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顺德工业股份有限公司

順德工業股份有限公司 順德工業股份有限公司成立於民國56年,資本額14.83億,員工人數915人,主要生產:半導體導線架、五金文具用品、各式沖壓模、塑膠射出模。從一間規模不到20平方公尺的廠房及6名員工,直到目前擁有千名從業人員之跨國集團企業,46年來,每個順德的員工皆以「誠信、穩健、挑戰、創新」為最高指導原則,尤其全球籠罩在經濟不景氣中,節流更是當務之急,於民國85年開始即由中技社節能中心負責建議規劃。在購買機器設備之初,即以省能設備為主要的考慮方向,至今每年委託中技社節能中心做有效查核評估及全廠管理,唯有不斷改進,才能在國際市場上與同業競爭,拓展經營目標,開創無限的商機。 深入有效評估.發現節能潛力 一、銀線上回收 (一)改善前: 工廠高濃度清洗部份銀並未回收。 (二)改善後: 採用「流體化床」法,每天可回收2公斤銀。 (三)節能成效: 384萬元/年,投資約70萬元,約0.2年回收。 二、純水回收 (一)改善前: 工廠銀清洗部份每天需要100公噸純水,每公噸純水製造費用50元,需1.6公噸自來水量;原 採用「傳統化學處理」法,每公噸純水處理費用約需15元添加漂白水,且有含銀重金屬污泥 問題。 (二)改善後: 採用「離子交換樹脂」法,每公噸水處理費用約需7.5元新台幣,但無重金屬污泥問題,不需 1.6公噸自來水量,每天約減少160噸自來水量,且每天可回收0.8公斤銀。 (三)節能成效: 1.節省純水處理費用240萬元/年 2.節省自來水費費用51.2萬元/年 3.節省純水製造費用256萬元/年 4.節省廢水處理費用76.8萬元/年 5.回收0.8公斤銀:153.6萬元/年 6.投資約800萬元(1.7年回收) 三、污水處理工程採用接觸氧化法 (一)改善前: 原採用傳統化學處理法,處理生活污水、蝕刻廢水及電鍍廢水。1公噸水處理費用約需10元新 台幣,且有重金屬污泥問題,必需請合格廠商再行處理,所費不貲,耗費約7,500元/公噸, 另外處理過的廢水必須再交給工業區廢水處理廠,耗費約8元/公噸。 (二)改善後: 採用接觸氧化法(二級生物處理活性污泥法),1公噸水處理費約需2元新台幣,但無重金屬 污泥問題,不需請合格廠商再行處理,每年節省75萬元,每天僅產生72公斤有機污泥,可當 一般廢棄物處理,另外處理過的廢水不需再交給工業區廢水處理廠,可自行排放。 (三)節能成效: 1.節省污水處理費用:233.6萬元/年 2.節省污泥再處理費用:75萬元/年 3.節省工業區污水廠處理費用:409萬元/年 4.投資約2,500萬元/年(3.5年回收) 四、改善功率因數 (一)改善前: 功率因數原為9292%,猶有改善空間,享受台電電價費用優惠。 (二)改善後: 全廠功因改善方式主要以低壓側為主,原先部份變壓器二次側有電容器投入量不足或功因前 引之現象,增設380V380V等級之低壓進相電容器50KVAR二組,並修復故障之自動功因調整器 ,功率因數為9999%。 (三)節能成效: 投資改善費用約6.8萬元,全年可降低尖峰用電容量約5.3KW,減少用電43,177kWh相當節省 電費約8.6萬元,減少排放量229公噸/年。 五、全廠更換泵浦、管路、補充水質改善工程 (一)改善前: 1.吸收式主機效率C.O.P過低。 2.螺旋式主機及往復式主機耗電率過高。 (二)改善後: 1.吸收式主機效率C.O.P應可提高至1.05,改善後,相對應同樣空調 負載,全年可減少油料損 失25.8公秉,16.7萬元。 2.螺旋式主機及往復式主機耗電率應可降低至1.00 kW/RT,經改 善後,相對應同樣空調負載,全年可降低54.8kW尖峰需量, 減少電能損失120,781kWh,24.1萬元。 3.未來添購冰水機,將考慮電動式冰水機,非吸收式冰水機,由於該 廠目前已有一台吸收式 冰水機,因此未來更改增購電動式冰水機, 兩台主機可併聯運轉,若發生限電危機,原吸 收式冰水機所供應的 冷能可優先供應四樓新增場區所需,如此一來可減少能源支出費用。 (三)節能成效: 1.節省54.8kW尖峰用量。 2.節省公秉燃油25.8公秉,247.7萬元/年。 3.節省排放量140.4公噸/年。 4.全廠更換泵浦、管路、補充水質改善工程,約需150萬元。 5.投資約0.6年回收。 在黃煜洲課長帶領下,我們看到順德工業各部門對節能的用心,小從照明安定器,大至鍋爐設備,皆能有效控制,總管理處設能源管理小組,統籌管理全廠節約能源工作,節能方案經提案改善委員會評估確認後,有效改善節能效益達預期目標者,最高可領50萬元獎勵金,以茲獎勵。經由中技社節能中心,針對電力、照明、鍋爐、空調系統作深入評估,利用節能方法降低成本,能源節約效益有五

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