水轮机蜗壳位移原因分析及处理.PDF

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水轮机蜗壳位移原因分析及处理

第20卷第 4期 j(利 水 电科 技 进 展 2OOO年8月 水轮机蜗壳位移原因分析及处理 }D一 (潘家口水利枢纽管理局,河北迁西 ) 摘要:介绍潘家口防汛 自备电站水轮发电机组在试运行 中发生的水轮机转轮及主轴密封严重磨损 事故的解决方法.对现场7次静态充水模拟试验进行分析,确认造成转轮及主轴密封磨损的主要原 因是机组运行时水轮机蜗壳产生位移所致.为消除蜗壳位移产生的不 良影响,采取了水平顶杠支 撑、蜗壳地脚基础加固、加大水轮机转动与固定部分运行间隙等综合技术措施 .经此处理后,机组恢 复正常运行 ,近 3年来未发生类似 问题. 关键词:兰垫;.塑壹;垡堑;驵扬盐l蛩 中图分类号:TK73 文献标识码:B 文章编号:1006-7647(2o~o)o4-0050一o4 潘家口防汛 自备 电站位于潘家 口水库主坝 3O 响,在水轮机蜗壳进 口前装一伸缩节,蜗壳成独立受 ~ 31号坝段,装有 2台4(DOkW 卧式混流水轮发电 力体.机组布置如图 1所示 . 机组 .水轮机型号为~ 96-WJ-96,最高水头儡m, 设计水头 58m,卧轴混流式机组.根据原工程地貌, 只能从水轮机蜗壳上部水平进水.蜗壳整体靠两支 脚基础支撑.发电机型号 SF4000—10/1250,转速6C0 r/mlra,出力 4(DOkW.水轮发 电机组是卧轴两支点 轴瓦.水轮机转轮安装在发电机转于轴伸长段.为缩 短轴长,无永磁机,无飞轮. 由于该 电站是在原水卫建筑物上的改建工程, 所以电站布置具有如下特点: a.受地形限制 .机房面积仅 7m×26m 安装 2 台机组极为紧凑,1台机的基础压在另 1台机的尾 水管上.所有机旁盘移至控制、二次室内,在机坑中 仅布置安装 2台机组.现场无法抽转子,采用定、转 子整吊人坑的安装方法 、 +Z b.引水钢管安装在泄洪道上,受水工建筑物影 圈1 水轮机蜗壳处理前受力及试验表计布置 响,厂房地面开挖到高程 154m,为尽量降低机组安 装高程,引水支管中心线和蜗壳进 口中心线持平,故 1 存在问题及危害 要求蜗壳为上水平进水.机组 的横卧轴线高程 两台机组安装完毕后,于 1996年 7月27日对 155.250m,进水 口中心线高程 156.745m.一般情况 机组进行第一次空转试验 额定转速运转约 15min, 下,卧式机组的标准设计均为上进水或斜上进水,潘 主轴密封端盖外部有过热现象,主轴密封给水压力 家口防讯 自各电站水轮机组为特殊设计 脉动很大,调整水压后过热逐渐消失.运转近 30min c.压力叉管后,连接双平板蝶同,刚性连接 .压 时,水导处主轴摆度由0.O8mm突增到 0.18rⅢl,主 力叉管和双平板蝶阀要穿越 30号和31号两坝段混 轴密封端盖严重过热,井拌有焦糊味,同时主轴密封 凝土挡墙和机组连接 在 30号和31号坝段间有坝 处冒出白色烟雾,被迫紧急停机 .随后对水轮机转动 缝.为消除无规则坝缝运动和机组振动对钢管的影 部分进行分解检查,结果如下: 作者简介 .路志悔 (I962一)、男,高级工程师,主要从事水利水 电工程管理工作 · 50 - a.主轴密封装置,封水密封环为 中硬耐磨橡 钢板制作而成.事故后曾怀疑蜗壳刚度不够,尤其蜗 胶,轴向接触面有严重过热磨损现象,环向均布焦化 壳尾部,曾计划在蜗壳上部增加纵横加强筋,在蜗壳 的橡胶.水封活塞座在 +l,侧近半 圆周范围内通长 尾部加两道联筋钢板.但经试验论证,蜗壳刚性强度 均布半熔化的金属层,厚度达 0.7m .主轴被严重 尚可.②蜗壳两地脚用 25m 厚钢板,工字结构焊接 过热磨损.初步分析属于蜗壳中心偏移

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