MPF245B型中速磨机检修与系统改造实践.doc

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MPF245B型中速磨机检修与系统改造实践

MPF245B型中速磨机检修及系统改造实践 【摘 要】 xx公司两座1280m3投产后,高炉喷煤系统于2009年3月19日投运,喷煤系统采用了MPF245B中速辊式磨煤机,大布袋一次收粉、四罐交叉并联倒罐喷吹,设计制粉能力54t/h。在生产过程中,由于原煤煤质硬、煤质差、煤种杂以及设备在安装过程存在的缺陷、部分设备关键部位磨损严重,制约着生产的顺行。通过对原煤配比比例、制粉各工艺参数的及时、有效的调整,以及中速磨机、上料系统、制粉喷吹系统的改造完善及中速磨机大修,提高了制粉产量。对两座1280m3高炉输煤量已达到了30t/h以上,喷煤系统设备故障率降低,提高了喷煤比降低了焦耗,确保高炉生产的安全、稳定、高效运行。 【关键词】 喷煤系统 设备改造 提高煤粉产量 xx公司1#、2#高炉有效容积为1280M3,2009年3月19日高炉喷煤系统投产。喷煤系统采用MPF245B型中速辊式磨煤机,大布袋一次收粉、四罐交叉并联倒罐喷吹,设计制粉能力54t/h。在生产过程中,由于原煤煤质硬、煤质差、煤种杂以及在设备安装过程存在的缺陷、部分设备关键部位磨损严重,制约着生产的顺行。为了满足了高炉生产的需求,提高煤粉产量、提高喷煤比降低焦耗。需要对原煤配比比例、制粉各工艺参数进行调整。同时,根据实际情况对上料系统、制粉喷吹系统设备进行改造完善及中速磨机大修,以确保生产的顺行。 一、MPF245B型中速磨机在龙钢喷煤系统应用 1.1MPF245B型中速磨的性能特点 MPF245B型中速磨,具有结构紧凑,布局合理,占地面积小,整个喷煤系统安全、环保、良性、高效投资节省的优点。高炉喷吹煤粉的稳定性,确保高炉正常生产。 1.2采用行星齿轮减速机 因为行星传动机构比传统的定轴线齿轮传动机构,能实现更大的传动比,从而减少了传动副。由于行星减速机与来自磨煤机的冲击振动完全隔离开来。中速磨机的振动完全通过滑动推力轴承经箱体传到基础。从而避免了对齿轮和轴的冲击,箱体为圆柱外形,可以承受来自中速磨机的更大的冲击载荷,使整个传动系统工作更为平稳,运行 更为可靠。 1.3中速磨机工作原理 图1 MPF245B型中速磨机 MPF245B型中速磨机有三个固定磨辊,三个辊子在一个磨盘上作旋转运行,原煤从中心落煤管落到磨盘辊道上,磨辊施加的碾磨力均匀作用至三个磨辊上,磨盘、磨辊的压力通过底板,拉杆和液压缸传至基础,原煤的碾磨和干燥同时进行,热气通过喷嘴环均匀进入磨盘周围,将碾磨的煤粉烘干并输入至中速磨机上部的分离器,在分离器中,粗细煤粉分离。细粉排出磨机,粗粉返回磨盘碾磨。 MPF245B型中速磨机采用YMPS560-6型鼠笼式三相异步电动机驱动,功率710kw,转速985r/min,减速机将电动机提供的动力传至磨盘,并将转速调至磨机工作转速。同时成担了碾磨压力和多项负载。中速磨的后期使用时三个磨辊加载负荷直接传至基础,以静定系统平均传递研磨力,中速磨液压缸承受重大载荷。中速磨变加载(图2) 1.4 采用旋转喷嘴 旋转喷嘴环的主要工作原理是改变喷口处空气动力场,可以降低喷口流速,成倍提高喷嘴环的寿命。和静态喷嘴环比,流速降低20%左右,阻力和通风电耗也相应降低,喷嘴环寿命可提高3 倍以上。采用旋转喷嘴, 喷嘴磨损均匀,垂直空气进口使进气分布更加均匀,气流垂直流过尖形进口并在加速的同时转过平缓的角度;降低了通风阻力,从而使通风电耗降低。 图2 变加载液压系统原理及加载传递系统受力状态 二、MPF245B型中速磨机在生产过程中出现的问题 MPF245B型中速磨机在投运几个月便故障频繁发生。在运行过程中磨辊、磨盘瓦受到铁块、木块、石块影响,磨辊与磨盘端面外形相配部位磨损加快,喷嘴环、磨盘瓦、磨辊、磨辊加压减震装置、加载导向板、中架体、液压拉杆关节轴承、及各部位密封不同程度磨损,造成了中速磨振动增大,对生产造成了严重制约。 目前使用的技术、设备参数值如下: 磨机入口温度≤280℃(正常生产温度200~260℃)。 磨机出口温度70~85℃。 布袋出口≤70℃ 煤粉仓温度≤65℃ 液压站加载压力6-7MPa。 主抽风机转速1450r/min。 主抽风机电流30~35A 布袋压差1.7~2.5 MPa。 根据以上使用的技术、设备参数值均在设计要求范围内,但磨机在使用几个月多后,中速磨机振动对生产造成极大影响。检查发现三个磨辊和磨盘瓦、分离器、喷嘴环及其重要部位均有不同程度的磨损。为了保证对高炉煤粉供应,确保高炉生产。需要对中速磨机进行大修。然而,高炉连续生产对中速磨停产8-10天大修带来不便,在大修之前必需将大修备件及工器具准备齐全,确保大修顺利完成。因此,在中速磨大修前对制约生产的瓶颈环节进行一系统完善改造。 三、根据生产实际出现的问

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