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泡沫排水采气工艺在苏里格气田的应用 - 天然气与石油
泡沫排水采气工艺在苏里格气田的应用
田发国1,2 冯朋鑫1,2 徐文龙1,2 赖海涛1,2 曹毅1,2 李在顺1,2 罗川又1,2
(1.中石油长庆油田分公司苏里格气田研究中心,2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安,710021)
摘要:随着苏里格气田的规模开发,生产时间的延长,地层能量不断递减,产水气井数量逐年增多,这严重影响了气田产能的发挥。目前,苏里格气田产水气井约占气井总量的三分之一,在众多排水采气工艺中,泡沫排水采气工艺由于其施工方便,成本低,符合苏里格气田低成本开发的基本原则,已经成为气田排水采气的主体措施,苏里格气田泡沫排水采气措施中药剂的选择,加注制度的设计都是由其特殊的工艺流程决定,经过几年的生产实践,泡排工艺在苏里格气田应用过程中解决了诸多气井产水问题。通过泡沫排水采气工艺,苏里格气田年增产气量约2.4×108m3,产生了客观的经济效益。
关键词:泡排工艺,气井积液,气井产能,苏里格
苏里格气田是典型的“三低”(低孔、低渗、低丰度)气田,整个气田单井数量多,单井产量低、区块分散,随着苏里格气田的大规模开发,地层能量逐渐降低,气井产水现象普遍出现,而且逐年增多,而且呈现出产水气井点多面广、分布不均匀的特点。产水气井严重影响了气田产能的发挥,同时也严重影响了气井的利用率,因此排水采气措施也成了气田稳定生产的必要保证,但是在苏里格气田低成本开发的战略背景及特殊的地面工艺情况下,排水采气措施也面临诸多困难与挑战,主要体现在一是单井井下节流器的存在,导致部分工具排水及药剂排水不能有效开展;二是单井产水量无法计量,丛式井产量计量劈分(丛式井共用一个流量计,流量计上获取的产气量会劈分到单口井)差异较大,导致气液比、积液量不详,排水采气措施针对性相对较差;三是排水采气措施的时机无法确定。经过几年的现场生产实践试验,在目前主要适用的连续油管排水采气、泡沫排水采气、柱塞气举等排水工艺中,泡沫排水采气措施因为成本低、施工方便、设备简单、不用关井等优点在苏里格气田现场得到了认可,成为了气田气井排水的主体措施。
1 泡沫排水采气工艺机理
众所周知,天然气的开采和其他流动矿藏开采一样,要经过三个过程:一是从产层到井底—在多孔介质中的流动;二是从井底到井口—在垂直管道中的流动;三是从井口到下游用
户—水平集输管道中流动。对于产水气田而言,在天然气流动过程中,不同程度地伴有地层水进入井筒。如果气流有足够的能量,它将随时把产层水带出井口;如果气流能量不足,产层水将逐渐在井筒里及井底近区聚集,形成积液,导致气井水淹而停喷。气井的产水会产生两个直接恶果,一是井筒积液、回压增大、井口油压降低、气井生产能力受到严重威胁;二是井底近区域积液,产层由于“水锁”、“水侵”等原因,使得气相渗透率受到很大伤害,由此将严重影响气井的产能发挥。
泡沫排水采气正是针对气井这一问题而提出的一种减少井底积液,疏导气水通道,改善或恢复气井生产能力的助采措施。它旨在通过化学药剂的加入,解除气水流动通道堵塞,减少“滑脱”损失,提高气流的垂直举液能力。泡排剂是一些具有特殊分子结构的表面活性剂和高分子聚合物,其分子上含有亲水和亲油基团,具有双亲性[1],它的助采作用是通过泡沫效应、分散效应、减阻效应、洗涤效应等实现。
2 苏里格气田用于泡排工艺的药剂
根据施工井生产情况、井底温度、流体性质,按SY/T6465-2000标准进行起泡剂性能评价。根据苏里格气田前期泡沫排水起泡剂评价结果,起泡剂采用UT-6、UT-8、UT-11C序号 起泡剂型号 5min泡高mm 15min携液率% 适用范围 推荐浓度% 1 UT-6 1矿化度<150g/L,凝析油<20% 0.3%-0.5% 2 UT-8 102 78 矿化度<100g/L,凝析油<20% 0.%-0.3%,清水稀释5-0倍 3 UT-11C 115 80 矿化度<150g/L,凝析油<30% 0.3%-0.5%,清水稀释5-20倍
图1 苏东X1井生产曲线
3.2使水淹停产井复活
对于尚有一定产能的水淹停产井,可以用连续泡排,或者以其它启动气源诱喷,待排出大部分积液后,有可能建立起连续生产制度。如苏东S3井,该井投产于2012年12月,上下古层位合采,投产后稳定生产,生产约5个月后,由于是投放节流器生产,套压逐步升高,油压波动,产气量逐步下降,从0.97×104m3/d下降到0.06×104m3/d,说明气井积液停产。从2013年5月份先开始泡沫排水采气试验,效果不佳,在6月17号采用了气举助排后,又辅助泡排措施,从7月份开始,该井生产套压从18.5Mpa下降到13.1Mpa,产气量从0.0606×104m3/d上升到1.0×104m3/d,该井目前辅助泡排措施,连续稳定生产。
图2 苏东S3井
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