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毕业设计说明书
课题名称 用PLC、变频器改造M1050A无心磨床
学生姓名 邱峰
学生学号 6011230122
所属系部 电子信息系
所学专业 电气自动化
所在班级 12电 1班
指导老师 高慧
起止时间 2014.11.20-2014.12.25
湖南财经工业职业技术学院教务处制
目 录
摘要3
关键词3
一、 课题简介4
(一)PLC发展历史及趋势4
(二)M1050A无心磨床4
二、设计要求4
(一)控制要求4
图四7
(二)M1050A操作说明7
三、硬件设计9
(一)PLC 的型号及I\O的分配表9
(二)控制设备及元器件10
四、软件设计12
(一)顺序功能图12
(二)程序说明13
五、模拟调试15
(一)软件调试15
(二)软硬件模拟调试15
结束语15
后 16
参考文献16
用PLC、变频器改造M1050A无心磨床
摘要 采用三菱PLC(可编程逻辑控制器),实现用PLC.变频器改造M1050A无心磨床的控
制。具体完成了PLC硬件设计和软件编程,并通过系统测试,达到PLC.变频器改造M1050A
无心磨床的目的。
关键词 PLC 梯形图 过程控制
一、课题简介
(一)PLC发展历史及趋势
1969年美国数字设备公司成功研制世界第一台可编程序控制器PDP-14,并在
GM公司的汽车自动装配线上首次使用并获得成功。接着美国MODICON公司也研制出084
控制.1971年日本从美国引进这项技术,很快研制出第一台可编程序控制器DSC-18。1973
年西欧国家也研制出他们的第一台可编程控制器,我国从1974年开始研制,1977年开始
工业推广应用。进入20世纪70年代,随着微电子技术的发展尤其是PLC 采用通讯微处
理器之后,这种控制器就不在不局限于当初的逻辑运算了。功能得到更进一步增强。进入
20世纪80年代,随着大规模和超大规模集成电路等微电子技术的迅猛发展,以16位和
少数32位微处理器构成的微机化PLC,使PLC和功能增强,工作速度快,体积减小,可
靠性提高,成本下降,编程和故障检测更为灵活,方便。
(二)M1050A无心磨床
1、机床结构特点及性能
(1)机床布局采用导轮架单面移动方式;
(2)砂轮轴采用悬伸结构,更换砂轮方便;
(3)砂轮轴采用多片式动压轴承;
(4)导轮轴采用悬伸结构,更换导轮方便;
(5)导轮轴采用内锥体式滑动轴承;
(6)导轮调速采用交流变频无级调速;
(7)用户可选配切入机构增强性能。
2、改造理念
M1050A无心磨床多为继电器控制回路,运行状况很容易受生产环境、震动等因素影响。
相比继电器控制电路,PLC控制电路有着电路简单、运行稳定、易于维护和检修的特点,
基于此,本次毕业设计的主要任务就是对M1050A无心磨床的电路进行PLC改造。
二、设计要求
(一)控制要求
1、因该机床使用多年,继电控制线路老化,需进行电气大修,为便于维修及方便工艺调
整,要求动作过程改用PLC控制,PLC选用三菱FX1N系列。
2、因该机床的导轮用TE82-1B可控硅直流调速装置供电调速,调速装置故障频繁,直流
电机维护不方便,要求将导轮改用AC 电机拖动,用变频器控制AC 电机速度。对照原直流
电机参数,选用1.5kw的 AC 电机,选日本春日KVFC-437低频变频器。对于变频器,由
PLC控制起停。
3、为了节约PLC 的I/O点,图1中电动机用的4个接触器 1C、2C、3C、4C 的控制电路保
留不变,不需占用PLCI/O点,但修整砂轮的滚轮因为在修整过程中要自动起停,所以需
由PLC控制。
4、采用PLC控制,要求实现的动作见图2,考虑到实际使用中几乎不用 “通磨”方式,
所以,保留 “通磨”和 “切入磨”的选择开关,但不用设计 “通磨”的程序。
图一 M1050A无心磨床控制电路图
图二
图三
图四
(二)M1050A操作说明
1.电机的运行
(1)液压电机2D:按6A启动,按5A或过载
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