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第二炼钢厂板一车间2012年总结

第二炼钢厂板一车间 2012年生产总结 二〇一三年一月三日星期四 序号 项目 单位 2011年 2012年 对比 1 产量 吨 2513244 2795823 282579 2 质量 % 99.92% 99.89% -0.03% 3 铸机作业率 % 87.66% 91.19% 3.53% 4 平均炉产 吨/炉 127.64 127.28 -0.36 5 平均拉速 m/min 1.37 1.40 0.03 6 恒拉速率 % —— 76.43% —— 7 中包温度合格率 % 75.62% 87.00% 11.38% 8 非计划停浇次数 次 47 49 2 一、指标完成情况 2012年共生产铸坯2795823吨,比2011年提高282579吨,2012年合格率为99.89%,比2011年降低0.03%。 2012年车间共发生非计划停浇49次,比2011年增加2次,其中漏钢事故10次,比2011年减少4次,设备责任非计划11次,增加6次,耐材单位责任非计划8次,增加2次,低温絮死事故8次,增加1次。 * 1、安全、综合治理 (1)相关指标完成情况: 重大火灾、交通、安全生产事故为零 煤气中毒、中暑事故为零 三无班组达标率91.7% 班组长安全培训教育率100% 突发事故应急演练上合格率达到100% 隐患整改率99.50% 连铸危险源监控合格率100% (2)安全问题比例:1至12月份,分厂检查安全问题中,车间占16%,外协连带占72%,耐材单位及外委施工占12%。 * (3)综合治理: 2012年针对现场备件定置管理重新做了规范,将安全通道破除重新刷漆,对车间办公室及会议室重新粉刷,按照厂部要求进行了区域绿化工作,重点对中间包翻包区卫生进行了监督管理,避免了垃圾随意堆放的现象。 1至12月份,严重影响区域安全的隐患项目中,大包挂渣和漏钢占全年较大比重,全年漏钢10次,共计安全考核10000元。 * 2012年总产量2795823.02吨,比2011年增加282579吨,平均月产232985吨,比2011年增加23548吨。5#、6#机从8月17日至8月25日进行了为期8天的大修,12月15日至20日进行了为期6天的大修。 2、产量 * 3、生产事故 2012年全年计划停浇共366次,比2011年增加29次,非计划停浇共49次,比2011年增加2次,责任性非计划20次,占41%。其中漏钢事故10次,设备事故11次,低温絮死8次,耐材问题8次。非计划停浇占总浇次比例11.81%,比2011年降低0.43%。 * (1)质量合格率:2012年车间全年为99.89%,比2011年降低了0.03%,前4个月质量合格率偏低,5月份以后采用新辊缝仪并加强扇形段接弧精度管理后合格率上升,7、8月因含B钢结疤问题造成废次品较多,9月份之后在厂部的指导下,含B钢结疤问题显著减低,合格率趋于平稳。 4、质量 (2)含B钢生产情况:3月至12月含B钢一次检验合格率为70.79%,因前期生产的含B钢主要以轧制薄规格为主,铸坯切角率较低,5月份开始对扇形段接弧精度、辊缝精度加大了监督管理力度,在采取对保护渣、二冷水重新进行优化设计,钢水加钛固氮攻关试验等措施后,切角率明显降低。 * (3)铸坯低倍情况:2012年全年低倍合格率为92.66%,低倍平均评级:中心疏松0.9,中间裂纹1.1,三角区裂纹1.1,明显优于2011年。 * * 5、设备故障、检修情况 (1)、设备故障: 2012年设备原因造成非计划停浇11次,主要表现为铸坯拉不动、零段辊子积渣、振动台故障几个方面,对生产的顺行造成了较大影响。 (2)、设备隐患排查: 1-11月份合计点检隐患599项,完成578项,平均完成率96.5%,有效地避免的设备事故的发生。较大隐患4项,其中电气点检2项(1.11日6#机检修振动电机绝缘低、6.12日5#机MCC电缆绝缘低)、机械隐患1项(6#机万向轴二冷室内脱落)、液压1项(大包转台干油系统分配器无进油口)点检完成率如下:   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 平均 点检完成率 90% 99% 99% 95% 99% 100% 96.15% 100% 92.42% 100% 100% 96.5% * (3)、检修情况: 2012年8月17日-8月24日,5#6#机实施大修。在厂领导、各相关车间的指导下,车间内部根据现场实际情况,制定施工方案、更换了5#机振动连杆框架,监督实施了6#机出坯辊道量测绘改造实施,达到“五保”要求。 5#机12月15-17日大修、6#机12月17日-20日大修,冲渣水管道

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