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高碳82B线材控冷工艺的探索与实践

V01.2O·No.3 Steel Rolling 除 13圈后截取 4个试样 ,其组织为极少量铁素 变化不大,而面缩率则明显上升,放置 3周后, 体+珠光体 ,未见明显马氏体 ,可分辨珠光体在 其面缩率趋于稳定。 10%以下,见 图 1。脱碳层为 0.02~0.05mm。 衷 3 O13mmg2B不同时效时 问性能舅试结果 对采用不同工艺参数生产的轧件在轧出后 36h进 行力学性能测试 ,结果见表 2。对 82B线材同圈 力学性能检测,抗拉强度最大差值为 90MPa;同 盘头尾差平均为5--30MPa,均匀性可满足要求。 分析认为,由于大规格高碳钢线材冷却终 了 时,其组织转变不充分,内部存在组织应力 ,于 是 出现 了 “时效”现象。 5 结语 图 1 82B轧材 的金相组织 (1)通过采用标准型斯太尔摩冷却工艺生产 高碳钢线材的探索 ,得出其产品的力学性能均匀 衷 2 不同工艺对应的力学性能值 性及金相组织基本达到预期的控冷 目的和效果 , 索氏体化率基本保持在 90%以上。 (2)测试结果得 出,大规格高碳钢线材 “时 效”现象较为严重 ,因此轧后不宜立即进行深加 工,用户需放置3周时间以上,方可使用。 4 存在 问题 参考文献 : 对 82B线材进行时效检验 ,结果见表 3。从 [1]赵 白义,李子林 .安钢高速线材轧机孔型系统设计及应用 表 3可以看出,随着试样放置时间的增加,强度 [J].轧钢 ,2002,19 (5):33—35. 变形孔型系统在连轧生产线上的应用 王洪钦 ,王希存 ,薛彦有,张守龙 (济南钢铁集团石横特殊钢厂,山东 泰安 271612) 摘 要:为减少线材、小型型材头尾部尺寸超差,提高产品质量和成材率,改变了传统孔型设计方法,采 用变形孔型系统,制定出适合生产需要的工艺,使所生产的线材、带肋钢筋头尾尺寸超差大大减少,成材 率提高0.9%,经济效益显著。 关键词 :线材 ;小型型材 ;孔型设计 ;变形孔型 中图分类号 :TG332.2 文献标识码 :B 文章编号:1003—9996 (2003)03—0066—03 收藕 日期 :2oo2一l2一l6 作者简介 :王洪钦 (1974一),男 (汉族),山东郓城人 ,助理工程师。 · 66 ·

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