水膜除尘器技术改造总结论文.pdfVIP

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第十七届全国造气技术年会论文集 353 水膜除尘器技术改造总结 郭东方 (河南省义--B气化厂472300) 摘要对煤粉锅炉水膜除尘器及文丘里结垢、堵塞的原因进行了分析,介绍了水膜除尘 器除尘脱硫一体化技术改造的原则和方案。并对改造后水膜除尘器的运行情况进行了总结. 关键词煤粉锅炉 水膜除尘器文丘里技术改造 我厂有两台DGl30/3.82.9型煤粉锅炉,烟气除尘使用的是水膜除尘器,每台锅炉配两 台水膜除尘器,烟气分左右双烟道分别进入各自的除尘器。除尘用水为澄清池澄清水,循环 使用。两台锅炉自2000年8月份投入运行以来,水膜除尘器的运行效果一直不理想,除尘 效果不好。主要表现在:水平烟道文丘里结垢,垢层厚度可堵塞水平烟道流通面积的l,3左 右(除垢后锅炉运行3 mm以上 d打开烟道观察结果):除尘器主塔内壁积灰,厚度可达300 (除灰后锅炉运行3d进入除尘器内部观察结果):除灰水管道结垢,主管道垢层厚度一般 可以达到13mm,局部可以达到18mm(化学清洗除垢后,运行98d割开管道观察结果), 支管一部分被完全堵实,火去喷水作用:除尘后烟气含尘量高,引风机叶片积灰,振动值偏 高,影响引风机的安全运行。虽然经过多方面的努力对除尘器、喷水管线及喷射水进行改造, 但除尘器的运行情况没有改观,平均3~4d就要隔离出一侧的烟道对文丘里及除尘器进行 清灰除垢,清理一侧除尘器需要12h:3--4个月全停两台锅炉,对除灰水管道进行化学清 洗除垢,更换喷水支管,停炉4d左右。消耗大量的人力、物力、财力,锅炉也只能在低负 荷下运行。燃料煤耗量高,运行费用高,并严重制约我厂城市煤气的生产。 l 水膜除尘器堵塞的原因分析 经分析水膜除尘器的堵塞主要由以下几方面的原因造成: (1)锅炉排烟温度高 设计锅炉排烟温度为145℃,实际运行时排烟温度达到230~240℃左右,除尘水喷入 水平烟道的文丘里后,部分除尘水被高温烟气汽化,随烟气排出,有效除尘水量降低。文丘 里处灰水浓度较高,灰尘和水形成的液滴在气流的作用下被吹向文丘里麻石面,液滴立即被 温度高的烟气蒸干,形成硬质垢层,附着在文丘里麻石面上,随着运行时间的延长,垢层越 积越厚阻碍烟气的流通。 (2)除尘水量偏低 2台锅炉4台除尘器的除尘用水由2台流量为168t/h的泥浆泵供给,平均每台除尘器的 除尘水量只有80t/h左右,本身设计的除尘水量偏低。实际运行时,由于除尘水管线的结垢、 除尘水泵叶轮的磨损,以及除尘水被高温烟气的蒸发,除尘水量远低于这个设计值,实际除 尘水量只有3040t/h,运行到后期甚至更低。除尘器内的灰水浓度很高,在温度和风力作用 下灰被甩向除尘器的内壁,在除尘器内壁粘结。除尘水量太小,水压偏低,运行到后期水压 只有0.15~0.2MPa,不足以在除尘器内部形成水膜,冲刷掉附着在内壁的积灰,使灰越积越 厚,除尘器内部烟气流通面积逐渐减小,烟气不能顺畅排出,锅炉冒正压,负荷提不上去。 (3)滤灰池滤灰效果不好,除尘水含灰浓度高。设计滤灰池为3格并联运行,单格有效 第十七届全国造气技术年会论文集 354 mm的量占76%以上,大于0.2mm 长度为38m。灰分分析结果表明,我厂粉煤灰中小于0.074 灰量仅为2.56%左右。灰分很细;灰成分中CaO含量高,达到9.93%,细灰很容易在滤灰棕垫 及集水管道内沉积板结,沉积的灰象水泥一样坚硬密实,水分根本无法通过沉积层,滤灰池完 全丧失滤灰功能:进来的灰水只有在池内靠重力沉降下来,而有效沉降距离仅有38m,使灰尘 颗粒不能在有限的沉降距离内沉降下来就进入泵的吸入池,造成除尘水含灰浓度高,除尘水管 道结垢,循环除尘水泵叶轮磨损严重。管道的结垢和泵的叶轮磨损,导致除尘水量的进一步降 低.文丘里和除尘器结垢和堵塞进一步加重,如此造成恶性循环,锅炉无法稳定运行。 2 技术改造的原则 为了加强环境保护的治理,减少

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