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唐钢3号2560m3高炉大修停炉实践
唐钢3号2560m3高炉大修停炉实践
董国强 杨晓韬 徐艳丽 郝桂之
(唐钢炼铁厂)
摘 要:唐钢3号高炉停炉采用空料线回收煤气,缩短了降料面时间,停炉过程中无较大爆震,利用煤气成份判断料面位置,延长了回收煤气时间,实现了降1 引言
唐钢3号高炉有效容积2560m3,于1998年9月投产,从2004年年底以来,炉缸2段冷却壁个别方向温度升高,炉缸1~3段热流强度超过警戒值,虽然采用钛矿护炉,下部加长风口长度、缩小风口面积,炉缸外部打水,进行炉缸水系统改造加大冷却强度,控制冶强操作等措施,但炉缸热流强度仍处于危险值,公司决定对3号高炉进行大修扩容改造为3200m3高炉,采用整体推移技术,计划于2007年9月份停炉大修。
2 停炉前准备工作
2007年初,唐钢炼铁厂成立了大修停炉领导小组,制定了停炉方案,放残铁方案,安全措施等。
2.1
1)由于10#风口下方炉缸1~3段冷却壁热流强度达到11000cal/(m2.h),于2007年8月15日堵该风口控冶强操作,日产5350t,风量4900m3/min,入炉焦比410kg/t,煤比100kg/t,矿批50t,钛矿配比1.5~2%,铁中[Ti]0.15~0.2%,[Si]0.55%, [S]0.025%,布料制度为O,C。
2)按3200m3建设进度,计划于9月24日3号高炉大修,考虑炉缸温差高,决定不加锰矿洗炉,预休风后10#风口不捅。为保证顺利停炉,对炉况进行以下调整,9月18日入炉焦比440kg/t,疏松气流调布料制度,O,9月19日入炉焦比470kg/t,矿批49t t,O, 9月20日停钛矿,9月21日减少入炉矿品种,取消澳矿、麦克矿,只配加烧结矿和球团矿,以减轻停炉后矿槽卸料时间,为矿槽大修改造节约时间, 22:30改全焦,入炉焦比560kg/t.Fe,提前控制煤粉仓粉位,保证停喷时煤粉仓空,矿批49t,9月22日1:30停煤,炉温控制[Si]0.7%,[S]0.03%,16:00入炉焦比590kg/t.Fe,按渣碱度1.05配料,矿批47t,焦批16.8t。
2.2
1)采取控制料线,利用下料和打水的方法控制顶温。
2)根据预降料面所需原燃料量,提前控制好矿槽、焦槽槽位,争取预休风时料仓空。
3)9月22日20:00开始预降料面,于9月23日0:55休风,到休风时料线10m,期间共下料15批,休风前加盖面焦25t。休风时[Si]0.77%,[S]0.032%,物理热1507℃。
2.3
1)提前作好残铁平台、残铁沟、过渡槽,残铁沟、过渡槽砌砖,捣料并烤干。
2)引压缩空气、氧气、焦炉煤气至残铁平台。
3)四根炉顶打水管道由风口平台引至炉顶平台。
4)炉顶清理油污,备两支打水枪,部分河沙,足够灭火器,以防高温着火。
2.4
1)拆原有十字测温,在其位置上安装四根打水枪,直径50mm,长度5560mm(进炉皮内),每支水枪钻孔三排,孔径5mm,孔间距60mm,孔朝上安装。四支打水枪与炉顶四点温度对应好,并作好标记,以备控制某方向顶温。
2)在风口平台高压水分配器与四根打水管道之间安装阀门,以便降料面过程中控制打水量。
3)调整开口机角度,由110调至170。
4)残铁口标高根据多次炉皮温度测量数据定为6.7m,而第一段冷却壁上沿标高7.22m,所以将残铁口方向第一段冷却壁水断掉,由第二段冷却壁直接向上供水。
5)23日6:00发现有风口漏水,陆续发展到有11个,组织人员更换。
6)从炉顶煤气导出管引煤气取样管至电梯门口。
3 停炉空料线操作
采用空料线回收煤气法,根据煤气成份判断料面位置。H2上升接近CO2时,料面在炉身下部。当H2﹥CO2时料面在炉腰。当CO2开始回升时进入炉腹。当N2开始上升时,料面进入风口区。为保证安全,确定当达到以下三个条件之一时应切煤气,①H2﹥12%,②O2﹥0.8%, ③料面降至炉腹。
3.19月23日19:25送风,加风至1100m3/min ,煤气爆发实验合格后于20:00回收煤气,20:30加风至4000 m3/min,风压185a,顶压91 a,21:00风量4500 m3/min,风压214 a,顶压120 a。降料面过程中,风口平台四根打水枪阀门安排四个人操作,由中控人员通过对讲机通知其控制阀门开度控制打水量。降料面期间严格控制顶温300℃500℃之间,顶温严禁低于300℃。22:15根据煤气分析,判断料面进入炉身下部,有小爆震,逐步减风,至23:00减风至4100 m3/min。23:15根据煤气取样分析,判断料面进入炉腰,为保证安全于9月24日0:05切煤气,风量1900 m3/min,常压操作。0:15根据煤气分析判断料面进入炉腹,5:00部分风口吹空,5:11休风停炉,整个过程9小时46分钟。降料面过程各操
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