简述控制重介质选煤厂介耗的措施.pdfVIP

  • 12
  • 0
  • 约3.91千字
  • 约 1页
  • 2017-07-16 发布于未知
  • 举报
工 业技 术 2014~ 14期 I科技创新与应用 筒述控制重介质选煤厂介耗的措施 田 滔 (陕西煤业化工集团铜川矿业公司东坡选煤厂,陕西 铜川 727031) 摘 要:介耗是衡量重介选煤工艺及管理水平的重要指标,控制介耗可以有效降低重介选煤厂生产成本,改善重介分选工艺效 果。文章结合 自己原在玉华选煤厂的工作实践,对强化重介质管理、设备管理降低介耗的经验和方法进行了阐述。 关键词:重介选煤;介耗;管理;效益 1概述 定弧形筛、振动筛、磁选机、脱介筛喷淋水管理,降耗效果显著。 玉华选煤厂是一座高炉喷吹煤选煤厂,处理能力 100万 a,原 4弧形筛的脱介效果 煤采用不脱泥、不分级重介选煤工艺,细煤泥不分选工艺流程。介质 弧形筛在重介选工艺介质回收系统中起着预先脱介的作用,承 消耗是重介选煤厂~项重要经济技术指标,其不仅关系着重介分选 担着脱除70%~90%重介的任务,要提高脱介筛脱介效果就必须保 工艺的稳定,而且会影响全厂的经济效益。玉华选煤厂的介耗设计 证弧形筛 良好的工作状况。为保证弧形筛脱介效果,玉华选煤厂在 指标为 2.5kg/t,而 2009年的介耗达到4.1kg/t,导致生产成本增加。 弧形筛下料端加装挡流槽,避免合格介质向脱介筛稀介段的飞溅, 针对介耗超高的问题,玉华选煤厂及时总结生产经验 ,从影响介质 合介进入稀介回收系统,加重磁选机的负荷,降低其磁选效率。在生 消耗的管理损失、技术损失两方面因素下手,采取一系列针对性的 产中,一旦发现弧形筛下料端物料流有向挡流槽冲击的现象,就立 控制措施 ,介耗大的问题得以极大改善,顿原煤介耗由2009年的 即安排翻转或更换弧形筛,保证弧形筛的筛条有足够的切割角度, 4.1kg下降到了2010、2011年的 1.9kg左右,由此为企业创造了可观 利于合格介质的充分透筛。日常维护中,安排定期清理弧形筛上分 的经济效益。 料箱,保证弧形筛入料沿筛宽均匀分布,不因弧形筛筛面局部积料, 2影响介耗的因素 影响其脱介效率。同时,弧形筛安装角度合理能有效改善物料堆积 就介质消耗一般而言,重介选煤厂介耗可分为管理损失和技术 的现象,经生产实践证明,其安装角度为 53。时较为理想。 损失 :管理损失是由于管理不到位,工艺系统 “跑 、冒、滴 、漏”,突发 4.1振动筛的脱介效果 事故排放料以及储运、转载、添加方式不佳等过程产生的介耗;技术 振动脱介筛是脱介的最后环节,振动筛使用维护不到位,脱介 损失指正常生产条件下,由重介选产品带走和磁选尾矿带介这两种 效果不佳,介质将随产品带走,介耗增加。为保证脱介筛 良好的工作 形式产生的介耗。除了正常生产条件下的介质损失,生产工艺设备 效果,玉华选煤厂主要采取以下措施: 运行状况、介质质量好坏等都可能成为介质消耗超标的主要原因。 4.1.1合理控制给煤量,煤量超过脱介筛的处理能力,将造成筛 通常块煤系统的介耗要 比末煤系统介耗低;《煤炭洗选工程设计规 面因煤层厚度过高,介质很难透过煤层到达筛下,从而造成筛面跑 范》中最新规定的介耗标准为:块煤系统O.8k ;混煤、末煤系统 介。 2.Okg/ttu。在选煤厂实践生产中,吨煤介耗控制到 1.5kg左右就已经 4.1.2筛板全部使用 30x30~3的角铁作为压条,已使物料在 算相当好了。 筛上充分翻滚,增加物料在筛上滞留时间,使脱介更充分。 3控制介耗采取的措施 4.2喷水管理 3.1针对介质管理损失 ,结合生产实践经验 ,玉华选煤厂主要 喷水是影响振动筛脱介效果的重要因素之一,喷水主要促进介 从以下两方面重点着手:严把重介质质量关、采用合理的介质添加 质颗粒与产品颗粒分离,保证介质颗粒透筛。喷水的浓度、压力以及 方式,加强工艺系统 “跑、冒、滴、漏”的管理等。 位置对充分发挥喷水的作用非常重要。为此,玉华选煤厂建立了

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档