同钢450m3高炉高[Ti]铁、高(Al2O3)渣炉况失常分析与处理.docVIP

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同钢450m3高炉高[Ti]铁、高(Al2O3)渣炉况失常分析与处理

同钢450m3高炉高[Ti]铁、 高(Al2O3)渣炉况失常分析与处理 高社 张润堂 吴建军 大同煤矿集团钢铁有限公司 摘 要 对4#高炉炉况失常的原因、机理及处理过程进行了总结分析,认为铁中[Ti] 、渣中(Al2O3)异常升高是炉况失常的主要原因,采用锰矿和净焦洗炉、堵风口恢复、疏松中心气流、控制炉温、碱度、炉外出净渣铁等措施,取得了较好效果。 关键词 高炉 炉况失常 分析 处理 1 引言 山西大同煤矿集团钢铁有限公司炼铁厂4#高炉有效容积450m3,自2004年10月18日点火开炉以来,因设备事故频发,原燃料成份波幅大,每年均有大的炉况失常,给全厂生产带来较大的负面影响。 4#高炉自进入2007年后,由于不断采取强化措施,加强综合管理,各项经济技术指标逐月攀升,利用系数达到了3.3――3.4t/(m3d),到6月下旬高炉日产量突破1600吨,其中23日产量达到1630.56吨,炉况稳定顺行。 随着我国钢铁产量的增加,铁矿石进口量日趋紧张,价格不断上涨,为合理利用当地资源,增强企业竞争力,同钢提出了“低成本战略”思路,充分利用大同周边地区资源及价格较便宜的外粉(7月份地矿比例增加到80%),导致入炉料杂,铁中[Ti] 、渣中(Al2O3)异常升高,铁水包粘结严重,炉缸不活,炉墙结厚,事前又没有一点防备,致使炉况失常。 2 炉况失常处理过程 7月份前半月,高炉炉况处于稳定顺行的良好状态,各项生产指标均保持高的水平,具体指标见表1 7月份中班,由于上密封胶圈烂,17:16休风1小时更换,同时更换14#弯头。复风后高炉开始加风,但明显感到高炉接受风量的能力较差,料线一直不动,20:20开始崩料,减风25kPa控制,顶压降至100kPa,矿批原来的20吨缩到18吨,布料角度同缩2度,由原来的αO935433,αC730.7628.7调整到αO933431,αC728.7626.7,逐步恢复炉况。18日白班10:44风口工作呆滞,料慢,崩料1.4-4.1米,11:43料线5.3米,补净焦27吨,布料角度调整为αO1330,αC1328.7。16:30料不动,高炉悬料,排风处理,坐料后,缩小料批,矿批调整到15吨,逐步加风恢复,到19日8:00,高炉风压、风量基本恢复正常,料批也逐步增加到18吨,布料调回原来的αO935433,αC730.7628.7,料线正常,料速50批。7月20日夜班,2:35开始崩料,2:55再次悬料,这次悬料后,炉况恢复困难,高炉不接受风压、风量,形成恶性悬料。 3 炉况失常的分析 3.1铁中[Ti]高,炉缸萎缩 为贯彻“低成本战略”,烧结厂合理配置资源,入烧原料以价格相对较低的当地精粉,红矿粉,低品位外粉为主,特别是进入7月份,当地精粉比例高达80%,随着原料配比的这一变化 ,首先发现异常的是铁水包。铁水包粘结严重,包容一天比一天小。这种现象在我厂历史上没有发生过,于是与兄弟单位联系,才知道是TiN、TiC合金。其次是高炉每遇休、排风,总有几个风口灌渣,严重的时候整个直吹管全部灌死。7月20日炉况恶化后,委托兄弟单位作了个化学分析 ,机烧中TiO2含量为1.4%,球团矿中TiO2含量为2.7%,,铁水中[Ti]含量为0.6%,也就是说,从7月份开始烧结矿大量配当地精粉后,炉缸工作开始变差,容积萎缩,炉身温度降低,炉墙结厚,见图1,高炉依然按照原来的操作方针进行调整,料柱透气变小,最终形成恶性炉况。 3.2 渣中Al2O3高,流动性差 同钢450m3高炉从7月中旬开始富氧后,煤比由原来的90kg/t增加到135kg/t,大同烟煤与无烟煤配比为1:2,致使煤粉的灰份高达25%,同煤钢铁因矿石品种较多,成份相差较大,煤粉的灰份不断上升,见图2。 导致高炉渣中Al2O3含量上升,特别是2007年5月份以来,高炉渣中Al2O3含量异常升高,季平均17.6%,失常前的6月份平均18.47%,导致高炉炉渣粘度升高,流动性变差,炉况顺行程度被破坏甚至严重失常。 3.3原燃料质量不稳定 高炉生产要实现高产、优质、低耗、长寿、精料是基础,高炉对入炉原燃料有着相当严格的要求,当原燃料质量发生变化时,不可避免地会造成炉况波动。 而我公司的原燃料因受市场大环境影响,质量一直不太理想,焦炭全部外购,吃百家饭,成份波动大,又因库存不足,混匀工作几乎没法做,焦炭一拉来就直接上仓,水份大,大量焦末入炉,严重影响着高炉的透气性,有关资料统计表明,入炉料粉末降低1%,高炉利用系数提高0.4%~0.5%焦比降代0.5%,机烧外面呈蜂窝状,灰白色,冷强度差,低温粉化严重。球团矿生球比例大,占26~32%,抗压强度低,不足800N/个,所配膨润土SiO2、Al2O3含量高,导致品位低,强度差。 3.4 操作方面 炉况失常初期

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