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使用EDI的超纯水设备现状相关资料下载.pdf
使用EDI 的超纯水设备现状相关资料下载
EDI 超纯水设备广泛地应用于电子、电力、生物、制药、化
工等诸多领域,是传统离子交换混床工艺的最佳取代技术。EDI
超纯水设备的出现是水处理技术的一次革命性的进步,标志着水
处理设备工业全面跨入绿色产业的行列。
一、电厂补给水处理现状
1、热电厂主设备为3 台130T 循环流化床锅炉,配备2 台
25MW 汽轮发电机组。主设备压力等级为高温高压机组,主蒸汽
压力9.8MP,温度540℃。
根据机组要求设计化学水处理工艺为:深井水——原水箱
——原水泵——多介质过滤器——保安过滤器——一级反渗透
——脱碳器——中间水箱——中间水泵——混床
2、高压锅炉补给水要求:电导率0.2μS/㎝,SiO220ppb,
硬度≈0。
3、反渗透+混床制水工艺中存在的问题:
最初的工艺设计为,反渗透出水进一级除盐再进混床,如此
大大增加了设备的投资,而反渗透出水直接进入混床也能满足水
质要求,所以采用了该工艺。
技术资料来源于莱特莱德哈尔滨超纯水设备工程公司
但是混床的制水周期大大缩短,根据实际运行情况,周期出
水量在5000-8000 吨,混床中的树脂总有一个逐步失效的过程,
所以它的电导率总是一个逐步变化的曲线,在制水周期内,水质
是由合格逐步变到失效。存在判断过早或过迟的情况,水质在一
定范围内波动,另外一方面因为采用酸碱再生,增加了设备投资
和运行费用,同时也不可避免的增加了酸碱液的排放,污染了环
境。
二、采用EDI 代替混床后的比较
根据运行中存在的问题,采用EDI 代替了混床,解决了以上
两个问题。
EDI 属于连续运行设备,不存在运行周期问题,系统出水电
阻率达到14-15MΩ/㎝(相当于0.06-0.07μS/㎝)而且水质稳
定.EDI 采用电再生与制水同步进行,不使用酸碱再生,也就减
免了这部分费用和污染物的排放。
电厂反渗透出水电导率13-15μS/㎝,按照常规设计方案,
应采用两级反渗透+EDI 系统。采用EDI 系统,突破常规设计,
采用一级反渗透+EDI。经过近半年的连续运转,效果很好,降低了
成本,节约了资金,而且正常运行后,不用加药,仅采用了系统
浓水部分循环维持浓室电导,即可达到系统的平衡。
1、运行费用比较
比较项目 混床 EDI 备注
酸 0.25 ㎏/T 无 如果电费按照发电厂厂用电成本计算,
EDI 吨水运行费用为0.07 元/吨
碱 0.3 ㎏/T 无
耗电量 0.18KWh/T 0.6KWh/T
综合费用 0.59 元/吨 0.3 元/吨
2、以一套50T/H 的系统为例,每年按运行时间6000 小时计
算,混床的直接运行费用为:17.7 万元
EDI 的直接运行费用为:9 万元。年直接费用降低了8.7 万
元(按电厂厂用电成本计算直接运行费用3.1 万元,年可降低直
接费用15.6 万元)
50T/H 混床的设备投资(包括酸碱储运、排放设备及计量设
备,倍用设备等)约为80 万元,而同等制水能力的EDI 投资为
100 万元,但占地方面混床为860 ㎡,而EDI 为20 ㎡,并且对
厂房高度要求EDI 远低于混床的10 米以上,仅为3 米,由此可
见虽然EDI 设备的初期投资略高,但如计算以上各项,反而EDI
投资要小于混床。
三、结论:
电厂的EDI 技术改造工程,提高了制水水质,保证甚至超出
了高压锅炉、汽轮机对水质的要求。即降低了运行成本,又延长
了设备的使用寿命。杜绝了酸碱污染物的排放,保护了环境。是
一项成功的技改工程。
根据我们的实际运行经验,采用EDI 代替混床有如下几个优
点:
1)、水质稳定:混床中的树脂总有一个逐步失效的过程,所
以它的电导率总是一个逐步变化的曲线,在制水周期内,水质是
由合格逐步变到失效,存在判断过早或过迟现象。而EDI 制水工
艺交换和再生是同步的,其水质非常稳定。
2)、连续运行,无需再生。离子交换和再生同步,实现了连
续生产,无需停机再生,更不必有酸碱储运设备及计量设备等。
3)、节约酸碱,降低运行费用。EDI 的运行仅消耗电力,而
混床还需要酸碱,所以EDI 的运行成本更低。
4)、没有
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