上升管清理攻关.pptVIP

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上升管清理攻关

2、上升管清理期间,操作人员要站在上升管盖上,易发生坠落事故; 3、上升管清理期间,出现冒火、冒烟现象,烧坏操作工的衣服、手套、安全帽比较频繁,存在极大的安全隐患。 4、操作人员清理期间吸入大量的烟尘,易发生职业病。 5、因荒煤气导出系统不畅通,使荒煤气在碳化室内产生二次热分解,高温使碳化室墙面结室墨比较厚、推焦车装煤饼过程中,每天约塌煤20吨,直接影响到炉温的温定及焦炭产量。 6、虽然操作人员对上升管下铊处理,但是由于上升管荒煤气温度高达650℃-750 ℃。上升管底部石墨无法彻底清理,导致单个碳化室装煤后,炉门、炉柱、大盖冒烟、冒火现象严重、使炉体铁件变形严重。 7、车间对出现的问题及时成立技术攻关小组进行攻关, 项目实施的必要性及需解决的问题 1、上升工不用铁铊处理上升管,减轻劳动强度,提高操作人员的安全系数。 2、使上升管、碳化室墙面的石墨彻底清理干净,保证荒煤气导出系统畅通。 3、保证装煤饼过程中不塌煤,使炉顶空间温度控制在830±30℃提高焦炭产量及质量。 项目方案 1、对煤箱宽度、长度进行测量、调试。减少塌煤现象,使炉顶空间温度在800±30℃。碳化室不再结石墨。 2、根据焦炉烧空炉原理,在集气槽平台安装上升管空气反吹管,在出炉前,打开机、焦两次大盖,再打开上升管盖,把气通入上升管内,使上升管及碳化室顶部的石墨进行烧掉。 项目完成情况(需着重阐述技术来源、工艺流程、反应原理或方 1、调节煤箱长、高、宽为6.85m*2.9m*0.38m=7.55 立方 2、将地面除尘站空气压缩机的气用Φ40焊接管道通入炉顶区,再用Φ32焊接管道通入3#、4#集气槽平台进行固定,然后在管道上隔5米,焊接管道,然后用胶管进行对接在焊管上。胶管另一端接Φ25L型焊管,在清理上升管时,清理上升管时放入上升管内。 论述项目的创新点和先进性 1、根据焦炉烧空处理石墨的原理的基础上,车间大胆进行探讨、创新。把气直接通入上升管内,强压空气,不但对碳化室石墨进行清理,也对上升管内的石墨,浮灰进行彻底清理,(对石墨在高温下,供氧,使石墨氧化)改变了传统的焦炉行业对上升管清理方法。 2、改变了现场操作的环境,现在处理上升管,只要在出炉前,通入空气5分钟,上升管就全部畅通,消除了员工易烧伤、坠落的隐患,也使操作环境的到了解决,经两月的运行上升管口径由原来的30cm,恢复到设计口径45cm,彻底处理了因上升管堵塞,出现炉门冒烟现象。 实际取得的效果 1、改变了上升管工操作环境及减轻了员工的劳动强度,出炉期间把空气送入上升管内进行反吹,石墨就烧掉,操作工再不用铁托对上升管下铊清理,提高了操作人员的安全系数。 2、上升管内石墨彻底的清理,杜绝了荒煤气导出的堵塞现象; 3、碳化室墙面及下煤口石墨减少,提高每天装煤量20吨,提高焦炭产量每天12.27 吨。 存在问题及建议 1、严格控制反吹时间及反吹气压,若压力太高,长时间进行反吹,炉墙砖缝石墨会掉落,导致炉墙窜漏。 2、反吹必须严格按照操作步骤操作,以免憋压,烫伤、烧伤。 项目组主要成员及分工 (二)攻关小组组成 职务 姓名 总负责人 董博峰 工艺负责人 刘金寿、王勇 职责 总负责人:负责炼焦车间上升管清理改造方案的会审及实施监督、落实工作。 工艺负责人:负责炼焦车间上升管清理改造方案的制定、安装及操作法的修定和现场操作培训指导工作。 新疆中泰矿冶有限公司 电石厂炼焦车间 上升管清理技术攻关 日期:2011年8月2日 现状分析 1、2011年地面除尘系统投入运行后,上升管内结石墨、积浮灰比较厚、每班操作工站在上面对90个上升管全部下铊,需要2小时进行清理,存在极大的安全隐患,易烧伤、坠落现象,且员工劳动强度大,荒煤气外排量大,现场环境污染严重,但每周车间检查,上升管还是堵塞严重。 操作工用铁托处理上升管内石墨 存在问题及建议 用空气反吹处理上升管

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