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炼油污水浮选系统的问题分析与对策张莉莉1,米治宇2(1大庆石化
炼油污水浮选系统的问题分析与对策
张莉莉1,米治宇2
(1.大庆石化公司储运中心,黑龙江 大庆 163714;2.大庆石化公司炼油厂,黑龙江 大庆 163711)
摘要:分析了大庆石化公司炼油污水浮选系统的运行情况及影响因素,以及工艺存在问
题好采取的措施。结果表明,炼油污水浮选处理,解决了二浮出口含油高问题,使聚合
氯化铝铁投加量及乳化物去除率得到降低,能满足污水处理的排放要求,外排水的CODcr
指标小于100 mg/L。
关键词: 浮选; CODcr; 乳化物; 聚合氯化铝铁
炼油厂污水车间污水处理装置,设计污水处理能力为1.2 kt/h,可满足南区污水、北区污水的全部处理需要。为解决出口污水含油量高及CODcr指标偏高等问题,新建格栅井,安装机械格栅2台;新建10 000 m3调解除油罐1座;全溶气压力气浮改为低浮渣离子气浮;在原有生化系统基础上,将普通曝气池改为A/O生化处理工艺,并且将耗氧段的双螺旋鼓风曝气器取消。
1 浮选处理技术
1.1 絮凝剂
浮选处理用无机聚合物絮凝剂聚合氯化铝铁效果好,原因它能提供大量的络合离子,且能够强烈吸附胶体微粒,通过吸附、桥架、交联作用,从而使胶体凝聚。同时中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷,降低了δ电位,使胶体微粒由原来的相斥变为相吸,而形成絮状混凝沉淀,沉淀的表面积极具吸附能力。
1.3 浮选处理工艺
该装置采用的是低浮渣产率的离子气浮工艺[2]。一级浮选泵将污水提升至的一级浮选池单元:流量分配靠闸阀调节,每路污水经计量与压缩空气在混匀器中混合后,一起进入气液反应装置。气液反应装置的功能是初步去除浮油(由顶部阀门排出)和溶气。
气液反应装置出口处的闸阀控制气液反应装置压力保持0.3~0.5 MPa。经阀门后,溶气水释压,进入浮选池。在溶气水形成的密集而细小的气泡的粘附和托升下,污水中的油及杂质浮于水面。当液面的油渣既密集又浓缩后,通过液位调节机控制液位,自动抬高液面,由刮渣机将渣刮出。一级浮选池出水自流进入二级浮选吸水池,由泵提升后入二级浮选池单元,浮选单元分离出的浮渣,自流到浮渣油泥池,送到脱水装置[3]。
2 存在的问题
2.1 隔油池运行情况
隔油罐出水自流进入到隔油池,进一步去除水中的可浮油和粗分散油,斜板隔油池出水油含量小于100 mg/L。隔油池主要去除水中的浮油,当污水中浮油含量较高时,首先要在调节隔油罐中进行收油,隔油池要进行表面的收油,当来水中含乳化油、溶解油高时,只有通过浮选进行去除。二浮出水含油高而排入生化池,会影响活性污泥活性,严重时会导致污泥窒息死亡[4]。所以斜板隔油池水质处理情况,直接影响浮选出水情况
2.2 二浮出口含油高
2012年2月和4月对二浮出口的油含量进行了测定,结果见图1。
图2 二浮出口油含量
从图1可以看出,二浮出口含油超出目标50 mg/L。在保证溶气释放效果(特殊情况下,如来水水质冲击、来水乳化严重等情况下,可以合理的絮凝剂投加量来实现)的前提下,还应保证浮选刮渣设备完好[5]。如果来水中含有大量乳化油或溶解油,要采集水样进行试验,确定是否投用加药系统,并同时确定出最佳的投药量,以保证去除率。二浮出水含油高,排入生化池,会影响活性污泥活性,严重时会导致污泥窒息死亡。
2.3 乳化物的回收
及时回收乳化物,能够保障浮选处理过程中污水的提前净化,减少药剂的投加,降低二浮出口含油。同时回收乳化物的多少也决定投加药剂后的处理效果[6]。
3 解决措施
(1)操作人员每d到现场检查浮选溶气释放效果,收油收乳化油情况,刮渣情况。使二浮出水含油在工艺范围内;坚持每d排浮渣1次。
(2)调整浮选系统运行方案,以便摸索出最佳的运行方法;查明或排除水体中其它不明原因及物料的影响;加强进水水质的分析化验,定期进行烧杯搅拌试验,通过混合反应,改变投加量,来确定最佳混凝效果;加强巡检,记录反应池矾花的大小等特征。
4 实际效果
4.1 降低了聚合氯化铝铁单耗
炼油污水处理聚合氯化铝铁单耗统计数据见表1。
表1 2012年与2013年聚合氯化铝铁消耗情况/kg
项 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 累计 2012年 20790 21150 18600 31920 25500 37140 15390 170490 2013年 18600 16800 18600 18000 19920 16200 14190 122310 由表1可知,2012年1~7月与2013年1~7月,聚合氯化铝铁单耗同比明显降低。2013
年1~7月累计消耗聚合氯化铝铁122 310 kg,比2012年1~7月累计少消耗聚合氯化铝铁
48 180 kg,聚合氯化铝铁价格1526元/t,节约聚合氯化铝铁费用7
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