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案例1:改善欧洲“A公司”
案例1:改善欧洲的“A公司”;一、引言
二、改善上紧螺丝的作业
三、矫正1/4转塞子的泄露
四、脱离改善的模式会阻碍问题的解决
;一、引言;二、改善上紧螺丝的作业;要求作业员收集地面上所有的东西,并放入一个塑胶袋中。
要求作业员将检拾的东西做分类并计算。
采用“五次问为什么”的方法,讨论出东西掉在地上和掉在产品上的原因。
作业员重新设计用手作业时放置螺丝的盒子——从根本上解决问题。;质量上的改善,因为作业员再也不需要将螺丝放在冷却器上。
成本上的改善,因为作业员再也不需要拿取不需要的螺丝。;三、矫正1/4转塞子的泄露; 工程部宣称这个问题早已解决,但是作业员仍是
不断地遭遇泄漏的情况,而质量控制部也确信?转塞
子并非泄漏的真正原因,也禁止作业员去任意更改,
因此,固定?转塞子成为工厂内模糊不清的作业。; 1994年底,公司成立了改善小组,要从原来
7200ppm的不合格率改善到20ppm的目标值。改善小组
揭露了5大问题:
1、与流程关联的问题。
污脏产生泄漏和工具调整不当,以至于封垫夹
死,这些问题在不到一个月内,花了不到500元解决。
不合格率降低到了4500ppm。
; 2、从供应商供应的塞子的问题。
公司经常会接收到没有封垫的塞子。原因在于供
应商将用过的未组装塞子的箱子,拿来填装组装好的
塞子,以此送交给公司。因此,供应商甚至都不知
道,常常有未组装的塞子藏在箱子的角落里。为此,
公司要求供应商对每一流程都换用另一个箱子,如此
花了供应商50元,而公司的不合格率则降到2000ppm。; 3、与铸件尺寸有关的问题。
供应商每个模中8个铸件就有2件超出公差外。通
过解决该问题,不合格率降低到800ppm。
4、与封垫有关的问题。
当不合格率下降时,作业员与技术员开始注意到
新的问题,例如,封垫有时会夹死。在这段时间,供
应商对于公司改善的过程,提供了全力的支持。至
今,供应商一直都有所改善,保证封垫表面质量在相
当的水准。; 5、与系统设计相关的问题。
造成相关问题发生的重要原因之一是缺少信息的
反馈。泄漏,只能到装配线的最后???作站才被查觉。
例如,线内固定塞子的人,他并不知道他有了错误,
因此,作业员首要矫正活动,就是要让作业员能立即
得知泄漏的状况。
;现场的作业员能提供信息,并引导组织对真实的问题及时作处理,从而提高品质和生产力。
最少有一半的改善项目,能够在工厂内自行完成,而且是免花成本的。;四、脱离改善的模式会阻碍问题的解决; PDCA的探讨模式,并不容许救急的行动,而是要
先探寻出问题的真正原因。找寻出问题的真正原因,
即占了PDCA问题与解决整体的75%。
找出真正的原因,才是改善成功的钥匙!
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