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污水处理MSBR工艺及设备几个问题浅析
污水处理MSBR工艺及设备几个问题浅析摘要:MSBR(Modified Sequencing Batch Reactor)是改良式序列间歇反应器,是C.Q.Yang等人根据SBR技术特点,结合传统活性污泥法技术,研究开发的一种更为理想的污水处理系统。MSBR既不需要初沉池和二沉池,又能在反应器全充满并在恒定液位下连续进水运行。采用单池多格方式,结合了传统活性污泥法和SBR技术的优点。不但无需间断流量,还省去了多池工艺所需要的更多的连接管、泵和阀门。通过中试研究及生产性应用,证明MSBR法是一种经济有效、运行可靠、易于实现计算机控制的污水处理工艺。
关键词:污水处理MSBR工艺设备
1 工程概述
某污水处理厂总规模16万m3/d,近期8万m3/d,一期实施4万m3/d。该工程一期共设改进型MSBR池2 座,单座设计规模2万m3/d,钢筋混凝土结构,单座反应池平面尺寸58.9 m×42.1 m,有效水深6.2~8.0 m。
1.1 MSBR池体设计与优化
每座MSBR系统由7个单元组成,分设在反应池两侧的是SBR池,起着好氧氧化、缺氧反硝化、预沉淀和沉淀作用,内设管式微孔曝气器及潜水搅拌器,并在出水处设有浮渣收集管及空气堰;设在SBR池池壁上设有混合液回流泵将混合液回流至污泥重力浓缩池,重力浓缩池前端设有配水槽,混合液经浓缩后的活性污泥由底部进入缺氧池2,上清液(富含硝酸盐)则通过溢流堰及集水槽进入主曝气池;在缺氧池2中,不但回流污泥中溶解氧在本单元中被消耗,而且污泥中硝酸盐也被微生物的自身氧化所消耗,缺氧池2内设潜水搅拌器 1 台;缺氧池2和厌氧池壁板上设有2台污泥回流泵,原污水进入厌氧池后与从缺氧池2回流来的污泥在此进行充分混合,释放回流污泥中的磷酸盐,厌氧池内设潜水搅拌器1台;厌氧池的出水经过缺氧池1进入主曝气池,主曝气池设在反应池的一端,内设管式微孔曝气器,其作用是氧化有机物并对污水进行充分的硝化,让聚磷菌在本单元中过量吸磷;缺氧池1设在厌氧池和主曝气池之间,通过2台混合液回流泵回流主曝气池的混合液至缺氧1池进行生物除氮,为防止污泥沉底,缺氧池1 内设潜水搅拌器1台。如果不让混合液进入缺氧池1,则此时缺氧池1充当了厌氧池的作用,可用于强化除磷效果。
1.2 运行模式
每座改进型MSBR系统由7个单元组成,浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、主曝气池始终处于连续运行状态,SBR池1和SBR池2交替运行,一个运行周期为 4 h,改进型MSBR池各单元运行状态如表1所示。
2MSBR工艺的主要特点
(1)单池多格形式,主曝气单元在整个循环中相互替换作为序批反应器及沉淀池,从而保证系统连续进出水。(2) 设置低扬程跨墙回流泵,增大曝气单元中的 MLSS浓度,降低了SBR单元的污泥层厚度,剩余污泥含固率高(>2%),省掉污泥浓缩处理单元,同时降低能耗。(3)在主曝气单元之前增加缺氧单元,反硝化作用更高,能耗更低、污泥产量更小少。(4)SBR单元由底部进水,污水通过高浓度污泥层进行反硝化作用及内源呼吸,污泥性能更稳定,污泥层兼起接触过滤作用、出水水质更好。(5)完全自动化控制。(6)不需加药可达到较好的脱氮除磷效果。(7)占地面积少,运行成本低,同时也可以查看中国污水处理工程网更多关于MSBR污水处理工艺的技术文档。
3工艺设备存在的几个问题
3.1建议在进水泵房中采用节能方案
进水泵房水泵的主要作用是输送污水。一期工程进水泵房安装了3台水泵( 单台N = 75kW,Q=1042.7m3/h、H=14.1m、= 81%),实际最低水位与最高水位差为12m。为了降低能耗,在确保生产的情况下,尽可能地保持进水水位的高度, 使平时水泵工作的水位差减小到4m左右,这样1台水泵的工作流量可达到1200~1480m3/h。一期建成时MSBR工艺是按4万m3/d设计的,原设计为5台75kW水泵(4用1备),有时用1台泵就可满足生产,有时则不能满足要求,而此时2台泵工作时流量又偏大,采取其他措施耗电又太多。因此二期扩建时改变了设计,新安装的2台水泵功率和扬程显著降低(单台N= 55kW、Q= 809m3/ h、H = 12.5m、=83%),单台泵工作的流量可达到1000~1200m3 / h,目前进水泵房中有5台水泵(3×75kW、2×55kW),水泵的预期节电效果明显。二期扩建工程改变设计预计比原设计方案节电约104 kWh/a。
3.2建议MSBR工艺主曝气池采用可提升管式曝气装置
从我公司近几年曝气装置的使用情况来看,盘式固定曝气装置的曝气效率虽然比管式曝气装置高一些,但盘式固定曝气装置使用一段时间后曝气效率会下降,且损坏后在生产时无法修复,只有等到大修
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