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电厂专用炉的除尘方案及改造
山东海化集团自备热电厂现有5台130t/h煤粉炉,主要为公司化工生产、职工生活提供电力以及生产所需蒸汽。锅炉平均每天煤耗量为1500t.燃料煤主要来自山东、山西、河北等省。由于煤的来源比较复杂,部分煤的硫分比较高,而且煤的综合灰分在2%~3%之间,因此排放烟气中二氧化硫和粉尘浓度都比较高。锅炉原配备的是文丘里水膜除尘器系统,这套系统本身存在工艺缺陷,而且目前国家对粉尘和二氧化硫排放标准要求越来越严格,因此对系统的改造就成为一个很现实的问题。文丘里水膜除尘器除尘效率较低,一般在90%~95%之间,水量耗用大,容易出现烟气机械带水,风机积灰现象。厂区附近还经常出现“灰雨”,危害当地群众和职工的身体健康,破坏环境卫生,给厂方造成不应有的压力。同时海化集团自备热电厂建在海边,燃烧高硫分煤时,由于海岸带特殊污染气象条件,容易形成酸雨,影响该地区旅游经济的发展和工农业生产。对原除尘系统改造,尽可能解决好除尘和脱硫两方面的问题,是我们改造的目标。
2原除尘系统情况分析从除尘系统运行情况来分析,造成该系统出现不能正常运行的原因是多方面的。我们主要从原系统的设计、安装和管理三方面来探讨。
2.1原系统设计不合理(1)文丘里渐扩段存在积灰问题。烟气经过喉口高速流动与液滴混合后进入渐扩段,流速减小,动压转化为静压。由于渐扩段壁面存在温差,产生烟气静止现象,粉尘容易发生沉降,原系统底部没有设置冲洗水,从而造成渐扩段底部大量积灰,严重时厚达30~50cm,致使渐扩段管径变小,压降增大,影响风机的正常工作负荷,容易引起引力不够现象。
(2)水膜除尘器的干段长度不够。水膜除尘器分湿段和干段两部分。湿段的长度关系着烟气与洗涤液之间接触界面的大小、接触时间的长短以及水膜除尘器的除尘效率。干段主要是去除烟气中夹带的
机械水。原水膜除尘器干段只有2m左右,除雾板过于靠近烟气出口,造成机械水去除不彻底,在风机叶片背面出现积灰现象,引起风机产生异常的振动,缩短了风机的寿命。同时由于烟气含湿量大,随着烟温降低,烟气容易结露。烟气中的颗粒物发生凝并,随烟气扩散产生“灰雨”现象,影响厂区的环境卫生和职工的身体健康。
(3)排烟段积灰严重。烟气经过引风机后,进入排烟段,5
炉与烟囱的距离为50m,排烟段过长是设计的一个重大失误。运行结果表明:排烟段积灰严重,有时厚达70~80cm,经常需要清扫,增加了工人劳动负荷,同时影响正常的生产。烟道过长,保温措施稍有不当,造成烟气温度下降,容易引起烟气结露,加重积灰,而且影响烟气的抬升高度。
2.2原系统施工安装存在的问题(1)保温措施不够。烟气进口烟道和文丘里除尘器是利用花岗岩材料砌成的,花岗岩之间用胶泥填充。烟气进口温度为170~180℃。原系统在进口段并没有作保温处理。内外温差过大,散热过快造成花岗岩之间出现裂缝,漏风严重。人为增加风量,降低了烟气温度,由于负压降低而影响到风机的引风能力。
(2)测试点不全。原系统除在出口留有测孔外,在其它部位没有预留测试点。这给系统调试带来巨大困难。系统的除尘效率、阻力、烟温、风压等不能测定,操作人员管理起来必然盲目。
(3)防腐力度不够。海化集团热电厂处于盐碱地,空气中盐分的含量高,雨水或晨露附在钢材表面,对钢材的腐蚀特别严重。洗涤液是利用海水,水膜段的钢管和喷头腐蚀严重,经常出现漏液现象。施工时必须作严格防腐处理,防止后患。
2.3原系统运行管理不善(1)监测仪表失灵。原系统的流量表和压力表全部失灵,平时操作全依靠工人的经验,管道堵塞或发生其他意外情况,操作管理人员一时察觉不出,就会给整个系统运行带来破坏。监控手段健全是系统正常运行的重要保证,对仪器要做好保护和更换工作。
(2)积灰处理不及时。除雾板积灰是湿式除尘器普遍存在的问题,积灰清理不及时,将直接影响到风压和引风机负荷。另外排烟道内的积灰清理必须及时,否则后果也同样严重。厂区内的“灰雨”问题与排烟道积灰扬起而随烟气排出有直接关系。
3除尘器技术改造方案的确定3.1改造的主要目标考虑到目前环境保护的电厂燃煤烟气净化的要求,以及本工程的具体情况,提出此次改造工程的主要目标是:(1)将所有锅炉烟气除尘效率提高到97%以上,烟尘浓度符合排放标准;(2)在系统通过调试达到正常运行条件,脱硫系统配备齐全时,要求全系统脱硫效率达到60%~80%;(3)风机不积灰,不因积灰而发生异常振动;(4)尽可能利用原基础、副筒、风机等设备和设施,减少运行费用;(5)尽可能利用海化集团现有的丰富废碱资源,以废治废,减少运行费用;(6)考虑系统防腐,塔使用寿命不低于6年;(7)采取防结垢措施,提高运行安全性,不因系统结垢造成不正常停车。
3.2确定改造方案3.2.1除尘器类型选定改造目标中的要求规定了只能改造
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