转炉煤气柜,转炉煤 察对燃气锅炉、焦炉的影响。经过试验 ,在高 气吨钢回收量为 110m。。虽然回收水平站上了新 炉煤气管道压力正常时,连通管最大输送量约 台阶,但是转炉煤气系统还存在如下问题 : (1) 40000m3/h,在该流量下,下游高炉煤气热值较 用户少,调整方式少,在大用户检修时,转炉煤 历史平均水平升高 15%,但用户没有反映有明 气大量拒收,造成能源浪费。 (2)因1号柜外送 显影响。试验期间发现如下问题:有高炉休风 煤气主管管径为 1300mm,偏小,导致 1号柜的 时,高炉煤气管网压力偏低,输送流量大幅提 风机出口压力偏高,1号柜存在较多拒收隋况。为 高,造成流量过大;因连通管的高炉侧接点靠 解决上述问题,综合考虑高炉煤气总量不足的状 近 1号高炉净煤气总管,l号高炉切换配套热风 况,经过研究论证,决定新建一根煤气管道,连 炉时,高炉煤气压力可能高于转炉煤气压力 , 通转炉煤气、高炉煤气主管,将富余转炉煤气充 造成煤气反送。为避免出现上述两种情况,对 入高炉煤气管道中。 输送流量设置了报警参数,当流量 5000mTh 2 管道连通与运行 或35000m3[h时,发出报警信号 ,运行人员 (1)管道接入点。因连通管道的作用之一 发现报警及时调整。 是解决 1号柜外送转炉煤气的输送瓶颈 ,所以 3 结 语 优先选择在 1号柜外送管道上取点,就近选择 连通短管的投运 ,增加了转炉煤气系统运 一 条高炉煤气管道末端作为高炉煤气侧接点。 行调节的灵活性,减少转炉煤气拒收,吨钢回 (2)煤气设施。连通管道上配备如下设施 : 收量在 2014—07达到 120.5m 的历史最高水平, 用于有效切断煤气的双向水封 、双向水封两侧 同时补充到高炉煤气中,有利于煤气平衡。但 用于与水封配合可靠切断煤气的密封蝶阀、转 是 ,因连通管高炉煤气侧接点靠近 1号高炉净 炉煤气侧调节阀、计量装置。为便于运行控制 , 煤气主管,高炉煤气压力偏高 ,波动比较大 , 密封蝶阀、调节阀均采用远程控制,接入 1号 特别是 1号高炉进行热风炉

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