增压生产模式下提升脱水橇运行效果措施分析.pdf

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第 33卷 第6期 石油化 工应 用 V0l_33No.6 2014年 6月 PETROCHEMICAL INDUSTRYAPPLICAT=O【N June.2014 增压生产模式下提升脱水橇运行效果措施分析 温立宪,陈 斌,吕海霞,孙利明,刘文举,王 霄,刘 佳,薛仁雨,李春亮,黄东江 (中国石油长庆油田分公司第一采气厂,宁夏银川 750001) 摘 要:目前,三甘醇脱水工艺普遍用于对气田原料天然气脱水处理,确保不同时期集气站场外输天然气露点控制在正 常指标,有效提高管线输送效率,降低管线的运行风险。随着气田能量的降低,增压开采工程逐步实施,由于系统压力降 低造成压缩机进 口天然气中含水量升高,同时增压后进脱水橇的天然气温度升高。原料天然气的气质及脱水设备的运 行工况发生变化,造成露点控制困难。通过对增压生产模式下脱水橇的脱水效果分析,确定出影响脱水效果的主要因 素,提 出控制措施,对实际生产具有非常重要的意义。 关键词:脱水橇;加热炉;压缩机;空冷器 doi:10.3969/j.issn.1673-5285.2014.06.030 中图分类号:TE868 文献标识码:B 文章编号:1673—5285(2014)06—0112—04 三甘醇溶剂吸收脱水由于露点降大,成本低、运行 三甘醇和天然气在塔板上接触吸收天然气中的水分。 可靠及经济效益好,故被广泛采用。目前,国内大部分 吸收塔顶部设有捕雾器以脱除出口干气所夹带的甘醇 气田集气站场均采用三甘醇吸收脱水工艺对原料天然 液滴,减少甘醇损失。吸收了水分的富甘醇 自吸收塔底 气进行初步脱水处理。脱水橇由高压吸收脱水系统和 流出、换热后进入三甘醇闪蒸罐,闪蒸分离出吸收的烃 低压高温再生系统组成,主体设备包括吸收塔、闪蒸 类气体后,依次经过滤布过滤器和活性炭过滤器,除去 罐、滤布过滤器、活性碳过滤器、再生器、缓冲罐等。现 甘醇溶液在吸收塔中吸收与携带的少量固体 、液烃、化 以普帕克脱水橇为例进行流程说明,具体(见图1)。 学剂及其它杂质,以防引起甘醇溶液起泡、堵塞再生系 由再生系统来的贫甘醇先经冷却和加压后进人吸 统的精馏柱或使再沸器的火管结垢。过滤后的富甘醇 收塔顶部塔板,横向流过塔板后经降液管流到下层塔 溶液进入三甘醇缓冲罐,与贫液换热后进入再生器,在 板。湿天然气进入塔底后经塔内涤气器进行气液分离 重沸器内常压下加热蒸出所吸收的水分,并由精馏柱 后,进入吸收塔釜第一块塔板,逐层向上层塔板流动, 顶部排向大气。再生后的贫甘醇在缓冲罐内与富甘醇 燃料气 湿天 图1 普帕克脱水橇工艺流程 { 收稿 日期 :2014—03—28 作者简介:温立宪,男(1984一),2009年毕业于中国石油大学(华东)油气储运工程专业,现主要从事天然气矿场集输方面的 技术研究工作。 第6期 温立宪等 增压生产模式下提升脱水橇运行效果措施分析 113 换热后经泵增压,与吸收塔顶干气换热后进人吸收塔 由表 1可知:增压生产模式下天然气的温度升高, 顶循环使用。 使得进脱水橇进 口天然气含水量明显升高。 现按处理气量为50x104m3/d,增压前压力3.5MPa, 1 增压生产模式下存在的问题 天然气中水以饱和水形式存在,增压后压力为5.4MPa, 脱水橇塔底分离器游离水脱除率 100%考虑,三甘醇 为准确分析进脱水橇天然气的气质及工况变化对 贫液浓度为98%,循环量为625L/h,对不同温度下三 脱水效果的影响,使用HYSYS过程

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