P1805立式高速泵培训题库.pptVIP

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  • 2017-07-21 发布于湖北
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故障现象:辅助油泵工作正常约3Kg,泵开起后,油压逐步的下降至1.6Kg后逐步的又上升 原因分析:泵开起来后,随着油温的升高,油的粘度变低,这样一来内部油路中一些密封不严的地方开始泄漏油压降低,又随着油温的的升高内部油路的密封O形圈膨胀又使密封效果趋好,油压得以逐步的上升 回顾:这是对于现场实际情况的一种推理。 此过程的变化,提示我们的思维必须灵活,这个过程也反映出了在一个事物发展变化的过程中,哪些是主要矛盾,哪些是次要矛盾,它们在不同的阶段是如何转化的! 内部油路放置O形圈处,注意台阶! 故障现象:修复后的高速泵,油压过高(1.7Mp) 处理过程:解体增速箱,检查油路系统。 在中间箱体的径向轴承座孔处,新镶的套的油孔过小,且没有对住轴承上的环形槽,此处形成了憋压,阻塞油的顺畅流动!上部止推盘损坏、径向轴承裂开。手工磨削扩孔!更换损坏件,问题解决 回顾:油压不在正常范围内,不论高或低均是有问题的表现。 思考:树立一种理念:新东西(备件等)并不一定是好的!必须以实际现象、结果为判断的依据。 局部放大 新镶的座套油孔太小且错位 故障现象:油压较低1.2Kg 处理过程:1、解体增速箱,检查内部油路的各个连接点和O形圈密封处。 2、仔细测量并更换新的滑动轴承(左图中的1与2处),确保轴承装入时是轻轻敲打进去的,以保证此间隙不会大量漏油,解体检查辅油泵,测量轴向及径向间隙,更换新辅油泵等,以

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