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单塔一体化技术助力超低排放典型案例概要1
创新性SPC-3D技术
典型工程应用
SPC-3D的前世今生
1
Year
2002
第一代旋汇耦合技术研发成功,取得国家专利
2004
徒河8#机组200MW脱硫工程首次成功应用该国产化技术
2005至
2009
旋汇耦合技术在国内脱硫工程中广泛应用
2010
第二代高效旋汇耦合技术、高效节能喷淋技术研发成功
2014
研发成功离心管束式除尘技术,自此形成单塔一体化脱硫除尘深度净化技术(SPC-3D技术)
2014至
今
分别应用于300MW 、600MW 、1000MW不同大小规模机组及小型热力锅炉近三百台机组
SPC-3D技术原理
2
烟气再进入管束式除尘除雾装置,在离心力作用下,液滴在离心管束内壁形成一定厚度的液膜,雾滴和粉尘最终被壁面的液膜捕获,在重力和离心力双重作用下实现粉尘和雾滴的深度脱除
SPC-3D使得脱硫除尘除雾在一个吸收塔内完成,烟气通过一个塔就可以实现超低排放,具有便捷“一体化”等优势
单塔一体化SPC-3D主要技术构成及原理
烟气通过旋汇耦合装置与浆液产生可控的湍流空间, 使气液固三相充分接触,提高了气液固三相传质速率,完成一级脱硫除尘,同时实现了快速降温及烟气均布
节能喷淋系统
烟气继续经过高效喷淋系统,单层浆液覆盖率达到300%以上,增大化学吸收反应所需表面积,实现SO2 的深度脱除及粉尘的二次脱除
旋汇
耦合
管束式
除尘
SPC-3D技术的优势(与常规技术相比)
3
0%
100%
低于30%-50%
投资成本
0天
100天
24-45天
改造工期
0%
100%
15%-30%
运行成本
工程量小、不额外占地、系统运行稳定
其他指标
SPC-3D应用场景(一)
4
①神华神东万州电厂脱硫除尘超低排放
机组容量2× 1050MW
特点
国内投运容量最大、参数最高的燃煤电站锅炉,也是国内首台百万等级、一次再热温度为620℃的高效超超临界、超低排放机组
详细介绍
2014年9月项目建设方在基建期间采用SPC-3D技术对原正在建的脱硫除尘环保设施部分进行进一步提效改造。2015年1月9日18时36分#1机组一次顺利通过168小时运行,顺利投产,实现了西南地区百万千瓦机组突破“零”的梦想,机组各项技术经济指标达到或优于设计值。2015年9月18日15时00分#2机组脱硫顺利通过168小时试运行,至此西南地区唯一的百万机组——神华万州港电2台105万千瓦机组已经全部投产,排放指标大大优于燃机排放标准,实现了超低排放
表1西安热工研究院负责的机组性能试验数据
单位:mg/Nm3, 标干,6%氧量
设计值
#1机组
性能试验值
#2机组
性能试验值
改进前
改进后
烟尘
13.4
5
3.0
3.2
SO2
44
17
10.8
11.2
NOX
27
27
25.9
26.3
VS.
表2国电科学技术研究院对#1机组监测结果
FGD出口雾滴含量平均浓度(mg/Nm3)
FGD入口粉尘平均浓度(mg/Nm3)
FGD出口粉尘平均浓度(mg/Nm3)
24.63
14.77
4.59
SPC-3D应用场景(二)
5
②神华国华孟津电厂一期超净除尘改造工程
机组容量2×600MW
特点
真正实现了超净除尘改造工程
详细介绍
神华国华孟津电厂#2机组(600MW),于2015年4月8日24时顺利通过168小时运行,正式移交生产,成为河南省首台通过168小时运行的“超低排放”燃煤发电机组。为了达到尘出口≤5 mg/Nm3的标准,选用清新环境离心管束式除尘除雾装置代替原有除雾器。 #1机组于2015年6月顺利实现超净排放。
改造前
改造后
烟囱出口雾滴
80mg/Nm3
15.8mg/Nm3
压差
最大160Pa
最大310Pa
表3
VS.
表4河南省环境监测中心监测结果
机组
#1机组污染物监测数据
#2机组污染物监测数据
机组负荷
300MW
450MW
600MW
300MW
450MW
600MW
粉尘(mg/Nm3)
3.86
3.53
3.0
4.2
3.71
4.07
3.3
2.8
3.5
3.5
3.6
3.5
SO2 (mg/Nm3)
17
16
20
17
24
12
19
20
18
18
21
13
NOx(mg/Nm3)
38
37
40
39
32
43
35
37
44
36
36
39
SPC-3D应用场景(三)
6
③华润电力蒲圻电厂烟气超净脱硫除尘一体化技术改造EPC总承包工程
机组容量2×1000MW
特点
高硫含量项目
详细介绍
蒲圻电厂入口硫含量设计值为5455 mg/Nm3,属于高硫含量项目,改造项目主要包括入口烟道抬
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