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干熄焦系统的优化及改进
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干熄焦系统的优化及改进
杨名红 凌智勇 文孝禄 叶拮或
(焦化厂)
摘 要:针对柳钢干熄焦投产后设备运行存在的问题 ,介绍了对耐火材料、设备本体、传动机
构、润滑系统、节能等方面实施的改造与优化措施及其效果。
关键词:干熄焦;耐火材料;设备本体;传动机构;润滑系统;节能
OptimizationandImprovementoftheCDQSystem
YANGMinghongLIN ZhiyongWEN Xiaolu YEZheyu
(CokingPlant)
Abstract:ByagainsttheproblemsexistinginequipmentrunningafterputtingtheCDQsystemintooper——
ation。thereformationandoptimizationmeasuresanditseffectswereintroducedinrespectsoftherefractory
material, hteequipmentbodies,thedrivemechna isms,thelubricationsystemandenergysaving.
KeyWords:CDQ;RefractoryMaterial;EquipmentBody;DriveMechanism;LubricationSystem;
Eneryg Saving
1 前 言 质耐火纤维保温块在使用半年后开始出现脱落、
损坏,进而使焦罐盖和干熄炉盖受红焦烧烤而变
柳钢焦化厂焦炭年产量为500万吨,现有5
形,使用不到2年即需换新盖。为此,对隔热层
套干熄焦装置,其中干熄能力 110t/h的2套,
结构及其用材进行改造。将总厚度 200mm的隔
150t/h的 2套 、160t/h的 1套 ,先后投产于
热层分为内、外层 ,内层 (80mm厚)仍用原轻
2007年 ~2012年。自投产运行以来,基本满足
质纤维,外层接触火苗部分采用轻质浇注料。轻
生产的需要,但也存在一些问题,主要体现在:
质浇注料强度高,气密性好 ,可耐 1000oC。改
耐材寿命短、设备及液压机构存在缺陷、电气故
造后 ,盖面温度由300℃以上降至 100cC以下,
障多、设备本质安全不高等,为此,焦化厂组织
使用寿命延长到4年。
进行改造、改进。本文进行总结。
(2)干熄炉内牛腿砖改用新耐材。原采用
2 改进与优化
莫来石碳化硅砖 ,使用寿命为2年左右,一到期
2.1 耐火材料 限需停产检修更换全部 36组牛腿砖,每次检修
(1)焦罐盖和干熄炉盖内衬采用浇注耐材 时间为25d上下。现改用氮化硅结合碳化硅砖
及新做法。焦罐盖和干熄炉盖内衬用料原使用耐 后,寿命达4年多,减少了停炉检修时间,直接
热轻质纤维块,由于密封性差、罐中焦炭隆起挤 和间接经济效益约为5
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