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关于抛丸机的应用实践分析

关于抛丸机的应用实践分析   摘 要:介绍了某钢厂热处理线抛丸机的设备结构、参数、技术特点,其装备水平确保了钢板获得最佳的表面质量。同时对现阶段抛丸机在应用实践中出现的吊挂轴承频繁损坏、清扫尾吹装置等故障进行分析并逐一改进和优化。改进后增加了设备的作业率,减少后续工序对设备与生产的影响,降低了备品备件的消耗和人工处理钢板的成本,提高了经济效益,希望为中厚板厂热处理线抛丸机的应用实践提供一些借鉴经验 关键词:抛丸机;吊挂轴承;清扫尾吹装置;改进 0 前言 抛丸机作为热处理线重要设备,主要任务是对钢板清除表面氧化铁皮,它决定着入炉前产品的表面质量,特别是对具有高附加值的中厚板具有十分重要的作用。抛丸机自投入使用以来,由于其使用环境的特点以及设计制造不周全等原因,时常出现丸料循环系统、清扫尾吹装置引起的一系列设备生产故障,造成了设备损坏,影响了正常生产和产品质量。通过现阶段应用实践对上述故障进行分析并逐一进行了改进优化,取得预期效果 1 设备结构、参数、技术特点 抛丸机主要由设备本体、除尘系统和电控系统组成。其中设备本体为核心部位,包括抛丸装置、丸料循环系统、清扫尾吹装置等 抛丸装置为抛丸机的核心部件,该装置采用10抛头电机直联安装交错布置,能有效避免抛丸过程中丸料的相互干涉,具有有效抛丸面积大,耐磨件工作寿命高等特点。钢板抛丸速度在2~7m/min区间可调,这些都保证了最佳的抛丸表面质量 丸料循环系统主要由丸料斗提机、四个横向螺旋装置、若干个纵向螺旋装置组成,主要功能是实现整个抛丸机工作过程中最大18吨丸料流的循环 清扫尾吹装置主要由辊刷装置和高压风机尾吹装置组成,主要功能是实现在抛丸后清除钢板上表面的丸料,实现钢板上表面无残余丸料,较少对后续工序的影响 综上,该抛丸机采用高寿命抛头和先进技术设计,各技术特点、参数达到国际先进,有效保证了设备的高效平稳运行,使钢板获得了最佳的表面质量 2 吊挂轴承相关问题及改进 (一)当前吊挂轴承存在的问题 丸料循环系统负责整个抛丸机丸料流的循环,在抛丸机工作时为各抛头提高充足丸料,各环节中一旦有故障,必将影响设备的正常运行。吊挂轴承为丸料循环系统核心装置螺旋装置的核心部件,它的工作状态直接影响着抛丸机的工作状态。某钢厂随着热处理线正常运行,逐渐暴露一些问题。由于吊挂轴承结构上存在设计上的缺陷,常常导致吊挂轴承在使用两周至一个月之间频繁出现损坏(滚动体和保持架均出现破损),给设备维护带来较大影响,严重制约了抛丸机甚至整条热处理线的正常生产 吊挂轴承出现故障后处理的的难度较大,主要体现在以下几点: 整个抛丸机吊挂轴承共有5个,数量较多,加上使用周期较短,使设备维护人员疲于应付抢修,劳动强度高 由于吊挂轴承安装部位不同,导致其引起的故障各不相同,增加维护人员分析判断故障的时间 有些部位安装比较隐蔽,检修空间狭小,更换轴承时受空间限制,需要许多部件拆装或需人员长期保持某种姿势(非站立) 进行检修,费时费力 (二)吊挂轴承的改进措施 经过吊挂轴承更换及拆解,发现轴承损坏主要有以下原因: 整根螺旋轴分为三段或四段,各段间同轴度误差较大,转动起来各段间圆周方向即径向跳动偏大,而吊挂轴承又是通过单个吊杆刚性的固定在螺旋装置的外壳上,导致轴承的实际载荷超过原来设计值,轴承在不堪重负下运行,导致轴承滚动体和保持架损坏 为此经过现场空间的确认、轴承受力分析以及密封型式的查阅,对吊挂轴承进行如下改进: 改变原有吊挂轴承的结构和安装方式,轴承在单个吊杆固定下受到载荷较大,现改为双吊杆结构与安装方式,大大降低了吊挂轴承有害载荷(径向摆动),轴承主要承受螺旋轴垂直方向重力,运行非常平稳 改进后的吊挂轴承有效的解决了原来存在的缺陷,运行寿命有较大提高,平均寿命达到半年以上,大幅降低设备维护人员的劳动强度,大大提高了抛丸机设备作业率,保证了钢板热处理线的平稳运行 3 清扫尾吹装置存在的问题及改进措施 (一)当前清扫尾吹装置存在的问题 清扫吹扫装置主要由刷辊装置和高压风机尾吹装置组成,前者主要负责钢板上表面大部分丸料的清扫,后者负责配合把清扫后的钢板上表面残余丸料粉尘吹扫干净,达到生产的要求所必需的表面清洁度。由于刷辊刷毛安装结构设计上的缺陷以及生产不同宽度规格钢板,常常导致刷毛掉落或刷辊刷毛磨损不均,经常出现钢板上表面丸料及粉尘残余,给生产质量带来较大影响,严重制约了抛丸机甚至整条热处理线的正常生产 (二)清扫尾吹装置及清扫室的相关改进措施 通过问题原因分析,对清扫尾吹装置和清扫室进行以下改进: (1)刷辊刷毛的改进:原设计的刷毛装配是金属刷毛座与刷毛组为嵌入式安装,使用时间稍长就会使刷毛组与

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