- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
254-257143本钢转炉钢渣处理技术与实践研究
本钢转炉钢渣处理技术实践研究
谭明祥 陶力群 林东 彭飞
(本溪钢铁集团公司)
摘 要:转炉钢渣是固体废弃物的一种。本钢研发的转轮式钢渣水淬处理方法,经一年来的生产实践表明,该工艺方法安全可靠;钢渣处理效率每分钟高达8吨;钢渣分离度好;工艺布置紧凑,主体设备结构简单,占地面积小;钢渣粒化液压倾翻渣罐速度可调,粒化周期可控范围大,时间在5~~如按每吨钢10%渣量计算,年产生的废弃钢渣为00万吨。各国都有大量钢渣弃置堆积,占用土地,影响环境。3.1 钢渣水淬的机理分析
粒化后的炉渣状态为散、细小颗粒状,黑色。照片1~2为转炉钢渣水淬后与未经水淬炉渣的岩相比较。岩相分析表示,快速水冷却方式使炉渣的组织形态更加均匀。
炉渣主要岩相组成为长条状硅酸三钙[1]、较大板块状硅酸三钙[2]、硅酸二钙[3]、方镁石[4]、铁酸钙[5]和RO相[6]。硅酸三钙呈长条状、较大板块状,其含量约占40%-45%;硅酸二钙呈粒状,其含量约占30%;方镁石呈粒状,其含量约占10%;铁酸钙、RO相呈它形晶,填充在C3S,C2S晶体间,其含量约占20%。
通过对水淬炉渣主要物相组成分析,得出以下结论:
(1)水淬炉渣的岩相组成仍与转炉普通终渣结构基本相同,以长条状硅酸三钙、粒状硅酸二钙为主;(2)较普通转炉终渣岩相更加均匀,且无游离氧化钙;(3)水淬工艺对炉渣的岩相结构无大的影响。
3.3 粒化效果分析及粒钢提取
3.3~3.5W(TFe)%=24.44。
表1 本钢炼钢厂转炉水淬渣粒度分布
粒度φ(mm) 5 5-2 2-1 1-0.5 0.5 合计 粒度(目) 3.5 3.5-7 7-16 16-24 32 重量(g) 72.7 216.0 88.7 49.4 15.0 441.8 所占比例(%) 16.5 48.9 20.1 11.2 3.4 100.1
适度改变钢渣流入流槽速度,会相应粒化后钢渣的平均粒度。图1为不同倾翻速度与成品渣粒度的分
布关系,分析认为,由于倾翻速度缓慢,导致钢渣与水充分接触碰撞,钢渣急冷破碎完全,使平均粒度降低。
图1 不同倾翻速度与成品渣粒度的分布关系
本钢采用的这种钢渣处理方式后,一次渣成型粒度小、且均匀,其钢渣粒度如上表1,这种粒度的钢渣大大减少了钢渣粉化所需要的工作,由于钢与渣的淬化分离,有利于金属铁的提取。如下表2为二组不同炉次采用吸铁方法,对渣中金属铁的分离结果,照片7为磁选后的粒钢,磁选后粒渣的金属铁分析为残余(小于2%),从表2中可以看出不同炉次钢渣中的铁含量偏差较大。
照片7 磁选后的粒钢
表2 渣中金属铁的分离结果
组数 水淬渣总重(g) 吸出铁总重(g) 金属铁所占比例(%) 1 407 23 5.65 2 1488 255 17.14
4 技术要点
转炉钢渣良好的流动性是转炉钢渣所有水淬法的前提条件,因为良好的转炉钢渣的流动性能使钢渣平稳、均匀地流出,同时在流出时被粒化轮均匀地分散。所以,转炉出渣后,应尽快开出渣车、尽快把装有钢渣的渣罐吊运到倾翻机上倾翻粒化,以便减少钢渣温降。
钢渣流入流槽的流入速度也是非常重要的,钢渣快速的流入对于钢渣的粒化速度是有利的,缩短了粒化时间;但是,钢渣过于快速的流入则不利液态钢渣与水的热交换,粒化后的钢渣平均粒度增大。相反,慢速的钢渣流入则会导致钢渣温降增大、流动性不好,会产生钢渣流槽粘渣,增加流槽清理工作量,减少粒化作业率。所以必须适度增加钢渣流入速度。
转炉溅渣后的炉渣因钢渣流动性变坏,从而不利于转炉的钢渣粒化。从理论与实践验证,转炉在溅渣护炉时,不是转炉内的液态钢渣越多溅渣效果就越好,因为炉内的钢渣残留过多,会减弱射流的冲击力而影响溅渣效果。所以根据经验先倒转炉内的一部分钢渣进行淬化,而留有适量的炉渣进行溅渣护炉,溅渣后作为下炉的留渣,有利于二者的工艺目的。
5 结论
本钢首次研发成功的转炉钢渣转轮式水淬处理工艺方法,已应用于工业性生产试验。生产实践表明,提高转炉钢渣处理的效率,关键在于提高转炉高温液态熔渣的比例,减少落地渣和高温半固态和固态炉渣。该工艺方法达到如下指标:
(1) 效率每分钟高达8吨、安全可靠;钢渣分离度好,磁选提取率可达98%以上;
(2) 工艺布置紧凑,主体设备结构简单,占地面积小(100m2);
(3) 钢渣粒化液压倾翻渣罐速度可调,粒化周期可控范围大,时间在5~15分钟内;节水、节电,耗水量0.457吨水/吨渣,吨渣耗电1.5kWh/t。
(4) 水淬后的钢渣粒度均匀,粒度小于Φ5mm的比例达95%以上。
参 考 文 献
[1] 王绍文等.固体废弃物资源化技术与应用.北京:冶金工业出版社.2003.6.343
第十四届全国炼钢学术会议文集
257
照片1 复吹终渣岩相结构-自然冷却 照片2 复吹终渣岩
文档评论(0)